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氮氣-氧氣混合吹煉工藝增氮研究

2018-06-14 03:40:26王文輝
天津冶金 2018年2期
關(guān)鍵詞:工藝

王文輝,李 碩

(唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司長材部,河北唐山063016)

0 前言

氮是釩氮合金鋼中重要的合金化元素。在釩氮合金鋼中,氮元素的存在有利于V(C,N)在奧氏體-鐵素體的界面析出,從而產(chǎn)生析出強(qiáng)化的效果,顯著抑制鐵素體晶粒的生長,降低晶粒尺寸,從而提高鋼的強(qiáng)度。研究表明[1],氮含量每增加10×10-6,含釩鋼強(qiáng)度可以提高6~7 MPa。

為了滿足含釩鋼中氮含量的需求,通常在冶煉工序加入氮化合金,如釩氮合金(Nitrovan)、氮化硅錳和氮化鉻鐵等。但是由于合金化過程中,氮元素的吸收率相對較低且不穩(wěn)定,導(dǎo)致鋼種增氮效果差,不足以完全發(fā)揮釩元素的析出強(qiáng)化作用[2]。為了提高鋼中氮元素的含量,降低增氮的生產(chǎn)成本,減少氮化合金的使用,唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司長材部開發(fā)出了“轉(zhuǎn)爐增氮工藝”,在轉(zhuǎn)爐吹煉終點采用氮氣-氧氣混合吹煉工藝,HRB400E鋼冶煉實踐結(jié)果表明,該工藝的應(yīng)用達(dá)到了使用潔凈、廉價的氮氣原料給鋼液增氮的目的。

1 轉(zhuǎn)爐增氮工藝工藝設(shè)計

1.1 原工藝概況

HRB400E鋼種成分控制要求如表1所示:

研究表明[3],當(dāng) V/N 比達(dá)到理想配比(3.64∶1)可以充分發(fā)揮釩元素的析出強(qiáng)化作用。隨著N含量增加,鋼的強(qiáng)度隨之增加。因此在HRB400E鋼的冶煉過程中,需要鋼液中氮含量達(dá)到110×10-6以上。

唐鋼轉(zhuǎn)爐冶煉終點平均氮含量在55×10-6,通過釩氮合金(Nitrovan)增加0.040%的釩元素可以增氮40×10-6,平均氮含量可以達(dá)到 95×10-6,低于理想配比所需的氮含量110×10-6。為了提高金屬釩利用率,唐鋼開展了提高鋼液氮含量的工藝改進(jìn)。

1.2 工藝優(yōu)化

優(yōu)化內(nèi)容是在轉(zhuǎn)爐氧氣吹煉量完成70~85%時,保持氧氣流量不變,在氧槍中混入一定比例的氮氣,至吹煉結(jié)束。轉(zhuǎn)爐合金化工藝由添加釩氮合金(Nitrovan)改進(jìn)為加入釩鐵合金,鋼中釩元素含量控制要求與原工藝相同。

新工藝?yán)昧嘶瘘c區(qū)的高溫將氮氣分解成氮原子,再通過氣體攪拌將氮原子混入鋼液中。

兩種冶煉工藝的氮含量對比如圖1所示。通過工藝改進(jìn),轉(zhuǎn)爐終點氮含量由55.1×10-6增加到153.2×10-6,增加了 98.1×10-6。

圖1 兩種工藝條件下吹煉終點氮含量對比

2 工藝原理

2.1熱力學(xué)原理

氮在鋼液中以原子和化合物形式存在,其在鋼液中的溶解反應(yīng)式和Sievert定律公式為:

上述公式中,[N%]:鋼中理論飽和氮含量;KN:反應(yīng)平衡常數(shù);fN:氮的活度系數(shù);PN2:氮氣分壓;P0:標(biāo)準(zhǔn)壓力;T:溫度。

由公式(3)可知,由于氮的活度系數(shù)只與鋼種成分有關(guān),所以特定鋼種中影響理論飽和氮含量的因素只有溫度和氮氣分壓,并隨著溫度和氮氣分壓的升高而升高。因此在火點區(qū),提高氮氣分壓有利于提高鋼中氮含量。

氮氣在轉(zhuǎn)爐吹煉的火點區(qū)2600℃高溫下[4、5]分解成氮原子,溶解在鋼液中,顯著提高了轉(zhuǎn)爐終點鋼液氮含量。火點區(qū)的高溫條件是導(dǎo)致氮氣分解的重要條件,這也是轉(zhuǎn)爐底吹氮氣(轉(zhuǎn)爐吹煉過程中熔池平均溫度在1 200℃~1 800℃)無法有效增氮的原因之一。

2.2 動力學(xué)原理

正常轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,鐵水中的碳元素與氧氣反應(yīng)生成大量的一氧化碳、二氧化碳?xì)怏w,降低了爐膛內(nèi)氮氣分壓,使得溶解于鋼液中的氮氣隨著氣泡被排除。因此在設(shè)計“轉(zhuǎn)爐增氮工藝”的時候,選擇吹氧量達(dá)到70%~85%后開始混吹氮氣,此時鐵水中碳含量已小于0.30%,碳氧反應(yīng)已不再劇烈,為鋼液增氮創(chuàng)造了條件。

氮原子在渣鋼界面的傳質(zhì)受到表面活性元素氧、硫的阻礙。研究表明[6、7],表面活性元素氧、硫在2 130℃、2 250℃時分別對氮元素的傳質(zhì)阻礙作用消失,因此在火點區(qū)2 600℃高溫條件下,氮元素的傳質(zhì)已經(jīng)不再成為限制性條件。同時,由于高壓氮氣以沖擊形式進(jìn)入熔池,在分解后與鋼液充分混勻,顯著提高了增氮效率,為增氮工藝提供了動力學(xué)條件。

3 轉(zhuǎn)爐增氮工藝使用效果

通過對轉(zhuǎn)爐終點鋼液氮含量的檢測,已確認(rèn)轉(zhuǎn)爐增氮工藝能夠有效增加鋼液氮含量。為了驗證該工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量,進(jìn)行了連鑄坯的氮含量、用連鑄坯軋制的棒材的屈服強(qiáng)度及時效性能試驗。通過檢驗發(fā)現(xiàn),應(yīng)用轉(zhuǎn)爐增氮工藝后,連鑄坯的氮含量有明顯升高,由 95.3×10-6升高至 153.3×10-6,棒材的屈服強(qiáng)度由450.4 MPa升高至465.2 MPa。工藝優(yōu)化后,產(chǎn)品的質(zhì)量顯著提升。同時以國產(chǎn)釩鐵合金代替進(jìn)口的釩氮合金(Nitrovan),可以降低合金成本 9.51 元/t。

通常情況下,氮含量對鋼種的時效影響比較大,因此對兩種工藝生產(chǎn)棒材進(jìn)行了時效試驗,試驗結(jié)果表明:轉(zhuǎn)爐增氮工藝條件下時效后屈服強(qiáng)度下降14.8 MPa,原工藝時效后屈服強(qiáng)度下降14.1 MPa。二者相比,新工藝較原工藝時效后棒材強(qiáng)度略增0.7 MPa;轉(zhuǎn)爐增氮工藝條件下時效后抗拉強(qiáng)度下降25.4 MPa,原工藝條件下時效后抗拉強(qiáng)度下降25.4 MPa,二者相比,新工藝較原工藝時效后棒材強(qiáng)度略低0.4 MPa。轉(zhuǎn)爐增氮工藝的時效情況與原工藝相似,產(chǎn)品性能合格。

4 結(jié)論

1)轉(zhuǎn)爐增氮工藝可以有效改善轉(zhuǎn)爐火點區(qū)鋼液增氮的熱力學(xué)、動力學(xué)條件,有效地提高轉(zhuǎn)爐終點鋼液氮含量,增氮效果顯著。

2)在使用國產(chǎn)釩鐵合金代替進(jìn)口釩氮合金的情況下,轉(zhuǎn)爐增氮工藝生產(chǎn)的HRB400E鋼種的連鑄坯氮含量達(dá)到153.3×10-6,較常規(guī)工藝的93.3×10-6高60.0×10-6;產(chǎn)品的屈服強(qiáng)度由450.4 MPa升高至465.2 MPa。

3)時效試驗結(jié)果表明,轉(zhuǎn)爐增氮工藝生產(chǎn)的HRB400E鋼筋時效后的強(qiáng)度變化情況與原工藝基本相同。

4)轉(zhuǎn)爐增氮工藝減少了進(jìn)口釩氮合金的使用,噸鋼合金成本降低9.51元。

[1]潘國平,楊兆林,聞玉勝.釩氮元素在鋼中的特性及對工藝影響的探討[J].安徽冶金,2004(2):7-11.

[2]陳偉,施哲,趙宇.氮化硅錳、釩氮合金生產(chǎn)HRB500E高強(qiáng)度抗震鋼筋應(yīng)用研究[J].熱加工工藝,2010(04):35-39.

[3]楊才福,張永權(quán).氮在非調(diào)質(zhì)鋼中的作用[J].鋼鐵釩鈦,2000,21(3):16-22.

[4]李明儒,李晶,李洪冉.轉(zhuǎn)爐鋼液終點氮含量研究[J].鋼鐵研究,2009(06):8-10.

[5]鐘文斌.復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉過程中影響鋼液氮含量變化的因素研究[J].新疆鋼鐵,2013(4):28-31.

[6]KoinIto,Kazuo Amano,Hiroshi Sakao.Kinetic Study on Nitrogen Absorptionand Desorption of Molten Iron[J].Tran sactionISU,1988,28:42.

[7]周士祥.鋼液脫氮機(jī)理及VD脫氮模型的研究[D].北京:北京科技大學(xué),1998:97.

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