許小平 任聰 張孟(中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)
8000噸/年C5加氫石油樹脂裝置加氫反應器進料泵,其作用是向加氫反應器輸送物料,是裝置的關鍵設備之一。泵出口壓力17.7MPa,流量4.6-5.6m3/h,介質溫度190℃且粘度很大。目前裝置有立式三柱塞往復泵和臥式三柱塞往復泵各一臺,均為進口泵。其中立式往復泵長期單臺運行,由于柱塞填料周期性泄漏,每兩個月就將停工檢修一次;臥式三柱塞往復泵由于密封填料泄漏更為嚴重從2008年停用至今。
(1)臥式泵泵頭柱塞填料和單項閥密封處漏量大,有易燃物料和氫氣漏出,影響裝置穩定運行,存在安全隱患。
(2)立式泵泵頭柱塞填料密封處漏量大,有易燃物料和氫氣漏出,影響裝置穩定運行,存在安全隱患。
針對以上問題,將臥式三柱塞往復泵作為改造對象,經過分析填料密封特性,并進行多次試驗,選擇了填料材料和填料結構,對泵的柱塞填料密封進行了改進,達到兩個泵互相切換的目的,確保裝置長周期穩定運行。并將改進方法推廣于進口立式三柱塞往復泵,延長其運行周期。
戈爾(GFO纖維)盤根是由膨體聚四氟乙烯纖維、石墨和一種耐高溫潤滑劑結合而成。質地柔軟,易被擠壓,回彈性好,無水解作用,摩擦系數低,但在17Mpa、190℃并且富含C15、C20、Cl-1、OH-1的強腐蝕性介質中耐久性較差。
成型四角芳綸碳纖維盤根四角采用高強度芳綸纖維,復合導熱性極強的碳纖維,浸漬PTFE及潤滑劑,經編織而成,根據填料函尺寸定制加工成型。具有強度高、導熱性好、摩擦系數小等優點,特別適用于高壓部位的密封。
經過比較選擇我們決定用戈爾(GFO纖維)盤根和四角芳綸碳纖維盤根同時用作往復泵密封填料進行比較試驗。
經過對物料特性和泵單向閥結構特點分析,我們對泵單向閥墊片采用退火處理的紫銅墊。同時將泵進出口法蘭材料改用鉻鉬鋼,提高法蘭強度,并將螺栓孔由四個增加至八個,用高強度螺栓對稱緊固,確保單向閥墊片在泵頭內壓緊。
(1)對臥式三柱塞往復泵填料結構采用雙重壓蓋式填料密封。堵上填料沖洗下接口,從上接口配了一條管線,將填料微漏液引入系統中低壓容器,循環使用,避免了物料與沖洗液體互竄[1]。
(2)根據柱塞與填料函尺寸,將方形戈爾填料延45°切下,每三圈填料壓一個銅環,每圈填料接口錯開120°;安裝至東、中兩個填料函中;同時將成型四角芳綸碳纖維盤根安裝至西側填料函中。
(3)重新修訂檢修規程,對檢修方案進行了改進,為了便于檢修自己制作了專用工具。
當每一層成型填料裝入填料函后,用專用工具壓緊、壓實并確保沒有壓偏。在高溫高壓的設備填料裝配完后,在運行過程中,要進行熱緊,壓緊力度適中。
改變檢修工作習慣,新增對填料函運行期間的維護工作。填料預緊力的調節;更換物料屬性對填料壓蓋的科學性調節;確保溢流管的暢通;定期給填料加注潤滑油等工作。延長柱塞填料的壽命。
(1)選用質地柔軟,韌性和回彈性好,無水解作用,摩擦系數低,抗腐蝕性能好,耐高溫的成型四角芳綸碳纖維盤根作為高壓柱塞泵的填料比較理想。如表1所示

表1 填料運行時數對比
(2)采用雙重壓蓋式填料密封,將加入沖洗接口改為泄漏口時,可在主填料失效后,通過泄漏口將微量泄漏物料回收至系統低壓容器,同時緊固副填料壓蓋,可保證填料繼續使用10~15天,確保我們為設備切換檢修做出充分準備。
(3)成型四角芳綸碳纖維盤根減少了純手工剪切帶來的誤差,優化了檢修程序,提高了檢修精度,從而延長了填料的使用壽命。
用在高溫高壓高粘度、易燃易爆工況下的三柱塞往復泵,必須運行平穩、安全可靠、操作簡單、檢修方便。
(1)根據工況選擇了合適的填料。依據填料密封機理,設計了填料與銅環的規格,有效延長往復泵填料使用壽命。
(2)通過這次成功改造,可以滿足特殊介質的輸送,實現了兩臺柱塞泵相互切換的目的,保證裝置的安穩長滿優運行。同時,為改造其他類似設備積累了技術和管理方面的經驗。
(3)減輕了崗位人員的作業負擔,減少了因為泄漏對環境的影響。在新安全環保法實施的情況下,延長運行周期及減少泄漏意義更為重大。
[1]高壓往復泵填料泄漏分析及改造[J].許喜紅,雷杰,劉家懿.流體機械.2008(01).