“吹盡狂沙始到金”這句詩,出自唐朝大詩人劉禹錫。意為只有淘盡了泥沙,才會露出閃亮的黃金。安徽銅陵有色銅冠黃銅公司為把初始的廢銅料加工成高精度產品,歷經(jīng)萬般困難和千錘百煉。在拼搏中求變,困境中攻堅,雖苦猶樂。2016年,首次完成考核利潤目標和刷新產銷量雙萬噸記錄,經(jīng)歷著“吹盡狂沙始到金”般的洗禮過程……
2016年,對安徽銅陵有色銅冠黃銅公司(以下簡稱“銅冠黃銅公司”)來說,可以用“謀變、攻堅、成效”三個關鍵詞概括總結剛剛過去的一年所取得的成績。
2016年,該公司不僅繼續(xù)面臨市場加工費持續(xù)縮水的嚴冬考驗,還要面對自身產品結構單一、工藝適應性欠缺、產能規(guī)模不能有效擴大等“內憂外患”不利境地。
“我們的產品質量到底如何?客戶真實和潛在需求是什么?同行又是怎樣做的?”針對一系列市場問題,銅冠黃銅公司行政主要負責人胡銅生說:“市場是企業(yè)的生命,客戶是我們的上帝,只有知己知彼,才能百戰(zhàn)不殆。”2015年6月份以來,該公司在深入分析國外同行和國內先進企業(yè)財務報表,發(fā)現(xiàn)黃銅棒材加工還是有利可圖,甚至包括該公司生產的一些邊際產品。
思路決定出路,找準“病因”才能破除“軟肋”。2015年6月底,該公司打破固守的營銷方式,由公司領導帶領團隊主動出擊市場,到國內知名同行企業(yè)和下游客戶進行“取經(jīng)”,邀請專家、客戶、國內外同行上門對企業(yè)徹頭徹尾進行把癥問脈“診斷”,然后出臺一系列補短板措施:對自身的生產材料進行調整;對自身薄弱環(huán)節(jié)進行改善;對自身內部質量過程控制和檢驗標準進行加強……并根據(jù)市場導向和產品細分市場,結合企業(yè)自身客戶群、生產工藝與產能空間。進行一系列有效戰(zhàn)略布局,確定了“做精車削棒,做強紅沖材,做大盤卷料”的市場精準定位。
發(fā)展方向一旦確定,接下來就是提產能。可是徘徊不前的產能一直是銅冠黃銅公司人的一塊心病,更是一條難以逾越的鴻溝。公司自投產以來一直步履維艱,部分員工對企業(yè)的前景和自己的前途希望感到渺茫。
生于憂患,死于安樂。銅冠黃銅公司把2016年列為生存而戰(zhàn)之年,一場臥薪嘗膽、殘酷無情的惡戰(zhàn)在年初拉開序幕。
“沒有中間品,只有成品。”在談起產品成品率和質量時,胡銅生堅定地說:“我們公司要做到雙管齊下,從好比‘娘胎’的鑄錠工序開始,再到結晶器出棒材產品第一關的著手,必須加強每個環(huán)節(jié)流程跟蹤管理,確保每道工序上的產品質量過硬。”
據(jù)悉,該公司以前生產的各類棒材產品,均進行擠壓、拉拔、退火等多道工序,中間的殘次品較多,成品率難以得到有效提高。而下游利用棒材加工閥門類的材料,無需要經(jīng)過拉拔、退火等工序,可直接通過擠壓工序就達到客戶要求。生產中間環(huán)節(jié)減少了,不僅沒對下流客戶的產品質量有絲毫影響,還極大地提高了成品率,像制造閥門類的棒材成品率由以前不足的70%提高到現(xiàn)在的94%。
“產品注定要回歸到市場,不能坐以待斃,要把發(fā)言權讓給市場。”胡銅生說。一石激起千層浪,由于該公司產品品質提高了,新產品又不斷問世,經(jīng)營環(huán)境也隨之大有好轉。
據(jù)了解,該公司自投產以來,沿襲多年不變傳統(tǒng)的粗大棒材加工,客戶群主要分布在易切削相對狹窄的市場,難以適應市場變化,盈利空間被禁錮。該公司通過市場調研發(fā)現(xiàn):在龐大的汽車和通訊類需求的銅棒市場,以圈線材交付為主。該公司得知后,就利用當前還不能滿負荷生產的拉拔機去配備市場,進行小小投入,拉拔試驗并取得了成功,即形成批量生產。看似只增加了一道盤卷工序,不僅讓“清閑”的機器忙活起來,還將產品鏈進行了延伸,真正做到了以擠壓機為核心,形成了以棒線材生產的綜合體。扁方規(guī)格產品從無到有,很快占領客戶市場,不僅有力培育了新產品市場,還給企業(yè)帶來生存發(fā)展空間。

利用“互聯(lián)網(wǎng)+”管理手段,打破銅冠黃銅公司以前在產銷上的壁壘。該公司銷售業(yè)務員根據(jù)OA的辦公系統(tǒng)平臺,利用產銷大數(shù)據(jù),實現(xiàn)了每臺機器產能和市場業(yè)務訂單無縫對接,產銷通道被打通了,不僅讓每臺機器“活”起來,還讓塵封的產能得到釋放。并根據(jù)銷售訂單+預測定單,指導下個月生產鑄錠計劃和銅原料采購量,真正從源頭上激發(fā)了活水。
2016年,該公司通過群策群力,積極創(chuàng)造外部市場和激發(fā)內部產能,生產能力逐步好轉,2016年與2015年相比,產量增加了2284噸,漲幅為29.57%;銷量增加了2339噸,漲幅為29.89%。不僅在經(jīng)濟寒冬中再次實現(xiàn)了成功逆襲,還創(chuàng)造出各項經(jīng)濟技術指標歷史最好成績。
拘囿已久的產能一時難以打開,但內部挖潛工作一刻也不能有絲毫懈怠。該公司牢固樹立過緊日子的思想,組織管理人員、班組長、員工深入到生產、采銷每個環(huán)節(jié),對來料成本、加工費用、產品出廠價格一目了然,更知道其所以然。“成本觀”現(xiàn)已刻在每位干群腦海中,落實到厲行節(jié)約具體行動上。
向員工征集到的降本增效105條合理化建議,整理歸納出11個降本增效領域、50條具體措施,一場挖潛增效“組合拳”空前地開展起來。通過對產品包裝回收再利用,成本下降了20%,降低包裝費用28萬元;通過對發(fā)貨物流整合,降低成本3%,節(jié)省費用10萬元……全年通過在輔材、維修、原料等10項成本中挖潛,累計節(jié)省成本費用335萬元。
同時,該公司還通過開展科技挖潛、質量挖潛等活動,實現(xiàn)了開源與挖潛并重。該公司在生產過程中產生的爐灰,以前作為廢料進行廉價外銷,現(xiàn)如今變廢為寶,利用物理方法進行分離處理,進行綜合回收二次利用,真正做到了吃干榨盡不浪費,每年回收銅料100多噸,“揀出”效益達50多萬元。通過對進口結晶器實施國產化替代,為企業(yè)降低生產成本200多萬元。
在棒材加工過程中,該公司由于對生產工序流程進行有效管理,綜合成品率不斷提升,尤其在2015年10月份以后提升明顯,與年初相比上升了6個百分點,比2015年同期比上升5個多百分點。成品率大幅上升,產生了積極地連鎖效應,噸銅加工用電成本由前期的1700千瓦時降到現(xiàn)在1400千瓦時。
吹盡狂沙始到金。2016年,逆水行舟的銅冠黃銅公司干群審時度勢,通過謀變求新,在困境中實現(xiàn)了突圍。產品結構進一步優(yōu)化,成本管控成效明顯,經(jīng)營效益得到有效提升,不僅圓滿實現(xiàn)集團公司各項考核指標,更在背水一戰(zhàn)中實現(xiàn)了歷史性突破,讓干群重樹起持續(xù)健康發(fā)展的信心。