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鍋爐空預器堵塞的清除與預防

2018-05-26 09:54:10王小忙
山東工業技術 2018年9期
關鍵詞:堵塞預防

摘 要:隨著火電廠煙氣脫硝的投用,噴氨量大氨逃逸率高造成硫酸氫銨嚴重堵塞空預器的受熱面,進而出現引風機出力不足、送風機搶風、氧量不足、爐膛負壓波動、機組出力受限等問題,甚至被迫停機清洗。本文介紹了幾種常用的方法,可有效解決空預器堵塞問題。

關鍵詞:空預器;堵塞;清除;預防

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.151

1 火電廠煙氣脫硝技術分析

火電廠煙氣脫硝技術主要是采用選擇性催化還原技術,即在SCR反應器入口煙道中噴入氨氣,氨氣與煙氣充分混合后進入裝有催化劑的SCR反應器。在催化劑的作用下,氨氣與氮氧化物發生氧化—還原反應,生成氮氣和水。屬于清潔的脫硝技術,控制燃燒后煙氣的成分,將NOx轉化為無毒、無害的N2。

生產硫酸鹽的化學反應:

NH3+SO3+H2O→NH4HSO4

2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4

2 煙氣流程

鍋爐尾部煙氣由省煤器下部引出至SCR反應器本體入口及出口至空預器后再至電除塵器。SCR反應器為氨氣與NOx反應的主要設備。當氨氣和煙氣混合進入SCR反應器后,在頂部整流器的導向下,成垂直向下方向依次流經3層催化劑,煙氣與NH3的混合物在通過催化劑層時,煙氣中的NOx在催化劑的作用下與NH3反應生成N2與H2O,從而達到要求的除去煙氣中NOx的目的。通過蒸汽吹灰器和聲波吹灰器定時對每層催化劑進行積灰吹掃,避免催化劑堵塞失效導致脫硝效率下降。

3 造成氨逃逸的主要原因

(1)A、B兩側SCR煙氣流場不均勻,局部不能充分反應,致噴氨量過大引起逃逸;

(2)AIG區域有的噴嘴堵塞,引起其它噴嘴的噴氨量過大引起逃逸;

(3)氨逃逸表計不準,造成誤判斷,或對氨逃逸率監視不到位;

(4)空預器堵塞,風量減少、排煙溫度降低加劇了硫酸氫銨的沉積;

(5)冬季且機組長時間低負荷運行,導致排煙溫度過低,也容易造成硫酸氫銨的沉積;

(6)煤質差,硫份高,造成硫酸氫銨生成量進一步增大;

(7)電網調整負荷頻繁,NOX生成量隨負荷增加而增多,噴氨調節自動遲緩,造成氨量過噴。

4 空預器堵塞的危害

(1)造成兩臺空預器通風量不同,經常出現兩臺送風機搶風,氧量不足,吸風機出力不足,影響機組帶負荷;

(2)引起一、二次風壓和爐膛負壓波動,嚴重時發生鍋爐滅火事故;

(3)熱風溫度降低,造成脫硝熱風溫度降低,熱解爐尾溫度降低,熱解爐出口結晶堵塞;

(4)空預器阻力增大后風機耗電增大;

(5)制粉熱風溫度降低,造成干燥出力降低,制粉電耗增大;

(6)空預器堵塞嚴重時機組被迫停運。

5 空預器堵塞的預防

(1)冬季到來時,盡早投入暖風器或熱風再循環,提高排煙溫度,以利于防止硫酸氫銨結晶造成沉積。

(2)在點火初期油煤混燒階段,上發熱量大于4500kcal/kg、揮發份較高而含硫量較低的煤種,磨煤機啟動前應保證二次風溫大于200℃,以減少啟動初期大量不完全燃燒產物的生成,避免空預器堵灰的發生。

(3)空預器要進行定期吹灰并保證吹灰蒸汽有足夠的過熱度,空預器吹灰每班進行一次,如果發現空預器差壓有上升趨勢,應增加吹灰頻次,以確保空預器吹灰效果。

(4)加強空預器吹灰系統治理,停爐后對空預器吹灰閥和吹灰槍進行檢查,防止濕蒸汽長期泄漏到空預器換熱元件上造成粘結堵灰。

(5)運行中加強脫硝的監視與調整,合理控制SCR出口參數。每臺爐SCR系統都有設計最大噴氨量,自動調整或人工調整時,注意不要高于最大噴氨量,若是大量噴氨才能將NOx降低到超低排放值,應在低氮燃燒器方面同時采取相應措施,以降低噴氨量。

(6)定期對噴氨格柵進行試驗和調整,每半年應對噴氨格柵進行一次優化,防止噴氨不均勻造成催化劑反應效率下降,造成不必要的氨浪費,同時造成空預器硫酸氫銨堵塞。

(7)嚴密監視氨逃逸率,運行中加強對氨逃逸的監視,發現氨逃逸濃度異常升高,查找原因,若因噴口堵塞或脫落,應及時修復。

(8)設立催化劑使用壽命臺賬,對催化劑進行壽命管理,若催化劑失效及時更換,保證脫硝反應效率。

6 生成硫酸氫氨造成空預器堵塞的處理方法

(1)在機組正常運行中在線高壓水沖洗,沖洗水的壓力一般在30~50Mpa,一般沖洗20天左右,費用一般在十萬左右,就有一定效果但不能徹底清除。

(2)機組停運后進行水沖洗。此種方法費用較低,效果非常明顯,但是停機機會不多,所以逢停必沖。

(3)更換空預器冷段換熱元件,采用鍍搪瓷元件,能顯著降低硫酸氫銨的粘結速率,但是如果鍍層因加工質量而損壞,將不利于防止硫酸氫銨的吸附。

(4)可以適當提高空預器蒸汽吹灰壓力和頻次,也有明顯的效果,但是容易吹損空預器蓄熱元件,降低壽命。

(5)采用提高空預器煙溫以清除硫酸氫銨粘結。渭河電廠#3機組運行中滿負荷時甲側空預器煙氣側差壓達3.5kpa,嚴重影響了機組的安全經濟運行。空預器壓差逐漸增大,反映了硫酸氫銨集聚持續增加,利用機組低負荷階段,根據硫酸氫銨沉積過程的可逆性原理 , 降低甲側空預器送風量,以提高甲側空預器煙氣溫度,使附著在傳熱元件上的硫酸氫銨熔化,有效清除附著物,更有利于提高機組帶負荷能力。

7 結束語

火電廠煙氣中氮氧化物,必須采取煙氣脫硝技術,才能實現清潔的煙氣排放,以免影響空氣質量。實踐經驗表明,為了避免空預器堵塞,通過上述方法看有效解決空預器堵塞問題。雖然都有一定的通用性,但必須精心策劃,認真組織,加強機組運行中各參數的監控。

作者簡介:王小忙,男,陜西三原人,本科,助理工程師,研究方向:熱能動力。

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