田家興
摘要:本文對韋2注水管線的垢樣電鏡掃描、X-衍射分析以及化學滴定,確定垢的主要成分,結合韋2注入水水性分析,確定了韋2注水管線結垢的原因。針對韋2塊注水管線結垢的問題,在常規化學清洗技術的基礎上,進行注水管線無毒害清洗技術的研究,重點解決酸洗存在的腐蝕及產生硫化氫氣體的缺陷,研制出能高效清洗管線、有效抑制硫化氫氣體產生、能有效控制體系對管線腐蝕,且在清洗施工結束后能對管線防腐的清洗液體系。并在單井注水管線進行現場應用,取得了良好的效果,清洗時硫化氫現場濃度小于10ppm,達到預期效果。
關鍵詞:注水管線;垢樣分析;化學清洗;硫化氫
1 垢樣分析
因韋2塊長期回注開發過程中產出來的大量含油污水,造成生產系統腐蝕、結垢嚴重,注水井管網常常有垢生成特取韋2塊注水井韋2-55、韋2-59等5口井井口流程鋼管內表面垢樣。
通過對韋2-55等井所選取的垢樣進行X射線衍射物相分析,確定了垢的主要成分為鐵化合物,所選垢樣中鐵化合物占66.6%,碳酸鹽占33.4%,而在所選垢樣成分分析中,硫化亞鐵含量均在65%以上,為腐蝕產物。
2 影響結垢因素分析
2.1水性分析
從水性分析結果來看,韋2站水型為NaHCO3,礦化度較高,為13982.68mg/L,但水體中鈣、鎂離子含量較低,形成碳酸鹽垢的傾向較小。
2.2 水質分析
從水質監測結果來看,韋2站回注污水侵入性CO2為負值,具有一定的結垢傾向,且水中硫含量較高,達到72.5mg/L,污水中有較多較小黑色懸浮物,水體發黑、且略帶綠色,同時硫酸鹽還原菌含量高,S和S042-都能在SRB的作用下,還原成二價硫(H2S,HS-,S2-),其中H2S具有嚴重的腐蝕性,可造成金屬應力開裂;HS-?為中間過渡態,含量極少;S2-一部分消耗于構成細菌的原生質,一部分與污水中的Fe2+作用生成FeS沉淀。FeS為穩定性極好的黑色細小顆粒,能使處理后的水質迅速變黑發臭,懸浮物增加,沉積于注水管線中則造成管線嚴重結垢。
總體來看,韋2塊注入水水質是影響注水管線腐蝕結垢的主要原因。主要表現在
(1)細菌含量高,繁殖快。SRB、TGB是厭氧菌,廢水中適宜的生長環境和各種有機物為它提供了極佳的繁殖條件,這些細菌的大量繁殖,使電化學過程中的去極化作用增強,加速金屬的腐蝕;由于水中存在SRB和FB,那么TGB活躍將為SRB和FB的生長和繁殖提供有利的環境,從而導致沿程SRB和FB不斷升高,促進硫的還原,加劇管線的腐蝕。
(2)懸浮物、硫化物、油含量高和固體懸浮物顆粒粒徑偏大。對注水流程產具有很強的結垢能力.造成管線的結垢。
3 垢樣中S2-含量測定
3.1 原理
S2-含量測定采用碘量法,即在酸性條件下,硫化物與過量的碘作用,剩余的碘用硫代硫酸鈉滴定。由硫代硫酸鈉溶液所消耗的量,間接求出硫化物的含量。
對l號樣進行S2-含量測定,測定結果為S2-質量含量13.7%,對2號樣測定結果為S2-質量含量13.9%。因此,以14%的硫離子含量進行計算是比較可信的。
3.2 垢量計算及H2S氣體量計算
由此可以計算為2-93井注水管線垢量可能間生的H2S量(垢厚按0.5cm、管線長500m計算):
垢量
m3
約產生H2S
g
Q一垢樣中S2-的含量,%;
V一管線內結垢體積,m3;
R、r一管線內徑和結垢后的內徑,m;
p一垢樣密度,實測為2.7~2.9,計算時取2.8;
L一計算垢量管線長度,m;
從上述計算可以知道,硫化氫的生成量很大,而硫化氫在水中的溶解度為3864g/l,以此理論計算,產生的硫化氫只能有少部分硫化氫能溶解到水中,為防止硫化氫外泄的情況發生,有必要研制安全化學清洗劑抑制硫化氫產生。
4 安全化學清洗劑研制及室內性能評價
4.1 化學清洗主劑研制
⑴表活劑洗油
采用洗油效果較好的RD-06表面活性劑進行洗油,濃度0.3%,在常溫常壓下浸泡2小時候后,發現表面有一層浮油。
(2)鹽酸溶解實驗
實驗條件:10%-20%HCl+2%滲透劑,常溫
采用10%、15%、20%鹽酸浸泡,產生大量的氣泡,且有叫強烈的硫化氫臭雞蛋味道。浸泡30分鐘發現固體物明顯減少,溶液顏色變為黑色,1小時后固體物基本分散,2小時候基本不反應,殘余物為少量污油和泥沙。考慮殘余物中有少量泥沙,清洗時需要添加HF,選用10%HCl作為主酸。
(3)清洗劑實驗
考慮到仍然有部分泥沙和黏土微粒未溶解,需要添加部分HF酸。從實驗結果來看,采用0.5%的HF具有較好的溶解率。
4.2 硫化氫抑制劑篩選
4.2.1 硫化氫抑制機理
硫化氫在水中存在以下電離平衡:
H2S
?2H++S2-(4)
管線清洗過程中,溶液中的H+始終處于富余狀態。隨著溶垢反應的不斷進行,S2-數量急劇增加,上述電離平衡迅速向左移動,導致硫化氫氣體大量外溢。因此,抑制硫化氫的主要途徑是控制溶液中S2-的數量。一種方法是保持S2-價位不變。有選擇性地加入—種金屬化合物,與S2-反應生成該金屬的硫化物沉淀。如:
S2-+Zn2+?=ZnS↓(5)
另外一種方法是加入氧化劑,將S2-轉化為S6+。如:
5S2-+8ClO2+4H2O=5SO42-+8C1-+8H+(6)
4.2.2 硫化氫抑制劑開發
反應式(5)中新的生成物仍為沉淀,不適于管線清洗。而反應式(6)中的二氧化氯是一種極強的選擇性硫化物氧化劑,因此,硫化氫抑制劑主要以反應式(6)為依據以二氧化氯為主要原料進行配制和篩選。從實驗結果來看,加入氧化劑后清洗液對垢樣的溶蝕率有一定的影響,加入0.2%氧化劑后溶蝕率下降2.1%,仍然能達到90%左右的溶蝕率。
從實驗情況來看,常規的緩蝕劑不適應與二氧化氯等強氧化劑,采用的氧化緩蝕劑具有較好的緩蝕效果。
根據室內實驗最終確定清洗配方:
前清洗液:0.3%表面活性劑
主清洗液:0.2%CLO2+10%HCl+2%鐵離子穩定劑+0.5%HF+2%滲透劑+3%氧化緩蝕劑
5 清洗工藝研究及現場應用
5.1清洗液用量計算
配水間至井口管線容積為0.6m3,垢厚體積為0.26m3,剩余容積為0.34m3,考慮清洗頂替過程會排出一部分,設計清洗液量為0.4m3。
總共需要鹽酸:
?=0.14t
CLO2用量計算根據結垢量預測及產生H2S估算,共需要375kg,同樣考慮1.1倍的安全系數,共設計CLO2用量415kg。
5.2?現場實施與效果
2016年10月在韋2-93井進行現場施工,通過酸液配方、施工工序、應急措施等多道工序、層層控制將有毒氣體H2S控制在安全范圍內,清洗現場50米外監測點測試大氣中H2S的濃度為8ppm,小于硫化氫在空氣中的最高容許濃度10ppm。清洗前后,井口壓力由16MPa上升至16.5MPa,壓降由1MPa下降至0.5MPa,取得較好效果。