李華忠
摘 要:本文首先簡要分析了鍋爐排煙溫度過高的原因,經過總結和探討,爐膛火焰中心溫度過高、鍋爐本體制粉系統漏風嚴重導致了這些排煙溫度過高的問題。之后結合問題的成因,總結了一些降低排煙溫度的對策,進而讓鍋爐的效率得到提高的對策,希望可以給相關工作的開展提供一些參考。
關鍵詞:排煙溫度;鍋爐;燃燒調整;技術分析
十里泉發電廠300Mw機組鍋爐采用了美國CE燃燒工程公司的引進技術。鍋爐為亞臨界壓力一次中間再熱自然循環汽包爐。采用平衡通風、四角切圓燃燒,燃料為煙煤,機組負荷為300Mw時,鍋爐額定蒸發量為908t/h。其6號鍋爐正常運行中,排煙溫度一直很高,且鍋爐兩側排煙溫度相差較大,鍋爐效率偏低。排煙溫度高對鍋爐尾部煙道設備(空氣預熱器、省煤器)的熱應力影響較大,降低了設備的使用壽命。目前,6號鍋爐排煙溫度比設計值高出30℃左右,有時高負荷時排煙溫度高達170℃。
一、鍋爐排煙溫度高的原因
一次風管當中的風壓過大:在處于相同負荷的時候,一次風管的風壓過高經常會導致風速超過設計標準,在這種情況下,風粉混合工況也會繼續惡化,甚至會導致煤粉的著火受到影響,燃燒的延遲狀況也會升高排煙溫度。
通風量超標:如果不斷提高通風量也會導致含氧量過高,這是導致排煙溫度升高的重要成因,進而降低了鍋爐的效率,降低了電廠的經濟效益。
排粉機出口溫度問題:這個部位的溫度如果過低,也會導致燃燒的延遲,抬高了火焰中心,這也是導致溫度升高的原因。
排粉機力度不足:如果提高排粉機的力度,就能夠減少排粉機的數量,并且將處于上層部位的排粉機留作備用狀態,這也可以讓火焰中心高度有效降低。除此之外,在其運行的過程中如果沒有沒關閉風擋板,也會排煙的溫度。
煤粉顆粒粒徑的問題:如果煤粉顆粒尺寸過大,也會延遲爐膛著火,提高火焰中心的溫度。但如果煤粉顆粒粒徑過小,也會加大制粉的壓力,提高此階段的耗電總量。
如果鍋爐當中沒有及時進行吹灰,也會導致積灰問題的出現,降低熱擴散效果,所以積極進行吹灰也可以讓排煙溫度有效降低。
對于排煙溫度過高的原因,如圖1所示。
二、降低排煙溫度可行的對策
(一)加熱磨煤機,升高出口溫度
首先應該提高煤粉倉內的煤粉溫度,之后提高排粉機的出口溫度,這樣一來,不僅能夠讓空氣器的換熱效果得到提高,還能提高風粉混合物的溫度,減少整個鍋爐的能耗,達到節約成本的效果。經過簡單計算可以得出,如果能夠讓磨煤機的出口溫度提高10℃,就會讓排煙溫度降低2攝氏度,但是為了考慮到制粉系統運行的穩定性,應該嚴格控制出口溫度,避免其超過70℃。
(2)降低排粉機出口風壓及提高排粉機出口溫度
排粉機的出口風壓也影響著爐膛的火焰中心,6號爐自1996年以來,排粉機出口風壓保持在3700Pa左右,爐膛燃燒也很穩定。但是,風壓升高將使進入爐膛的煤粉上移,即爐膛的火焰中心上移,排煙溫度升高。若排粉機出口風壓降低,又將很容易造成給粉機一次風管的堵塞。所以要制定出合理的一次風壓,通過長時間的摸索,目前6、7號爐的排粉機出口風壓限制在3500Pa左右。運行半年來從未發生一次風管堵管現象,6號爐的排煙溫度在其他條件不變的情況下,大約降低了2℃。磨煤機停用后應盡量提高排粉楓出口溫度。多年來,在本機組制粉系統停用狀態下,排粉機出口溫度保持較低,也就是100℃左右。目前,為了降低冷風用量、強化爐膛燃燒,排粉機出口保持較高的溫度,高達150oC,現在從運行狀況來看,也很安全而且有效地降低了鍋爐排煙溫度,單從這一方面6號鍋爐的排煙溫度降低了5~10℃。
(三)減少送風量
前文已經分析,如果通風量過高,就會導致含氧量過高,也會導致火焰中心向后移動, 提高排煙溫度,這也是熱損失的重要成因。為了能夠讓排煙溫度得到有效提高,我們需要隨時監控以下兩項內容:首先應該控制含氧量,將其維持在低于3.5%的水平,并且關閉火焰觀察孔,避免過多氧氣涌入。
(四)加強受熱面吹灰
其實排煙溫度也經常會收到鍋爐受熱面積的影響,經過簡要分析即可明白,受熱面吹灰在鍋爐維護當中是非常重要的工作,并且應該作為一項日常維護工作來開展。其實如果想要提高受熱面吹灰工作的效果,我們應該重視過濾器和再熱器等部位。吹灰之后的實際效果如表1所示。
(五)采用階段定壓運行的方式
若機組負荷保持不變,壓力的提高將導致排煙溫度的降低及供電煤耗的下降。因為隨著壓力的升高,鍋爐受熱面各容器內工質的飽和溫度將升高,于是吸取爐膛及水平煙道內的煙氣熱量增多,尾部煙道內煙氣的溫度將隨之下降,機組效率提高,供電煤耗下降。以某廠500Mw機組小指標對供電煤耗的影響為例:主汽壓力每升高0.1MPa,供電煤耗降低0.15g/kWh。6號機組的調頻任務很重,在機組負荷變化頻繁的情況下,如果機組采用滑壓運行的方式,中調一旦要求帶負荷,鍋爐既要提高壓力,又要適應中調負荷的要求。而負荷升高,汽機側高壓調門開度增加,主蒸汽壓力下降。這樣惡性循環,以致鍋爐側燃燒調整的任務重、調整幅度也大,跟不上中調負荷的要求,同時導致排煙溫度的升高。通過實驗論證,高負荷時定壓運行可以比滑壓運行降低排煙溫度5℃左右。
三、結語
本文首先簡要分析了排煙溫度的影響因素,之后提出了一些可行的措施進行改進。按照上述措施進行處理之后,取得了較好的效果,該鍋爐的排煙溫度顯著降低,大約從150℃以上降低到140℃以下,大大提高了鍋爐效率,同時在實施的過程當中也讓再熱器的溫度和排煙溫度更加協調,有效改善了整個鍋爐的運行情況。
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