黎智昌
(中國鋁業廣西分公司裝備能源部,廣西 百色 531400)
溶出是拜爾法生產氧化鋁核心工序,溶出機組運轉率直接影響氧化鋁的產量和效率。溶出壓煮器必須定期隔離進行清理,廣西分公司確定42天作為溶出機組壓煮器切換進行停汽檢修的周期。縮短溶出檢修時間,提高溶出機組運轉率可以增加氧化鋁產量,降低生產成本。投產初期溶出停汽檢修時間高達48小時,之后不斷改進,檢修時間逐步縮短,到2014年計劃檢修時間18.5小時,實際檢修時間20.2小時,而且波動很大。我們對此開展運營轉型,成立了跨部門持續改進項目,分析了影響檢修時間的因素,確定要采用標準化,精準管控,來進一步縮短檢修時間,提升管理水平。
從進度、質量、安全三個方面對停汽檢修全過程的停車放料卸壓、單管清洗、閃蒸系統檢修、料漿流程檢修、壓煮器切換、安全試驗、后泵填料、單管填料、機組通汽升溫出料9個環節進行分析,查找關鍵改善點。
(1)停車放料卸壓,存在問題是操作標準有缺失。生產人員停車放料無明確規范的操作流程和標準,等待時間長。
(2)單管清洗,存在問題是單管拆裝作業無標準,清洗設備數量不夠。拆裝、清洗時間長,清洗質量達不到要求。
(3)閃蒸系統檢修,存在問題是閃蒸系統檢修人員多、次序混亂,無標準化作業流程。
(4)壓煮器切換,存在問題是無壓煮器底部軸承更換標準流程,造成作業時間過長。
(5)后泵填料,存在問題是沒有實現分段填料,填料組織不合理。
缺少法蘭安裝質量驗收標準。法蘭墊子經常出現泄漏返工,延誤恢復時間。
每次停汽檢修,約有8家施工單位同時進場,檢修項目約200項,危險因素多,而部分外委施工單位安全意識不強,責任落實不到位,交叉作業相互間的溝通協調也有不到位的情況。
(1)制定停車放料卸壓標準化,縮短放料時間,提高穩定性。
(2)提高單管清洗設備配置標準并強化操作,減少清洗時間。
(3)修訂閃蒸系統檢修標準作業流程,并嚴格執行。
(4)制定壓煮器底部軸承更換時間控制節點,提升檢修效率。
(5)優化流程,合理組織,增加后泵填料管,實現分段填料。
(6)制定法蘭安裝質量驗收標準,保證檢修質量。
(7)相關方安全管理標準化,提升安全管理效果。
在操作、檢修和驗收標準建立后,對標準執行人員進行培訓。
將各類操作標準做成作業卡的形式,進行應用,并不斷優化。
針對優化的標準,組織檢查人員,定期進行指標跟蹤,檢查標準執行情況。
從2014年到2015年11月由18.5小時縮短到17小時,2015年12月到2016年2月由17小時縮短到16.5小時,2016年3月至今由16.5小時縮短到16小時。
經過不斷地制定和實施標準化,檢修時間波動降低,檢修時間持續縮短。
從憑經驗→標準化:檢修工作原來隨意性大,每次停汽檢修,憑經驗指揮、憑經驗檢查,波動性總是控制不好。強化標準化管理后,檢修時間和質量的波動性得到很好控制。
從不敢想→敢想:溶出機組運轉率97%已經很高了,連想都不敢想還有提升的空間。通過標準化管理和操作控制,運轉率從97%提升到98%成為可能,并持續提升。
從不可能→可能:檢修時間從18.5小時降到16小時,原來認為根本就不可能。通過標準化的執行、檢查和確認,2016年2月已實現16小時標準檢修,目前成為常態。
通過實施標準化,溶出機組運轉率穩步提高,截止2016年5月,當年累計溶出機組運轉率達98.22%,處于行業領先水平。運轉率每提高一個百分點,每年增加氧化鋁產量26280噸;按2015年當期價格計算,運轉率提升增加利潤約340萬元。通過開展運營轉型,推行停汽檢修標準化,分公司經濟上受益,管理得到提升。