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鍋爐過熱器管子變形亂排原因分析及解決方案

2018-05-14 02:47:47周文武
科技風 2018年29期

摘要:印度納佳SGPL電廠2×660MW工程#1鍋爐整套調(diào)試期間過熱器管子發(fā)生變形亂排,活動夾塊脫落的情況,通過對調(diào)試過程及歷史數(shù)據(jù)的分析找到了變形的原因。同時研究解決方案,對變形、亂排的管子進行了修復處理。針對造成管子變形的因素提出了運行操作建議,防止再次發(fā)生過熱器管子變形。

關鍵詞:管子變形;超溫;受熱面修復;操作建議

1 鍋爐說明

印度SGPL電廠鍋爐為哈鍋設計制造的660MW鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行直流鍋爐、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結構、露天布置的π型超臨界鍋爐。

分隔屏膨脹限值說明

納佳SGPL電廠鍋爐分隔屏活動夾塊上下共五層,相鄰管間活動夾塊采用凸塊凹塊連接,吸收由于管間溫差所產(chǎn)生的膨脹差。由于分隔屏各管與頂棚管之間均采用焊接結構,因此各管間相對膨脹差值以頂棚管處為零點,向下逐漸增大,一般在管屏下端達到最大值。按原設計,最內(nèi)圈的管子入口和出口為相鄰管,雖然材料相同,但設計平均溫差達到53℃,在最下層活動夾塊處相對脹差為0.8英寸;其它相鄰管間溫差一般都在10℃以內(nèi),入口段個別管間由于材料不同,在最下層活動夾塊處相對脹差最大值為1英寸;我們在管屏下層所采用的1.5英寸活動夾塊,允許管間溫差最大可達115℃,相比設計值有較大的余量,完全可以滿足運行要求。

2 過熱器管子變形情況

2016年8月9號鍋爐停爐冷卻后進入鍋爐檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過熱器管子出現(xiàn)較嚴重的彎曲變形,下部管子脫出卡扣并移位,出現(xiàn)亂排,特別是第2屏、第5屏管子變形嚴重。部分末級過熱器管子也發(fā)生彎曲、鼓起。見下圖

3 過熱器變形原因分析

1)超溫:鍋爐從7月31日到8月8日啟動運行期間由于印方運行人員操作水平有限,燃料投入過快過急,給水調(diào)節(jié)幅度過大造成屏過金屬壁溫多次嚴重長時間超溫,如第二屏超溫19次,總共超溫221分鐘,最高達610℃(屏過壁溫限值565℃)。第五屏超溫17次,總共超溫時間144分鐘,最高達607℃。

2)溫度變化速率過快:由于水煤比失調(diào),減溫水投入過多過快,造成汽溫上竄下跳,變化劇烈。最大升溫速率達32.4℃/min,最大降溫速率62℃/min。

管子受熱會膨脹,超溫后過分膨脹會產(chǎn)生塑性形變。由于鍋爐內(nèi)復雜的熱力場及煙氣流動,不同區(qū)域管子客觀存在受熱偏差及不同煙氣沖擊力,而在超溫后又多次快速降溫冷卻,管子收縮不一致,造成管子脫出卡扣限制。由于多次過快的升溫、降溫及超溫,造成了屏過及末級過熱器部分管子變形。

3)同屏管子之間溫差大:分隔屏過熱器同屏管間的工質流量分配是按照滿負荷工況計算,在低負荷階段由于總的工質流量低,同屏各管間的工質流量偏差會比設計工況加大,所以運行要求在低負荷階段要嚴格控制爐膛內(nèi)的熱輸入量,如果低負荷階段運行控制不當,給煤量過大,就會造成管屏局部超溫,同時也會造成同屏各管間壁溫偏差加大,當同屏相鄰管子間壁溫偏差超過活動夾塊設計允許的膨脹差值,就會使管子脫離活動夾塊的限制,造成管子出列變形。

運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計中,所有相鄰管溫差均超過了80℃,其中大部分溫差超過115℃,最大溫差達到219℃,而且很多情況下連續(xù)多根相鄰管子溫度高低錯落,這就必然存在很多相鄰管膨脹趨勢與設計相反的情況,因此在實際運行中正向膨脹超過限值和反向膨脹兩種情況同時存在,溫差均已遠遠超過了活動夾塊極限溫差范圍,這是造成活動夾塊相互脫離和管子出列的原因,而且如此大膨脹差會使得分隔屏底部水平段相鄰管發(fā)生碰撞,阻礙管子膨脹,這會進一步導致管子彎曲變形,活動夾塊崩落等現(xiàn)象。

4 修復處理

1)在所有變形區(qū)域搭建檢修平臺,分別檢查每根管子的變形情況并做好標記和記錄。2)檢查屏過管子是否有磨損、泄漏,有裂縫的管子全部更換。3)用卡鉗測量變形管子的直徑,直徑變化超過2.5%的全部更換。4)用厚度測量儀測量變化嚴重的管子的厚度,如果管子厚度小于廠家圖紙要求的最低厚度則更換該管子。5)仔細檢查卡塊的情況,并做好記錄,損壞的、脫落的進行更換、修復處理。6)由廠家根據(jù)實際情況判定管子變形程度,輕微變形的管子進行校正處理,變形嚴重的管子更換新管子。7)換管需焊接的嚴格按照焊接工藝進行,焊后冷卻至室溫,100%PT+100%RT檢查合格。8)全部處理完成后,鍋爐進行整體水壓試驗檢查合格。

5 運行建議

針對以往運行過程出現(xiàn)的問題,以及為避免分隔屏過熱器再次發(fā)生超溫,提出如下運行調(diào)整建議:

1)升溫、升壓不能超過廠家啟動曲線速率要求。各段受熱面汽溫、金屬壁溫變化速率一般控制在1.5℃/min以內(nèi)。2)啟動過程中嚴格按照廠家說明書中要求的限制值控制各參數(shù)。3)啟動初期,盡量使用下層油槍,少投上層油槍,防止各受熱面超溫。磨煤機投運后撤除油槍優(yōu)先保留下層油槍,直到所有油槍全部撤除。4)投油槍不宜太快,快速投入多只油槍,會造成水冷壁內(nèi)的水被快速加熱膨脹,即使兩路溢流閥全開,分離器液位仍會快速上升觸發(fā)MFT。5)啟動、停止制粉系統(tǒng)時控制總給煤量不變(穩(wěn)定),避免溫度和壓力波動大。變負荷調(diào)整時單臺磨給煤量增減每次不超過5t/h。6)煤粉細度控制在R90不超過20%,以保證煤粉在主燃燒區(qū)域完全燃盡,避免由于燃燒推遲造成火焰中心提高,從而造成爐膛出口溫度升高。7)現(xiàn)實際燃用煤質偏離設計煤質很多,對鍋爐安全穩(wěn)定及經(jīng)濟運行均有較大影響,鍋爐再次啟動前應提前確認實際運行煤質,以便開展后續(xù)工作。8)磨煤機消防蒸汽母管閥門運行期間打開,保持熱備用。9)運行人員應明確分工,分別監(jiān)視和調(diào)整相應的系統(tǒng)(如:煙氣系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)),并且加強各操作員相互之間溝通與協(xié)調(diào)。10)減溫水及時調(diào)整,

大幅度開、關閥門,應在溫度有上升、下降趨勢時進行預調(diào)、細調(diào),維持溫度基本穩(wěn)定。11)一次風率高,應盡量少開冷風擋板多開熱風擋板,減少一次風量,使一、二次風比例與設計值一致。12)給煤量、給水量增、減變化幅度不宜太大,避免負荷、汽溫、汽壓劇烈波動。13)鍋爐轉干態(tài)運行后,增加給煤量同時注意增加給水量,維持過熱度穩(wěn)定。14)給水旁路切換主路時應盡量短時間切換至主路電動門全開運行,切換過程中主路電動門打開、關小旁路閥和給水泵出力三者應協(xié)調(diào)控制進行,維持給水量穩(wěn)定。在長期運行過程中主路電動閥必需全開運行,防止閥芯沖壞。15)低負荷階段,由于過熱器系統(tǒng)產(chǎn)汽量少,如果爐膛熱輸入量控制不當易造成分隔屏壁溫超溫,當分隔屏過熱器壁溫開始升高時,優(yōu)先通過降低煤水比進行調(diào)節(jié),避免大量投入過熱器一級減溫水。16)鍋爐和汽機運行人員加強溝通協(xié)調(diào),汽機側升降負荷應提前告知鍋爐,鍋爐側升降負荷應提前告知汽機側。機組常規(guī)降負荷順序:汽機減負荷,待壓力升高后再減燃料量,減給水,按少量多次調(diào)整的原則,逐步降低負荷至目標值。不能一次性將燃料量、負荷減少至目標值,這樣會造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,參數(shù)波動大;機組升負荷順序:鍋爐加燃料,加給水,待壓力升高后再增加電負荷,按少量多次調(diào)整的原則,逐步提高負荷至目標值。不能一次性將燃料量、負荷增加至目標值,這樣會造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,參數(shù)波動大。

6 總結

從8月8日停機到10月14日消缺完成后再次點火啟動共停機68天,嚴重的延誤了工期,造成了極大的經(jīng)濟損失。事故發(fā)生后首先對鍋爐進行了全面的檢查,確定損壞程度,聯(lián)系鍋爐廠與現(xiàn)場工程師一起進行了詳細的分析,制定了修復方案。其次,翻閱試運記錄、調(diào)取DSC歷史記錄數(shù)據(jù)并查找大量的資料分析出事故發(fā)生的原因。再次,通過對事故過程的分析提出了運行建議,并與業(yè)主SGPL進行了多次交流溝通,使他們認識到自身運行水平的不足,愿意接受我們提供的運行建議,承若下次啟機時聽從我們的指導。加強了對業(yè)主SGPL管理與運行人員的培訓,以提高業(yè)務水平。最后制定了詳細的機組啟動程序文件,以指導機組的順利啟動,避免再次發(fā)生不必要的事故。

10月14日機組再次啟動,完全按照啟動程序操作,嚴格控制各參數(shù),啟動過程中重要參數(shù)如煤、水、風的調(diào)整遵從我們的指導,機組順利啟動,各參數(shù)運行平穩(wěn)。

參考文獻:

[1]鍋爐說明書.

[2]鍋爐圖紙資料.

作者簡介:周文武(1985),男,中國能建華北電力試驗研究院鍋爐所主任工程師,長期從事鍋爐調(diào)試技術研究工作。

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