張煜
【摘 要】根據某燃氣-蒸汽聯合循環供熱機組汽輪機首次沖轉后出現軸承振動故障現象,經多次現場處理,找到故障原因,為以后出現類似故障提供參考依據。
【關鍵詞】汽輪機;振動;故障分析
某熱電公司新建裝機容量為120MW級燃氣-蒸汽聯合循環供熱機組。機組采用“二拖一”即二臺40MW級燃氣輪發電機組配2臺余熱鍋爐和一臺40MW級抽汽凝汽式直接空冷汽輪發電機組,燃機為南京汽輪機廠生產的PG6581B型號機組,汽機為南京汽輪機廠生產的LCZZK34.9-6.77/0.4/0.392雙壓(帶補汽)、單缸、沖動、直接空冷、抽凝式聯合循環汽輪機。汽輪發電機組共有4個軸承,汽輪機本體兩側為#1、#2軸承,發電機兩側為#3、#4軸承。自汽輪機首次沖轉出現汽輪機軸承振動現象,以致汽輪機不能定速3000r/m安全穩定運行。
1 故障現象
汽輪機首次沖轉參數為壓力2.5MP,溫度290℃。在轉速升到495r/m時,汽輪機#1軸承Y方向振動277.6μm,#2軸承Y方向振動255.2μm(見圖1),軸承振動保護動作汽輪機跳閘。第二次參數調整為壓力1.5MP,溫度295℃汽輪機重新掛著沖轉,在轉速升到750r/m時,#1軸承Y方向振動251.9μm,#1軸承X方向振動210.9μm(見圖2),軸承振動保護動作汽輪機跳閘。第三次汽輪機掛閘沖轉,當轉速升至2000r/m 時,#1軸承Y方向振動246.2μm,#2軸承X方向振動194.3μm(見圖3),軸承振動保護動作汽輪機跳閘。
2 故障分析
首次沖轉后,檢查運行參數出現負脹差,高壓軸封溫度低,實際就地檢查軸封供汽管溫度為95度左右,初步認為轉子膨脹不夠,處理方案為調整沖轉蒸汽參數為1.5MP,295℃保持過熱度在80℃以上,同時調整蒸汽流量為20t/h,延長暖機時間,提高汽機前汽封溫度控制在120℃以上。第二次汽輪機沖轉到750r/m振動跳閘后,#1軸承油擋與轉子凸臺相碰,軸振測點不合適,轉子膨脹時引起軸振變動,不能真實反映振動情況,調整軸振測點,并增加振動分析儀進行在線監測。第三次汽輪機沖轉到2000r/m振動跳閘后,通過振動分析儀頻譜分析,振動的頻率以工頻振動為主,初步認為新裝機組軸封間隙過小[1]。通過延長低速暖機時間來消除振動,即在某一轉速振動增加則降速在振動穩定時繼續暖機,通過多次降速暖機最終汽輪機轉速穩定在3000r/m,各軸承振動正常(見圖4)。
3 事故總結
汽輪機在制造時更多的考慮機組的經濟性,設計汽封及軸封的間隙值會過小,但是在實際運行中間隙過小容易引起動靜碰磨。因此,新機組在投運階段動靜間隙需要有一個磨合期。
【參考文獻】
[1]寇勝利.汽輪發電機組的振動及現場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.endprint