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FGD系統(tǒng)脫硫塔溢流案例分析及控制措施

2018-01-15 10:14:54饒衛(wèi)康
科學(xué)與財富 2018年34期
關(guān)鍵詞:控制措施

摘 要: 在FGD系統(tǒng)中,吸收塔漿液溢流是較為常見的現(xiàn)象,它對FGD系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行非常不利。通過運行實踐案例,分析產(chǎn)生溢流的原因,提出解決吸收塔漿液溢流的辦法,保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

關(guān)鍵詞: FGD;吸收塔;泡沫;溢流;原因;控制措施

0 引言

為積極響應(yīng)國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護(hù)部和國家能源局于2014年9月聯(lián)合印發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》。減少煙氣污染物排放量,持續(xù)提高公司競爭力,浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司熱電分廠于2016年1月起進(jìn)行了《熱電鍋爐尾氣深度清潔化治理改造項目》,項目完成后使煙氣污染物排放濃度基本符合燃?xì)鈾C組排放限值。項目采用石灰石-石膏脫硫工藝以減少二氧化硫的排放,根據(jù)實際運行情況看,脫硫效率高,能滿足超低排放要求限額。

在FGD系統(tǒng)運行中,吸收塔中的液位是影響系統(tǒng)整體安全和經(jīng)濟(jì)運行的重要因素之一。尤其是高液位發(fā)生溢流的情況,不但使得系統(tǒng)偏離設(shè)計要求運行,致使脫硫效率降低,溢流漿液也將造成環(huán)境污染,而且可能使?jié){液進(jìn)入氧化風(fēng)管、煙道等,輕則造成氧化風(fēng)機、引風(fēng)機阻力增大,增加電能消耗,重則造成風(fēng)機損壞,影響FGD系統(tǒng)及鍋爐正常運行。

本文主要結(jié)合浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司熱電分廠FGD在運行過程中出現(xiàn)的非正常溢流現(xiàn)象,分析原因并提出控制措施。

1 FGD概況

1.1工藝概況

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)有兩臺35噸/小時循環(huán)流化床燃煤鍋爐,一用一備,共用一套FGD脫硫設(shè)備,未設(shè)煙氣旁路和GGH。通過引風(fēng)機將經(jīng)布袋除塵器除塵后煙氣送至吸收塔,煙氣與由上而下噴出的霧態(tài)的石灰石漿液逆向接觸,從而吸收煙氣中的SO2生成CaSO3,并在吸收塔內(nèi)被氧化風(fēng)機鼓入的大量空氣氧化成CaSO4,進(jìn)而生成石膏(CaSO4·2H2O)。脫硫后的煙氣經(jīng)兩層除霧器除去水霧,溫度50℃左右,接近飽和狀態(tài),進(jìn)入濕式電除塵器,確保煙囪入口固體顆粒物濃度小于5mg/Nm3,后排放至大氣。

吸收塔直徑為φ3.6m,高度為26.13m,鋼結(jié)構(gòu)圓柱體,內(nèi)襯玻璃鱗片襯里,由下而上分別為循環(huán)區(qū)、吸收區(qū)、除霧區(qū)、除塵區(qū),塔體主要設(shè)備包括4臺漿液循環(huán)泵、2臺氧化風(fēng)機、2臺石膏排出泵、3臺攪拌機。

1.2運行概況

按照設(shè)計要求,吸收塔正常液位要求控制在7.8-8.5米(DCS顯示值0.8-1.5米),溢流液位為9.5米。正常運行根據(jù)需要,循環(huán)泵一般3用1備或2用2備,氧化風(fēng)機1用1備,攪拌機3臺常運,能滿足鍋爐可控負(fù)荷范圍內(nèi)二氧化硫排放控制值小于35mg/Nm3的要求。

2 吸收塔漿液溢流現(xiàn)象案例

例舉我司實際運行過程中發(fā)生的溢流情況的典型案例。

案例一:切換鍋爐或鍋爐短時間停運后重新投運需投油助燃(我公司循環(huán)流化床鍋爐采用床下點火方式)時,在點火投油后,布袋除塵器旁路運行,操作人員按要求啟動3臺循環(huán)泵,此時吸收塔內(nèi)液位在控制要求內(nèi),期間進(jìn)行正常除霧器的清洗,液位未出現(xiàn)異常,而巡檢人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場溢流管有漿液溢流,且能明顯觀察到漿液表面有一層黑色油裝物質(zhì),未避免漿液進(jìn)入煙道或氧化風(fēng)管中,緊急啟動石膏排出泵排漿至應(yīng)急事故池的同時,檢查工藝水系統(tǒng),同時對液位計進(jìn)行沖洗并通知儀表人員到場檢查,未發(fā)現(xiàn)工藝水系統(tǒng)有閥門內(nèi)漏至吸收塔現(xiàn)象,也可基本排除液位計故障原因,直至排出大量漿液至事故池后,溢流現(xiàn)象才消失,期間液位顯示有突降現(xiàn)象。

案例二:原運行2臺循環(huán)泵(內(nèi)部編號:2#、3#)進(jìn)行正常脫硫工作,由于鍋爐負(fù)荷增加,SO2排放值增大,操作人員準(zhǔn)備啟動第3臺(1#)循環(huán)泵,啟動后吸收塔液位DCS值發(fā)生不正常的“不降反升”現(xiàn)象,為排除液位計堵塞顯示失真情況,操作人員到現(xiàn)場進(jìn)行液位計沖洗,至現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)溢流管口有漿液溢流,啟動石膏排出泵緊急排漿,效果不明顯。檢查工藝水系統(tǒng)及新啟用的(1#)循環(huán)泵沖洗水閥,排除工藝水內(nèi)漏至脫硫塔的情況。停運(1#)循環(huán)泵后,溢流現(xiàn)象減弱并消失,重新啟動(1#)后,溢流現(xiàn)象再次發(fā)生,為進(jìn)一步排除由(1#)循環(huán)泵管路因素導(dǎo)致的溢流現(xiàn)象,采取停運(2#)循環(huán)泵,發(fā)現(xiàn)溢流現(xiàn)象也發(fā)生減弱并消失,啟用(4#)循環(huán)泵,又發(fā)生溢流現(xiàn)象,停運(3#)循環(huán)泵,溢流現(xiàn)象減弱并消失。明確排除由于單臺泵管路內(nèi)漏導(dǎo)致的溢流。

案例三:脫硫塔3臺循環(huán)泵運行,密度達(dá)(≥1180kg/m3)排漿脫水濾石膏要求,操作人員按要求啟用石膏排出泵(內(nèi)部編號:1#)進(jìn)行脫水濾石膏工作,約10分鐘后發(fā)現(xiàn)石膏排出泵出口壓力變小(原0.7MPa降至0.2MPa),漿液流量急劇減少,且能從濾布上明顯觀察到漿液充滿大量泡沫。關(guān)閉石膏排出泵稍后重啟,發(fā)現(xiàn)石膏排出泵出口壓力、旋流器壓力和漿液流量恢復(fù)正常,約5分鐘后又出現(xiàn)漿液流量急劇減少、石膏排出泵出口壓力降低現(xiàn)象,如此重復(fù)。為排除由于管路堵塞情況造成的影響,操作人員打開工藝水泵對管路進(jìn)行沖洗,后再次進(jìn)行濾石膏工作,流量小、壓力低現(xiàn)象仍存在。更換(2#)石膏排除泵后仍無效,隨后通知機修人員對兩臺泵及進(jìn)口管路、出口管路及相關(guān)閥門進(jìn)行檢查,結(jié)果泵無明顯缺陷故障,管路沒有堵塞,而排漿困難現(xiàn)象仍然存在。后停運靠漿液排出口側(cè)4#循環(huán)泵及2#攪拌機后,排漿困難現(xiàn)象有所改善,在脫水真空過濾機濾布上可明顯觀察到漿液充滿汽包。

3 吸收塔漿液溢流的原因分析

根據(jù)溢流發(fā)生時現(xiàn)象判斷,基本確定溢流的原因在于吸收塔內(nèi)漿液出現(xiàn)氣泡或產(chǎn)生泡沫,引起“虛假液位”或發(fā)生虹吸現(xiàn)象。而塔底三臺攪拌機攪拌、氧化空氣鼓入、循環(huán)泵漿液噴淋等因素的綜合影響加劇了液位波動和發(fā)生虹吸的概率。結(jié)合我公司脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液溢流的現(xiàn)象,分析原因如下:

1)漿液有機物等雜質(zhì)增加。泡沫是由于表面作用而生成,它的產(chǎn)生是由于氣體分散于液體中形成氣--液的分散體,在泡沫形成的過程中,氣--液界面會急劇的增加。若液體的表面張力越低,則氣--液界面的面積越大,泡沫的體積也越大。正常情況下吸收塔槳液受漿液循環(huán)、攪拌機攪拌、氧化空氣鼓入,其產(chǎn)生的泡沫穩(wěn)定性高,而理想狀態(tài)下的吸收塔漿液可以設(shè)想為是一種純凈的液體,吸收塔裝液泡沫豐富、泡沫單體細(xì)小的特性,確定了起泡是由于系統(tǒng)中進(jìn)入了其它發(fā)泡性雜質(zhì)成分,增加了氣泡液膜的機械強度,最終導(dǎo)致起泡溢流現(xiàn)象的產(chǎn)生[1]。雜質(zhì)混入的可能性一是當(dāng)鍋爐點火時大量投油,煙氣中攜帶大量未燃盡成份,在與噴淋漿液逆向接觸后被漿液吸收;二是機組啟動初期煤粉燃燒不充分且布袋處于旁路運行狀態(tài),大量未燃盡成份隨煙氣在吸收塔內(nèi)被洗滌;三是吸收塔長期運行過程中煙氣所含惰性成份進(jìn)入吸收塔并沉積,導(dǎo)致吸收塔漿液重金屬含量增高,且重金屬離子增多會引起漿液表面張力增加;四是石灰石中氧化鎂隨漿液進(jìn)入吸收塔后與硫酸根離子反應(yīng),充當(dāng)起泡劑角色;五是脫水系統(tǒng)廢水長時間回收利用或廢水排放系統(tǒng)未及時投運,使得漿液重金屬不能及時排放,造成漿液重金屬含量超標(biāo)。

2)漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)機等啟停的影響。系統(tǒng)正常運行時吸收塔內(nèi)形成氣液平衡狀態(tài)。在循環(huán)泵啟停、氧化風(fēng)機跳閘啟動時,一定程度上加劇了吸收塔內(nèi)的擾動或使吸收塔漿液氣液平衡被破壞,加之若漿液品質(zhì)不佳,將加劇吸收塔內(nèi)氣泡的生成。

3)工藝水水質(zhì)影響。工藝水中的金屬離子(Na、Mg)、氯離子(Cl)、懸浮物(SS)、化學(xué)需氧量(COD)會在脫硫吸收塔內(nèi)形成堿性物質(zhì)、結(jié)合物及粘性雜質(zhì),在吸收塔內(nèi)漿液析出CO2及富有O2氣體工況下,在擾動作用下形成大量泡沫[2]。通過對我公司工藝水水質(zhì)的化驗分析,基本能確定不是工藝水質(zhì)影響。

4 控制措施

為避免吸收塔出現(xiàn)溢流造成事故的情況,一是要有預(yù)防措施,二是要有處理措施。

4.1預(yù)防措施[3-5]

1)合理控制吸收塔液位。根據(jù)設(shè)計及操作規(guī)程要求將吸收塔內(nèi)漿液液位控制在規(guī)定要求范圍內(nèi),每班交接班后對液位計進(jìn)行正確沖洗,定期校準(zhǔn)儀表以確保DCS系統(tǒng)顯示值的可靠性和正確性。

2)控制漿液和廢水品質(zhì),并控制石灰石組分(如MgO、SiO2 等)在要求范圍內(nèi),同時加強吸收塔漿液、廢水、石灰石漿液和石膏的化學(xué)分析工作,有效監(jiān)控脫硫系統(tǒng)運行狀況,發(fā)現(xiàn)漿液品質(zhì)有惡化趨勢應(yīng)及時采取處理措施。

3)加強氧化風(fēng)機運行管理。FGD系統(tǒng)運行期間,檢查氧化風(fēng)機的運行狀態(tài),保證備用氧化風(fēng)機處于良好的狀態(tài),運行風(fēng)機故障停運后要及時啟用備用風(fēng)機,以免發(fā)生虹吸現(xiàn)象,造成大量漿液溢流。

4)制定嚴(yán)格的運行制度。每班對漿液密度、PH進(jìn)行取樣比對,并根據(jù)漿液色澤初步判斷漿液品質(zhì)。在鍋爐點爐投油或除塵器旁路運行時,運行人員應(yīng)積極采取措施,如加強廢水排放、進(jìn)行濾石膏工作、增加石灰石漿液的投入等盡量保證吸收塔漿液品質(zhì)。如在取樣或脫水時發(fā)現(xiàn)漿液泡沫較多,可考慮從濾液回收池加入適量消泡劑以抑制泡沫生成。

5)堅持脫水系統(tǒng)廢水的排放,從而降低吸收塔漿液重金屬離子、氯離子、有機物、懸浮物及各種雜質(zhì)的含量,保證吸收塔內(nèi)漿液的品質(zhì)。

6)注意吸收塔入口處煙氣溫度,如果出現(xiàn)溫度突然大幅下降的現(xiàn)象,考慮漿液是否大量溢流進(jìn)入煙道,并采取緊急排漿等應(yīng)急措施,同時加強對引風(fēng)機的檢查和監(jiān)視,必要時聯(lián)系鍋爐崗位緊急停爐處理[5]。

7)現(xiàn)溢流管采用倒“U”型布置設(shè)計,且在管最高處設(shè)置了排空口,為進(jìn)一步消除泡沫防止發(fā)生虹吸,建議在溢流管上部排空口設(shè)置沖洗水管,一方面可以防止排空口堵塞,另一方面可以消除泡沫量。

4.2處理措施

1)在滿足脫硫效果的前提下,停運一臺漿液循環(huán)泵以減小吸收塔內(nèi)部漿液的擾動。漿液循環(huán)量加大,每個分子所具有的動能加大,因而其克服內(nèi)部引力,實現(xiàn)表面增大的可能性大,即起泡性增強。

2)在可以保證氧化效果的前提下,打開石膏排出泵至應(yīng)急事故池,適當(dāng)降低吸收塔工作液位,減小漿液溢流量,防止?jié){液進(jìn)入吸收塔入口煙道。

3)適當(dāng)加長脫水系統(tǒng)工作時間,加大石膏排出量,降低吸收塔內(nèi)漿液密度,保證新鮮漿液的不斷補入。

4)出現(xiàn)“案例三”情況時,說明吸收塔內(nèi)漿液品質(zhì)較差,可采取停運一臺漿液循環(huán)泵或暫時關(guān)停靠排出管底閥側(cè)的攪拌機,同時打開沖洗水閥,確保石膏排出泵壓力,防止汽蝕損壞石膏排出泵。盡可能加長脫水時間。

5)如采取以上措施后仍無法消除氣泡溢流情況,應(yīng)考慮置換漿液。

5 結(jié)語

FGD系統(tǒng)吸收塔溢流對系統(tǒng)運行危害很大,必須及時處理。在日常運行中,應(yīng)實時監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)變化,及時分析數(shù)據(jù)變化原因,如發(fā)現(xiàn)液位異常或出現(xiàn)溢流情況,應(yīng)及時采取有效措施。

通過運行經(jīng)驗,如嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求運行,并采取以上預(yù)防和處理措施,氣泡溢流現(xiàn)象是可預(yù)防可控制的,目前我司FGD系統(tǒng)運行良好,溢流現(xiàn)象基本可防可控,保證了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

參考文獻(xiàn)

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[5]吳昊. 吸收塔漿液起泡的管理[J]. 廣州化工, 2015(18):139-140.

作者簡介:饒衛(wèi)康 浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司 熱電分廠 負(fù)責(zé)熱電廠生產(chǎn)管理及技術(shù)管理工作。

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