賈永敏
(青島農業大學 海都學院,山東 萊陽 265200)
超高分子量聚乙烯工程塑料(UHMW——PE)管道技術在我國日漸成熟,它是一種價格適中、性能優良的新型熱塑性工程塑料,幾乎集中了各種塑料的優點,耐磨抗沖擊,自潤滑,耐腐蝕、耐低溫、衛生無毒、不粘附、不吸水等綜合性能,是一種較為理想的管材,可廣泛應用于礦山、冶金、電力、石油、紡織、造紙、食品、化工、機械、電氣等各個行業。且管件的用量逐漸增加,特別是在復雜的環境條件下,客戶需要各種規格的管件日益增多。
目前,難點是三通的制作問題,由于超高管材的特殊性,制成成品的合格率很低,浪費問題突出,再一個是效率降低。為解決這個問題,組織QC小組進行調查,并結合實際情況,提出解決方案,進行焊接工藝的改進,提高三通焊接的成功率。
QC小組對原有制作超高三通的過程進行了全方位的調研,發現了很多問題,例如工藝問題、工裝問題、操作問題等。制作完成后,合格率不到50%,廢品全部成為廢料,并且不能回收利用,浪費嚴重,成本加大,給生產經營造成了沉重的負擔。

表1 質量調查表
如表1所示,通過調查發現,制作三通的廢品率高達54.4%。
根據實際情況,小組成員把目標定為成功率,由原來的45.6%提高到90%以上。
根據現狀調查,對目標的可行性進行分析,如圖1所示。小組認為:有經驗豐富的技術人員,又懂得焊接原理,所以目標是可以實現的。

圖1 可行性分析圖
QC小組成員針對現狀進行認真研究、分析,發現影響超高三通焊接成功率的原因主要體現在工藝、工裝和操作問題上,所以從機、料、法、環等方面著手進行分析,并對影響因素進行了要因確認。
(1)機:大多數工裝屬自制工裝,由于多年使用,有些工裝存在破損嚴重,無法使用;在工裝設計上由于考察不周全,存在一定缺陷,影響焊接質量。
(2)料:制作三通的管材一般應在壁厚上大一個級別,但有時操作者粗心利用厚度不夠的管材,所以制作出的三通在打壓實驗強度不夠,達不到要求。
(3)法:如表2所示。

表2 針對影響因素的主要應對方法
(4)環:焊接時環境溫度不恒定,但焊接時物料在工裝里面受環境溫度影響不大。
通過確認,找出影響超高三通焊接成功率的要因有如下4條:①焊接工裝破壞嚴重;②工裝設計有缺陷;③制作三通的管材達不到技術標準;④焊絲布置方法不合理。
小組成員針對主要原因,制定了對策措施,如表3所示。

表3 對策措施
(1)實施一。小組成員對所有焊接工裝進行分類,然后登記造表,并做好標記。對輕度破損的進行維修,對破損嚴重的作報廢處理。并由技術人員重新設計,制作新的工裝。
(2)實施二。對舊的工裝圖紙和工裝進行核對,對不合理的地方進行整改,特別是工裝和物料不能完全貼合的問題,必須加以解決。
(3)實施三。合理監督操作者,嚴格按照標準選用管材,不合格者一律不用。
(4)實施四。在操作現場指導布排焊絲,由原來的一圈鋸齒形布絲變為二圈,這樣可以有效提高焊接面積,增加強度,防止出現滲漏點。
實施對策后,對部分超高管三通集中進行了打壓試驗,結果如表4所示。

表4 抽檢結果
由此可見,QC小組采取的措施是切實有效的,超高管焊接三通的成功率達到了90.6%,完成了預定目標。
通過QC活動,改進工藝,提高了超高管焊接三通的成功率,創造了巨大的經濟效益。同時,小組成員的質量意識、創新意識都得到了相應的提高。