朱登偉
(萬華化學(寧波)熱電有限公司,浙江 寧波 315000)
萬華熱電接入系統方式為雙回110 kV專線接入220 kV冷岙變,110 kV為單母分段接線,聯絡變容量2×63 MVA,具體接線圖如圖1所示。其中,1#聯絡變接自110 kV I段母線,2#聯絡變接自110 kV II段母線,園區外供電采用35 kV電壓等級,廠用電采用10 kV電壓等級,園區總用電120 MW,機組發電70 MW,電網購電50 MW。

圖1 萬華熱電一次主接線圖
冷岙變保護定值600 A,可承受的最大負荷為600×110×1.732×0.9≈102 MW。110 kV 線路為鋼芯鋁絞線LGJ-300/40,室外40℃時的載流量566A,線路可承受的負荷為566×110×1.732×0.9≈97 MW。聯絡變額定電流316A,過流定值464 A,2.9 s,油溫定值85℃,溫升不超過55℃,可承受的負荷316×110×1.732×0.9≈54 MW(夏季46~50 MW),跳閘負荷464×110×1.732×0.9≈79 MW,園區最高用電量120 MW,發電量70 MW,下網電量50 MW。從上述數據分析,2#、4#發電機需長期安全運行,另從電網購買50 MW電量,才能確保園區供用電負荷平衡,勉強滿足園區用電需求,一旦任一發電機故障停機或任一條110 kV線路、變壓器發生故障,均會引起相對應的63 MVA變壓器過負荷運行,甚至因過負荷嚴重而跳閘,導致全萬華工業園區中斷供電。查得2臺63 MVA變壓器的復壓閉鎖方向過流值為1 440A,動作時限2 s,低電壓70 V,負序電壓5 V,35 kV外供用戶及廠用電負荷日益增加,下級保護定值和時限也不斷增大,而變壓器受容量限制,已經參照最大容量出具定值,但也無法與下級保護相配合,存在一定的安全隱患。
根據萬華熱電用電現狀及發展規劃,用電形勢十分嚴峻,因此有必要對萬華熱電電力系統進行優化整改,以滿足園區供電需求。為了實現園區安全、可靠供電,筆者提出3種具體解決方案供參照。
2臺63 MVA變壓器增容至100 MVA,變壓器增容能滿足園區供電180 MW負荷,配合2#、4#發電機運行,無論是哪一條110 kV線路,或是哪一臺變壓器、發電機檢修,均能滿足園區用電需求,供用電安全性、可靠性大大提高,運行方式簡單靈活。該方案優于當前系統配置,但變壓器增容后基本電費隨之增加,運營成本較高,另考慮政策性問題,實施會有一定難度。
在原有2臺63 MVA變壓器基礎上另新增1臺63 MVA變壓器,在有計劃地進行變壓器或發電機檢修時,可調整運行方式,以勉強滿足園區供用電需求。該方案優于當前系統配置,但當帶有重負荷的線路發生故障時,依然不能滿足安全需求。另外增加一臺63 MVA變壓器后,基本電費也相應增加,考慮政策性問題,實施會有一定難度。
目前3#主變為公用變壓器,其功能只是提供3#發電機上網的升壓變,因萬華熱電外供低壓蒸汽量不大,3#發電機長期處于停機狀態,3#主變也隨停,長期處于冷備用狀態。如果考慮將3#主變更換為三圈變,將35 kV雙母線分列運行后付母接入3#主變,可省去變壓器的基本電費。但3#主變為公用變,其下網電費為0.79元/kW·h,根據3#主變容量綜合計算,夏季最高負荷可帶25 MW,可接帶熱硝3511線和熱臺3526線全部負荷,電網購電費用平均每月增加198萬元及以下,在費用方面優于方案二。但運行方式改變時會因3#主變容量偏小受到一定限制,需要復雜的倒閘操作,且沒有多余備用容量,后期發展無空間,如果任意一條110 kV線路或變壓器出現故障,也不能改變當前現狀。
這3種方案的對比情況如表1所示。

表1 方案比對表
根據當前系統狀況,綜合投資情況、供電可靠性、場地資源利用、政府政策要求、工程實施難易度、負荷平衡及化工企業特殊性等眾多因素,萬華熱電2臺63 MVA變壓器增容改造迫在眉睫,企業必須重視問題的嚴重性,以免造成不必要的安全事故。