程緒森 張雪梅 張成高
摘 要:通井機或作業(yè)機是各油田在實施井下作業(yè)時的一種常用動力提升設(shè)備,它的主要作用是對于油管、抽油桿以及射孔作業(yè)用的天、地滑輪、射孔器等的提升和懸掛。在井下作業(yè)中通井機設(shè)備應(yīng)用比較廣泛,但是由于通井機工作環(huán)境比較復(fù)雜,所以通井機的柴油機在使用的過程中會出現(xiàn)這樣或者那樣的問題。所以在設(shè)備操作過程中,操作者應(yīng)密切注視它的工作狀況,及時發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象,找出原因、采取措施并予以排除。下面重點分析通井機的動力設(shè)備柴油機的故障與排除方法。操作者工作中要做到靈活多變,由于故障原因是復(fù)雜的,不可能對所有的問題提供具體的解決辦法,只能提供思考的途徑和相應(yīng)的排除方法。在實際工作中,操作人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)時當(dāng)?shù)氐木唧w條件和實踐經(jīng)驗,靈活掌握,找出故障內(nèi)外原因,對癥下藥及時排除。
關(guān)鍵詞:井下作業(yè);通井機設(shè)備;故障原因;柴油機;故障排除方法
通井機或作業(yè)機是各油田在實施井下作業(yè)時的一種常用動力提升設(shè)備,它的主要作用是對于油管、抽油桿以及射孔作業(yè)用的天、地滑輪、射孔器等的提升和懸掛本文介紹柴油機故障判斷與處理的方法。重點闡述了設(shè)備產(chǎn)生的故障原因特征,總結(jié)了故障判斷與排除方法的原則,然后通過案例分析進一步分析闡明。
1 設(shè)備產(chǎn)生故障原因
設(shè)備在使用的過程中,由于某一種或某種因素的作用,使設(shè)備的動力性,經(jīng)濟性,啟動性和可靠性等發(fā)生明顯的變化,這表示設(shè)備有了某種故障。設(shè)備產(chǎn)生的原因多種多樣,主要原因如下:摩擦損傷,腐蝕損傷,疲勞損傷,使用操作不當(dāng),使用保養(yǎng)不良,調(diào)整不及時等。對于設(shè)備摩擦損傷、腐蝕損傷、疲勞損傷是不可避免的。對于操作者來說使用操作不當(dāng)、使用保養(yǎng)不良、調(diào)整不及時是造成設(shè)備發(fā)生故障的主要原因。目前,通井機由于在野外施工,空氣中濕氣較重,尤其在山東省東營市的勝利油田,地處臨海陸地,水域面積大,濕氣較重,而通井機使用的氣路系統(tǒng)需要壓縮空氣作為一些設(shè)備的動力來源,因此,氣路系統(tǒng)中長時間就會積累多余的水分,冷卻后存積在儲氣中,如果不及時排除會造成配件腐蝕、堵塞通道的故障,冬天尤為明顯。
1.2使用操作不當(dāng)包括以下方面
①新機或剛換過氣缸套、活塞、活塞環(huán)和軸等零件的柴油機,不經(jīng)過充分的磨合,而直接帶重負荷作業(yè),造成零件嚴重磨損,甚至出現(xiàn)“拉缸”活塞卡住等嚴重事故。②柴油機起動后,沒有經(jīng)過暖機,在機油壓力和冷卻水溫度還沒有達到規(guī)定的要求時,就滿負荷運轉(zhuǎn),造成事故。③設(shè)備在冬季停車后,未放盡冷卻水和使用的機油和燃油不符合規(guī)定要求等。④在通井機的主離合器未分離時,就進行換向或變速造成齒輪損壞。⑤柴油機起動后,通井機主變速器手柄及進退手柄未置于規(guī)定位置,造成行走變速箱損壞。
1.2使用保養(yǎng)不良
調(diào)整不及時主要包括以下方面:①沒有按時添加或定期更換機油,使機油變質(zhì)而喪失潤滑性能。②沒有定時的對各種濾清器進行清洗或者更換濾芯。即沒有對空氣濾清器、機油濾清器、柴油濾清器進行清洗,使空氣、機油和柴油帶入雜質(zhì)或因其堵塞而使柴油機不能正常工作。③沒有及時調(diào)整氣門問隙、供油提前角、單剎車等,任其發(fā)展變化不僅影響設(shè)備的正常工作,降低效率,還有可能造成設(shè)備損壞。④裝配和調(diào)整錯誤。柴油機所有配合部位以及剎車、離合器、變速箱等均有嚴格的裝配要求,裝配時若不符合規(guī)定要求,或調(diào)整不正確,就會出現(xiàn)故障
1.3 為防止含水氣體進入管線,氣囊,內(nèi)部進入水后,造成氣囊內(nèi)積水,氣囊變形,離合器分離結(jié)合不正確情況發(fā)生,需要設(shè)備操作人員隊儲氣罐進行手動定時放水,這樣工作量大,有時一疏忽就會造成疏漏,因此為了克服現(xiàn)有的排污系統(tǒng)需要手動頻繁操作,排污麻煩,無法有效控制排氣量等問題, 研制一種新型自動排氣閥,新型自動排氣閥不僅能快速有效排污,而且能夠自動控制排氣量,保證氣路系統(tǒng)保留一定的氣壓,應(yīng)付緊急工作,從而達到提高使用效率,降低勞動強度,實現(xiàn)氣路系統(tǒng)自動排污、自動限壓,杜絕了因人為操作不及時造成氣路系統(tǒng)排污不凈的問題。
2設(shè)備故障的特征及處理
設(shè)備故障的特征包括作用異常、聲音異常、溫度異常、外觀異常、消耗異常和氣味異常。發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)了上述故障特征一般采取以下處理方法:故障檢查的一般方法,首先弄清故障現(xiàn)象,判斷故障發(fā)生的部位,故障檢查。弄清故障現(xiàn)象需要做以下工作:①弄清在故障之前出現(xiàn)過那些故障;②弄清在這之前進行過那些修理和保養(yǎng)工作;③弄清以前是否出現(xiàn)過類似故障。需要注意的是:當(dāng)柴油機發(fā)生故障后,如果柴油機仍在運轉(zhuǎn),尚不能造成危害時,應(yīng)繼續(xù)運行一段時問,以便進一步觀察故障現(xiàn)象,進行分析。
3判斷故障原則及排除措施
判斷故障的一般原則是結(jié)合結(jié)構(gòu)、聯(lián)系原理、弄清現(xiàn)象、聯(lián)系實際、從簡到繁、由表及里、按系分段、檢查分析。綜上所述,我們進行以下案例分析:
案例分析一:故障現(xiàn)象,柴油機冒黑煙。單位在施工的過程中正常起下管柱,在起下管柱的過程中負荷較輕,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機原來加不上油后又冒黑煙,停車檢查。從理論上講,冒黑煙是因為燃燒室內(nèi)噴入燃料過多,在極端缺氧的情況下進行燃燒,造成燃燒不完全形成游離的碳,和廢氣一起排出則出現(xiàn)冒黑煙現(xiàn)象。理論上具體分析造成柴油機冒黑煙的可能原因:燃料供給系統(tǒng),配氣機構(gòu)的原因,柴油機負荷過大。
①燃料供給系統(tǒng)的原因:噴油器的故障,噴油器油孔堵塞,霧化不良;各缸供油不均或噴油泵個別齒圈松動,供油過多;噴油提前角太小,噴油太遲,使部分燃油在排氣管中燃燒;燃油質(zhì)量差。②配氣機構(gòu)的原因:氣門問隙不正確,氣門密封不良,導(dǎo)致漏氣,燃燒不良;進氣道受阻或空氣濾清器堵塞,導(dǎo)致進氣量減少;排氣不暢通,使燃燒室廢氣排除不夠徹底。③柴油機負荷過大:根據(jù)故障原因逐步排查,首先檢查燃料供給系統(tǒng),根據(jù)他的實際工作狀況一一排除。然后再檢查配氣機構(gòu)的各個部分,在檢查的過程中發(fā)現(xiàn)空氣濾清器的慮心嚴重堵塞。處理方法:更換濾芯后排煙正常。
觀察剛維修好的發(fā)動機,結(jié)果運行1小時后再次冒黑煙;再次檢查濾芯,發(fā)現(xiàn)濾芯又被堵塞;后仔細檢查發(fā)現(xiàn)排氣管與空氣濾清器形成回火現(xiàn)象,更換排氣管后,經(jīng)觀察數(shù)小時排氣顏色正常,問題得到解決。
案例分析二:故障現(xiàn)象,冒黑煙。發(fā)動機在正常起下的過程中,發(fā)動機突然冒黑煙,發(fā)動機無力,功率不足,立即停車檢查,查找原因。首先依據(jù)上個案例排查的內(nèi)容和順序依次排查;經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)高壓油泵連接盤螺絲松動。事故原因:高壓油泵連接盤沒有及時檢查,致使高壓油泵連接盤螺絲松動,改變了噴油泵供油提前角,使噴油太遲,造成部分燃料在排氣管中燃燒,部分燃料燃燒不充分。造成發(fā)動機冒黑煙的后果就是造成發(fā)動機功率不足;處理方法,應(yīng)該根據(jù)故障原因調(diào)整供油時問。
由此可見,柴油機故障判斷和排除首先要具備扎實的理論基礎(chǔ)、掌握判斷故障的一般原則,結(jié)合實際情況具體問題具體分析。
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