蔡志春
攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司提釩煉鋼廠共有7 座轉爐,其中 1、2、3、6、7 號為煉鋼轉爐,4、5 號為提釩轉爐;煉鋼和提釩時會產生大量的余熱蒸汽。目前,在日均產量15000 t鋼情況下,7座轉爐余熱鍋爐平均產氣量約為70 t/h,除本廠自用約10 t/h,輸送至能動中心管網約45 t/h外,其余蒸汽受現有蒸汽蓄熱系統能力不足、汽包出口管徑偏小等問題影響,造成約15 t/h蒸汽被迫進行了放散。根據攀鋼釩公司2010~2015年發展規劃,煉鋼系統規劃產能將達到600萬t/a,隨著煉鋼產量的增加,余熱蒸汽的放散量將進一步增大,不僅造成余熱資源的極大浪費,而且產生噪音污染。
提釩煉鋼廠在煉鋼和提釩時會有大量的高溫煙氣產生,每座轉爐均設置有汽化冷卻煙道,以便回收高溫煙氣的余熱。故轉爐在煉鋼和提釩時,所產生的高溫煙氣通過汽化冷卻煙道[1],生產出大量的余熱蒸汽。各轉爐相關參數見表1。

表1 各轉爐相關參數表
目前,轉爐的汽化冷卻煙道均降壓運行。汽化冷卻煙道的設計運行壓力為2.55 MPa,據現場調查,其實際運行壓力為1.55 MPa。蓄熱器的設計壓力2.55 MPa,實際運行壓力為1.55 MPa。
在日均產量15000 t鋼情況下,7座轉爐余熱鍋爐平均產氣量約為70 t/h(按噸鋼產蒸汽90 kg計算,5座煉鋼轉爐產汽量約56.5 t/h;2座提釩轉爐產汽量約為13.5 t/h),除本廠自用(主要是生活用汽,溴化鋰制冷用汽、連鑄保護渣烘烤用汽等)約10 t/h,輸送至能動中心管網約45 t/h外,1~5號轉爐所產蒸汽受現有蓄熱能力不足、汽包出口管徑偏小等問題影響,造成約15 t/h蒸汽被迫進行了放散。6、7號轉爐蒸汽全部回收。
攀鋼釩公司低壓蒸汽生產單位為能源動力中心、煉鋼廠和煉鐵廠。
能源動力中心低壓蒸汽生產設備主要為三臺CC12-3.43/0.98/0.112型調整抽汽發電機組,其調整抽汽壓力為0.7~1.2 MPa,為確保機組安全運行,抽汽壓力控制在0.8 MPa以下。每臺發電機額定抽汽量為50 t/h,最大抽汽量80 t/h,目前根據各低壓蒸汽用戶需求,總抽汽量為70 t/h左右;鼓風站設置有一臺50 t/h蒸汽減溫減壓器,熱電站設置有一臺65 t/h蒸汽減溫減壓器,目前均為備用狀態。能動中心生產的低壓蒸汽參數為:壓力為0.55~0.8 MPa,溫度為300~320℃。能動中心生產的低壓蒸汽除本廠自用外,其余通過管網送其他用戶使用。
煉鋼轉爐余熱產生低壓蒸汽約70 t/h,壓力為0.6~1.5 MPa,溫度為165~200℃。煉鋼廠生產的低壓蒸汽壓力波動較大[2],且現有蓄熱器能力不足、汽包出口管徑偏小,造成汽包安全閥放散量約15 t/h,煉鋼廠自用約10 t/h,另外45 t/h并入能動中心主管網送其他用戶使用。
煉鐵廠6#燒結機、新1#燒結機環冷機余熱產生蒸汽約12 t/h,其參數為:壓力為0.5~0.8 MPa,溫度為180~190℃。其中6#燒結機產生的余熱蒸汽約3~5 t/h,并從能動中心主管網補充1.5 t/h低壓蒸汽供其主電除塵器、混合室等用汽點使用;新1#燒結機產生的余熱蒸汽約7~8 t/h(設計為13~15 t/h),并從能動中心主管網補充10 t/h中壓蒸汽經減溫減壓后供其主電除塵器、混合室等用汽點使用。煉鐵廠新二燒余熱鍋爐于2011年7月投產,煉鐵廠新二燒余熱鍋爐設計負荷為52 t/h,其參數為:壓力為0.5~0.7 MPa,溫度為290~310 ℃。
目前整個弄弄坪廠區低壓蒸汽供大于求,煉鋼廠余熱蒸汽存在放散現象。根據攀鋼釩公司2010~2015年發展規劃,煉鋼系統規劃產能將達到600萬t/a,隨著煉鋼產量的增加,余熱蒸汽產量隨之增加。若不對煉鋼轉爐余熱蒸汽回收系統進行改造,將會有更多的余熱蒸汽被放散。
根據煉鋼廠現場余熱回收情況及分析研究,1~5號轉爐余熱蒸汽系統需進行改造;6、7號轉爐余熱蒸汽系統運行良好,不作改造。
1~3號轉爐余熱鍋爐單臺最大流量約為47 t/h(吹氧期間產汽量),4、5號轉爐余熱鍋爐單臺最大流量約為32.5 t/h(吹氧期間產汽量)。1~5號轉爐汽包出口管徑均為DN200,在壓力損失為0.1 MPa的情況下,輸送量為25 t/h,不能滿足最大量輸送需求,需將汽包出口管道擴大,同時由于現有蓄熱器蓄熱能力不足,需對蓄熱器進行擴能改造。
3.2.11~5號轉爐余熱蒸汽系統技術改造
(1)在轉爐吹氧期間,轉爐余熱蒸汽產量大,根據轉爐的生產工藝和蒸汽生產的特點,采用蒸汽蓄熱器削減輸出蒸汽的波峰谷,平衡轉爐吹氧期和非吹氧期輸入管網蒸汽量的大小,使轉爐余熱蒸汽能以穩定的壓力送出。通過蓄熱器調節后的蒸汽接入廠區管網。
在轉爐吹氧期間,轉爐余熱蒸汽產量大,蒸汽環網壓力升高,多余蒸汽進入蓄熱器,蓄熱器內壓力和水位升高;在轉爐非吹氧期間,轉爐余熱蒸汽產量小,蒸汽環網壓力降低,蓄熱器放出蒸汽,蓄熱器內壓力和水位降低。蓄熱器設水位檢測裝置,高水位時放水至正常水位,低水位時補水至正常水位,軟化補水由余熱鍋爐給水主管引入。蓄熱器高水位放水主要作為控制蓄熱器充水系數,其放水量根據計算不到0.2 t/h;根據實際運用經驗,實際放水量比計算值小。同時考慮到其回收難度大,故不做回收處理。
(2)蓄熱器的選型研究[3]
①蓄熱量的確定
轉爐的余熱蒸汽產量按轉爐年產600萬t鋼的原則進行考慮,蓄熱器的蓄熱量為1~5號轉爐余熱蒸汽富余量。當年產600萬t鋼時,5座煉鋼轉爐余熱蒸汽產量總產量為:600÷365÷24×90×10000=61644 kg/h≈61.6 t/h;此時兩座提釩轉爐余熱蒸汽產量為14.7 t/h;1~7號轉爐總產量為76.3 t/h。
根據轉爐生產工藝情況,在轉爐吹氧期間產生大量的蒸汽,此時蒸汽生產量大于使用量,富余蒸汽量需由蓄熱器暫時進行存儲。蓄熱器最大蓄熱量即為轉爐吹氧期蒸汽生產量與使用量之間的差值。因現在煉鋼廠6、7號轉爐余熱蒸汽已全部回收,所以本工程蓄熱器只考慮1~5號轉爐余熱蒸汽的回收。
按年產600萬t鋼計算蓄熱器最大蓄熱量。煉鋼轉爐共5臺,平均每小時出鋼量為685 t鋼,每小時需生產5.7爐鋼。根據生產情況1~5號轉爐按最大按4座轉爐同時吹氧考慮,此時蒸汽最大產量將會是1~3號轉爐同時吹氧,同時4、5號轉爐有一座轉爐吹氧,同時吹氧時間按10 min計算。1~5轉爐余熱蒸汽輸出平均為51.7 t/h,由此計算蓄熱量為:Q=(3×47×10/60+32.5×5/60)-(51.7×10/60)=17.6 t。
在蓄熱器容積一定的情況下,蓄熱器的充汽壓力越高,其蓄熱量越大。
目前,1~5號轉爐汽包設計壓力為2.55 MPa,實際運行壓力為1.55 MPa(汽包安全閥的放散壓力為1.55 MPa),廠區低壓蒸汽壓力為0.55~0.8 MPa。本次研究確定蓄熱器的最高放熱壓力為0.8 MPa,在此參數下的蓄熱器容積見表2。

表2 蓄熱器容積表
根據表2數據,蓄熱器的蓄熱量在一定數值的情況下,其充熱壓力高、放熱壓力小,蓄熱器容積就越小。根據國內轉爐余熱鍋爐運行壓力現狀,蒸汽壓力最高在1.8 MPa左右,再高將會影響轉爐生產。現煉鋼廠轉爐余熱鍋爐現按1.55 MPa運行,若將轉爐余熱蒸汽升壓運行,現有設備可能出現問題,為保證其安全運行,轉爐余熱鍋爐仍按照現有運行方式運行。考慮到余熱鍋爐汽包離蓄熱站較遠,途中蒸汽壓力損失約0.1 MPa,此時蓄熱器充熱壓力約為1.4 MPa。綜合考慮,蓄熱器總容積按450 m3設計。
1~5號轉爐現有4臺42 m3蓄熱器,在該容積下,蓄熱器的蒸汽含水量大,降低了蒸汽品質。在將蓄熱器集中布置后,其各蓄熱器進出口管道將變大,但壓力容器不允許重新開口,現有蓄熱器不能滿足要求。如果將4臺蓄熱器搬遷至新建蓄熱站,則蓄熱站占地面積將增大,同時需增加調節閥。綜合考慮,為減少用地及方便管理,原蓄熱器不再利舊。
新建蓄熱器總容積按450 m3設計,根據蓄熱器常用容積,研究決定選擇3臺150 m3臥式蓄熱器并聯工作。蓄熱器外部需進行保溫,保溫采用硅酸鹽保溫材料;保溫外護層采用鍍鋅鐵皮,厚度0.6 mm。
蓄熱器參數:
PN=2.5 MPa,V=150 m3/臺,DN3800,L≤15 m,重量約50 t/臺。
③設備布置
3臺150 m3臥式蓄熱器并排布置在蓄熱間內,蓄熱站廠房為L型,一部分長為18 m,寬12 m,另一部分長為17 m,寬6 m,高均為7.5 m;儀表控制室尺寸為6×4.5m,凈高4.5 m。在蓄熱間3.5 m高處設鋼結構操作平臺。
④蓄熱器的連接方式
3臺蒸汽蓄熱器采用并聯方式連接,回收1~5號轉爐的余熱蒸汽,并在余熱蒸汽進入蓄熱器前,設置蓄熱器旁通減壓閥組來控制蒸汽的儲量和進入蒸汽管網的流量,也可在蓄熱器故障時為管網提供一定量的余熱蒸汽。
(3)為滿足蓄熱器入口壓力至少為1.4 MPa,需將轉爐余熱蒸汽管道進行改造。經核算,1~3號轉爐汽包出口管徑需更換為DN300,4、5號轉爐汽包出口管徑需更換為DN250。同時新建一條蒸汽主管至新建蓄熱站,1~5號轉爐余熱蒸汽均由該管道送至蓄熱站。
新建主管最大流量按141 t/h考慮,蓄熱器入口壓力至少為1.4 MPa,汽包壓力為1.5 MPa時,管道壓力損失為0.1 MPa。經核算,為滿足蒸汽流量及壓力損失要求,新建蒸汽管道的管徑為DN500。在更換汽包至新建蒸汽主管時,需將新建管道敷設完成后,在轉爐停爐情況下分別進行碰點接管。
3.2.2蒸汽供應
煉鋼廠大部分低壓蒸汽用戶由1~5號轉爐余熱蒸汽供應,在新建蓄熱站后其供汽接點將發生變化。從1~3號轉爐新建蒸汽主管上接支管DN300,在老轉爐車間22.5 m平臺處與現有蓄熱器出口主管相接,原有蓄熱器進出口管道等均斷開,采用堵板封口。從4~5號轉爐新建蒸汽主管上接支管DN200,在提釩轉爐車間34 m平臺處與現有蓄熱器出口主管相接,原有蓄熱器進出口管道等均斷開,采用堵板封口。現有其他低壓蒸汽管道均維持現狀不變。
3.2.3經過技術改造后,煉鋼廠的余熱蒸汽回收量見表3。

表3 煉鋼余熱蒸汽回收量
通過新建蓄熱站后,煉鋼余熱蒸汽能全部進行回收利用。多回收的蒸汽進入能動中心低壓蒸汽管網,能動中心發電機抽汽量相應減少,以維持平衡。
3.2.4管道布置
新建管道在車間內沿廠房柱架空敷設,出車間后沿現有管道通廊架空敷設至新建蓄熱站。管道局部地方設獨立支架及桁架敷設。所有管道利用自然彎轉及安裝π型補償器進行熱補償,滿足柔性設計要求。蒸汽管道局部低點設置疏水排放裝置,疏水采用連續疏水和啟動疏水同時設置的方式排放。管道接點及各用戶點處設有控制閥。所有管道全部都要保溫,保溫采用硅酸鹽保溫材料[4];保溫外護層采用鍍鋅鐵皮,厚度0.6 mm。
本項目總投資為1199.51萬元,新增勞動定員8人,增加人工工資36萬元。
項目投產后,煉鋼轉爐余熱蒸汽每小時多回收低壓蒸汽15 t,回收的蒸汽補充至低壓蒸汽管網,能動中心減少蒸汽產量15 t/h,從而降低標準動力煤消耗。減少標準動力煤消耗量為:Q=640×15÷7000×8760÷0.85=14134 t,即減少動力煤消耗費用為:14134t×527元/t=744.9萬元。
項目投產后,年增加電費5.89萬元,年折舊額為95.96萬元(綜合折舊率按8%計算,計算期15年,殘值率3%),年修理費為35.99萬元(修理費按固定資產投資的3%計取)。年成本費用合計為173.84萬元。
項目年利潤總額為:744.9萬元-173.84萬元=571.06萬元。投資利潤率為47.6%。投資回收期1199.51/571.06+1=3.1年。
本次技術改造實施后具有良好的經濟效益,且同時解決了能源浪費和環境污染等問題,符合國家“發展循環經濟、節能減排”的政策。
[參 考 文 獻]
[1]崔敏.煉鋼轉爐汽化冷卻煙道熱力性能模擬與計算[D].浙江:浙江大學,2012.
[2]彭寶翠.煉鋼余熱蒸汽利用方案探討[J].冶金能源,2005:1.
[3]航天工業部第七設計研究院.工業鍋爐房設計手冊(第二版)[M].北京:中國建筑工業出版社,1986:744-768.
[4]李鴻發.設備及管道的保冷與保溫[M].北京:化學工業出版社,2002.6.