鄭春艷
摘要:伴隨火力發電廠建設步伐的加快,對入廠煤采樣機運行提出更高的要求。然而從當前入廠煤采樣機運行情況看,存在的問題仍較為突出,一旦發生故障異常表現,直接導致采樣機整體運行效率下降,成為制約火電廠綜合效益提高的主要原因。對此考慮在采樣機狀態檢修方面加強,注意故障問題的檢修處理。本次研究將對火電廠入廠煤采樣機技術要求介紹,分析火力發電航入廠煤采樣機運行故障問題,提出火電廠采樣機狀態檢修相關建議。
關鍵詞:火力發電廠;入廠煤采樣機;狀態檢修
前言:
作為火力發電廠關鍵設備之一,入廠煤采樣機運行質量是影響綜合效益的關鍵。盡管近年來火電廠在技術、設備等各方面不斷優化,但從采樣機實際運行看,存在的問題仍較為突出,表現為各類故障異常情況,制約采樣機的可靠運行,此時要求在故障異常處理上加強。因此,本文對火力發電廠入廠煤采樣機狀態檢修相關研究,具有十分重要的意義。
1火力發電廠入廠煤采樣機技術要求
入廠煤采樣機是火力發電廠的關鍵設備,其實施的流程在于:采樣頭→大車、小車行走→落煤管→一級皮帶機→破碎機→二級皮帶機→縮分器→采樣器。從采樣機的基本技術要求看,表現在多方面,具體包括:第一,按照樣品收集、采樣深度與采樣點數條件,使采制樣過程完成,對運煤重車運行情況判定。第二,采樣機對不同深度點進行采集,將原始圖片保留采樣,對人工采樣操作與授權過程進行記錄。第三,可滿足采樣批次統計工作要求,統計內容包括其他如各礦點批次情況、采樣個數多少以及運輸量等。另外,采樣機運行也有其他技術要求,如滿足入廠煤自動換罐要求,且注意樣品水分損失的控制。這些技術要求是保證采樣機可靠運行的關鍵,也是提高火電廠綜合效益的關鍵[1]。
2火力發電廠入廠煤采樣機運行故障問題
2.1采樣機運行基本問題
在采煤機的運行過程中,常用的采煤方法是動煤流量采煤,比人工采煤效率高。在采樣操作中,容易出現采樣帶截面、采樣器軌跡差等異常故障問題。煤的滯留問題很容易發生。例如,在采樣器的運行中,采樣器的結構不合理也很明顯,如采樣機橫穿帶煤流動緩慢,造成了“犁煤”的局面。同時,在進樣器運行過程中,進樣器前后皮帶段未設置密封蓋,最終無法通過集料槽收集全部煤樣。此外,由于導板沒有設置在采樣器的進給口,因此容易發生選擇性進給。此外,采煤機運行中還存在著采煤點受限等難以解決的問題[2]。
2.2樣機堵煤問題
機械采樣器是將取樣系統和制樣系統一起設計。煤樣開采后,立即進行取樣。但可發現,樣品制備系統中經常出現堵塞現象,主要表現為堵塞的形式包括殘煤處理裝置、破碎機以及落煤管等。具體分析堵塞的原因有:第一,煤中全水。煤中水分過多是造成制樣系統堵塞的主要原因。隨著煤中水分的增加,由于煤顆粒的表面結合力的作用,煤的堆積密度變小,單位質量煤的體積變大,煤的體積變大。由于試樣粘結性能的提高,容易造成制樣系統堵塞。第二,煤中雜質問題。近年來電煤價格的不斷上漲,煤中的雜質含量也在不斷增加,往往出現鐵屑、木塊、編織袋等異物。樣品制造系統中有異物進入,將會導致堵塞問題發生。第三,系統流程問題。比如分離器的輸出力小于破碎機的輸出力,破碎機破碎后會產生大量的煤樣。加之皮帶式輸煤機產量增加和煤中總水分變化,均可能引發堵塞問題[3]。
2.3其他故障問題
采樣機運行中,也存在其他故障問題,如總失水率較高。煤沉降基于煤的低熱值,全水分損失明顯,具體分析該問題的產生,原因主要歸結于:①系統密封較差,樣品桶缺少裝桶蓋設置;②系統流程較長,如破碎機與樣品采集筒存在較長的距離,其意味整個制樣過程耗費時間過程,最后出現水分損失情況;③破碎機運行問題,廠家的破碎機以高速錘擊式破碎機為主,一般保持1000r/min轉速,這種高速錘式破碎機運行中會產生強氣流,且使用高速錘式破碎機時,它與煤樣摩擦、碰撞,將有大量熱量產生,這是全水分損失的主要原因。另外也有機械零件的磨損和斷裂情況,其原因歸結于器械材料在強度和耐磨性不符合使用要求。另外,也有機械故障經常發生。如采樣頭的頭部操縱桿和鐵爪已經折斷,甚至整個采樣頭都折斷,這種裂紋問題的存在嚴重影響機械取樣器的正常使用[4]。
3火電廠采樣機狀態檢修相關建議
針對火電廠采樣機運行問題,考慮在正確認識采樣機運行基本技術要求,明確采樣機運行中存在的故障問題,在此基礎上采取有效的狀態檢修策略,保證采樣機的穩定可靠運行。狀態檢修方面加強,實際開展狀態檢修活動中,應采取多方面的策略,如堵塞問題解決、全水損失率問題解決以及其他故障問題解決等。具體狀態檢修實施策略如下幾方面。
3.1采樣機運行基本問題解決
對于皮帶采樣機問題,在檢修與處理中考慮選擇簸箕式采樣器應用,其優勢在于可將煤樣無法被全部采集問題解決。同時可考慮將軟鋼絲刷設置于采樣器底部,保證采樣段皮帶弧度、采樣器移動弧度相近,防止出現“犁煤”與“留底煤”情況。同時,對于靜止煤采樣機,其存在的問題,在解決重要求從改進采樣控制程序上著手,采樣器設計方面,應注意三維方向移動能力的加強,于車廂內布點,或考慮加長采樣器采樣臂,保證對車廂內任何深度的煤樣均可采樣。另外,采樣過程中,需將采樣器端部鐵爪關閉,確保向煤層深部鉆入,到達一定深度后,將鐵爪打開,完成煤樣采集過程[5]。
3.2堵塞問題與全水損失率問題解決
針對堵塞問題,在檢修與優化中,首先考慮在破碎過程方面開展,如所選擇的破碎機應具備較強的水分適應能力、防堵能力、抗濕能力,并注意擠壓式破碎設備的選擇,強化破碎能力,重新布置一二級破碎機以及縮分器,可減少堵塞問題的發生。同時,檢修中還需在制動系統防堵措施上優化,如縮分器、破碎機以及落煤管等,均是堵塞常見位置,在檢修中可考慮取不銹鋼材料的鋼板與物料接觸,各連接位置做到無焊縫,且縮分器、破碎機以及下煤管進出口直徑控制。這是解決堵塞問題的關鍵所在。
3.3其他故障問題檢修與解決
除上述狀態檢修措施外,還需考慮其他故障狀態檢修工作。如進行采樣頭防共振裝置的設置,相關人員需對各部位進行檢查,判斷各連接有無松動情況,而其他如齒輪、齒條以及聯軸器等均需進行校正,且確保螺旋桿長度與轉速合理,進行中間支撐的設置,通過中間支撐作用發揮,對固有頻率調整,使振動激勵得以緩解。也可考慮將限位裝置、金屬探桿在采樣頭外側設置,防止采樣頭出現螺旋桿空載運動情況。此外,要求在可編程控制器上優化,引入適宜的可編程控制器,確保滿足采樣機步序、循環控制,使制氧系統流程得以優化,這樣對防止煤堵的發生有積極作用。同時,考慮在電氣系統上優化,提高其抗電磁、抗振動等能力,降低故障發生可能性[6]。
結論:
入廠煤采樣機的穩定可靠運行是保證火電廠綜合效益的關鍵。實際開展火電廠入廠煤采樣機狀態檢修中,應正確認識采樣機運行基本技術要求,明確采樣機運行中存在的故障問題,在此基礎上采取有效的狀態檢修策略,保證采樣機的穩定可靠運行。這樣在采樣機穩定運行下,才能使火電廠綜合效益得到提升。
參考文獻
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(作者單位:國電民權發電有限公司)