張 峰,李媛媛
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉 453731)
河南心連心化肥有限公司(以下簡稱心連心化肥)化肥生產流程主要采用的是聯醇生產技術[1],使用中壓變換系統,生產運行壓力為2.0 MPa。此次利用中修停車機會對變換催化劑進行了更換,自2017年5月31日開始升溫至2017年6月4日降溫置換,一段、二段、三段溫度均達到要求,標志著變換催化劑整體硫化工作結束,6月5日并入系統開始正常生產。
變換爐催化劑裝填量:一段裝填抗毒劑20 m3,催化劑30 m3;二段裝填催化劑32 m3;三段裝填催化劑47 m3。本次變換催化劑采用循環升溫硫化法,硫化與強化全部采用串聯模式。降溫置換合格后并入系統前使用2#變換氣充壓與提溫。循環升溫硫化路線:4#低壓機來的合格的半水煤氣→1#變換硫化進氣→硫化回氣回4#低壓機[2-3]。
變換系統采用B303Q型催化劑,其中活性成分主要為氧化鈷、三氧化鉬,使用前須將其轉化為硫化態才具有活性。此次硫化過程采用外加硫化劑(CS2)方法進行,其反應方程式為:
CS2+4H2=2H2S+CH4-240 kJ/mol
MoO3+2H2S+H2=MoS2+3H2O-48.1 kJ/mol
CoO+H2S=CoS+H2O-13.6 kJ/mol
上述反應都是放熱反應,特別是CS2的氫解是很劇烈的放熱反應。
硫化過程分為升溫期、硫化期、強化期、降溫置換期等4個階段[4-5]。變換催化劑硫化方案執行情況見表1。

表1 變換催化劑硫化方案執行情況
2017年5月31日,升溫期采用系統N2充壓置換,分析取樣O2體積分數為0%,壓力控制在0.113 MPa;15:40,投運電爐(要求在分析取樣O2體積分數<0.5%時,確認通過電爐的系統氣量控制在15 000~18 000 m3/h,方可啟動電加熱器升溫);22:50,一段床層一點溫度升至120 ℃時,恒溫2 h至6月1日0:55,繼續投運電爐升溫至6月 1日9:28,經計算升溫速率平均為10 ℃/h。升溫期間每0.5 h進行排電爐、增濕器、水加、冷卻器導淋1次。
2017年6月1日9:28,開始加入CS2,硫化期間CS2初期加入量為60~160 L/h,中期和后期加入量維持在160~180 L/h。……