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萬噸模鍛液壓機的柔性控制系統(tǒng)

2018-07-03 07:27:12田巍天津市天鍛壓力機有限公司
鍛造與沖壓 2018年13期
關鍵詞:信號系統(tǒng)

文/田巍·天津市天鍛壓力機有限公司

模鍛液壓機是生產(chǎn)鎂鋁合金和鈦合金模鍛件的重要設備,在國際和航空工業(yè)的模鍛件生產(chǎn)中有著不可替代的作用。而隨著航空航天工業(yè)的迅速發(fā)展,對模鍛件的要求也朝著大型、重型方面發(fā)展,因此萬噸級模鍛液壓機作為大型、重型模鍛件的關鍵生產(chǎn)設備,其需求量不斷增加。同時由于萬噸級模鍛液壓機在工作時具有流量大、慣性大的特點,大流量和大慣性使得液壓機工作時的液壓沖擊也很大,巨大的液壓沖擊不僅使得設備的故障率居高不下,還嚴重影響設備的正常使用壽命和鍛件質(zhì)量。因此如何通過有效的電氣液壓系統(tǒng)設計和柔性控制系統(tǒng)來減小甚至消除萬噸級液壓機工作時的液壓沖擊成為了研究方向。本文將就此類液壓機一種典型應用中的柔性控制系統(tǒng)加以詳細介紹。

印度SQUAD公司是世界頂尖的航空航天用不銹鋼、高溫合金及鋁合金、鈦合金大型鍛件的生產(chǎn)公司,是空客、波音、通用、斯奈克瑪、古德里奇、阿海琺等國際著名企業(yè)的指定材料供應商。本機是為SQUAD公司設計生產(chǎn)的100MN模鍛液壓機,主要應用于航空類大型鎂鋁合金模鍛件的生產(chǎn)。本機主機結構采用拉桿預應力組合框架式七缸結構形式。主要部件由機身、主油缸(1個柱塞缸)、側(cè)油缸(4個柱塞缸)、回程缸(2個柱塞缸)、移動工作臺、下頂出裝置等部分組成。

電氣液壓系統(tǒng)設計及控制原理

液壓系統(tǒng)結構

⑴主動力系統(tǒng)。14臺比例泵構成本設備的動力系統(tǒng),每個泵都有一套獨立的控制單元,可以自由的加入和退出主油路的輸出。單個比例泵的最大輸出流量370L/min,14臺共計5180L/min。

⑵滑塊動作系統(tǒng)。滑塊上腔設有壓力分級閥塊,以實現(xiàn)液壓機壓力分級功能。滑塊回程腔油路在配置了支撐閥和快下閥之后,又增加了一套比例流量插裝閥與快下閥串聯(lián)使用,用以實現(xiàn)滑塊在自重下行時回程腔被動排油的無級調(diào)節(jié)。

⑶其他動作系統(tǒng)。用以驅(qū)動頂出缸、液壓鎖、控制油路和工作臺油路等部件動作。

電氣控制系統(tǒng)拓撲結構

⑴工業(yè)控制計算機。作為系統(tǒng)的上位機和人機交互接口,通過交換機以TCP/IP協(xié)議與PLC進行通訊。通過工控機可以對整個壓機進行運行狀態(tài)的監(jiān)視、參數(shù)設置、故障監(jiān)視診斷、數(shù)據(jù)分析等等。

⑵PLC。整個壓機電控網(wǎng)絡的核心,使用S7-400CPU作為整個控制系統(tǒng)的主站,建立起基于Profinet通訊協(xié)議的網(wǎng)絡架構。CPU從各個分布式IO站點獲取各種傳感器的信號,并通過IO站點的模塊來控制各個執(zhí)行機構的動作。同時CPU上的Profinet通訊接口也支持PLC通過交換機以TCP/IP協(xié)議與工控機進行通訊。

⑶動力從站。Profinet從站,負責比例泵流量信號控制和比例泵控制單元開關閥的通斷控制,負責比例泵泵出口壓力信號的采集。

⑷上梁從站。Profinet從站,負責滑塊動作系統(tǒng)電磁閥的控制和壓力信號采集,負責滑塊回程腔比例流量插裝閥的控制輸出。

⑸上梁位移采集模塊。基于Profibus通訊協(xié)議的模塊,負責壓機四角位移信號的采集。

⑹其他從站。Profinet從站,負責壓機其他部分信號的采集和控制輸出。

⑺壓力傳感器。將壓力信號轉(zhuǎn)換為4~20mA的電信號并接到PLC的信號采集模塊上。BP01~BP14:檢測比例泵泵出口的壓力信號,該信號通過分支器分為兩路,一路去PLC信號采集模塊,集成到PLC中做控制分析和顯示的作用;另一路去比例泵電子放大板(比例泵外部電子控制器)用作純控制作用。BP15~BP20:主機活動部件液壓腔的壓力檢測,直接進入到PLC的信號采集模塊,集成到PLC中做控制分析和顯示之用。

⑻位移傳感器:將位移信號轉(zhuǎn)換數(shù)字脈沖,并傳送給專門位移信號采集模塊,其檢測位移精度可以達到1μm。BQ1:左后角位移檢測;BQ2:左前角位移檢測;BQ3:右前角位移檢測;BQ4:右后角位移檢測。

⑼比例泵。可以通過調(diào)節(jié)比例泵外部電子放大板的信號給定來實現(xiàn)比例泵流量的無級調(diào)節(jié)。在本控制系統(tǒng)中,0~10V的電信號對電子放大板的控制對應著比例泵0~100% 的流量輸出。

液壓機動力系統(tǒng)柔性控制方法

系統(tǒng)硬件構成

⑴控制器:S7-400PLC,CPU412-2PN,控制系統(tǒng)運算核心。

⑵傳感器:位移傳感器檢測滑塊的位移,壓力傳感器檢測比例泵泵出口的壓力。

⑶比例泵:執(zhí)行機構,PLC通過控制比例電子放大板的信號大小來控制比例泵流量輸出的多少。數(shù)量14,單臺流量變化范圍0~370L/min。

⑷滑塊主油缸:數(shù)量1,內(nèi)徑1680mm。

⑸滑塊側(cè)油缸:數(shù)量4,內(nèi)徑550mm。

⑹滑塊回程缸:數(shù)量2,內(nèi)徑475mm。

技術要求

滑塊工作速度:0~25mm/s,回程速度最大150mm/s。

系統(tǒng)流量供給控制方法

對于油缸而言,動力系統(tǒng)流量供給與油缸進給速度之間關系見公式①:

Q=60πD2V/(4×106) ①

其中:D-油缸直徑(mm);V-油缸進給速度(mm/s);Q-系統(tǒng)流量供給目標值(L/min)。

對于本臺設備的油缸驅(qū)動系統(tǒng)而言,滑塊下行動作主要從滑塊主油缸和滑塊側(cè)油缸進油。根據(jù)上述公式,可以計算出滑塊下行時任意速度所需要的系統(tǒng)流量供給Q。

對本臺設備的動力系統(tǒng)而言,其中任意單臺比例泵流量輸出都可以實現(xiàn)從0到100%的變化(對應流量0~370L/min),根據(jù)這種特性,采取控制策略如下:首先規(guī)定好單臺比例泵流量輸出最大值QAmax,然后將系統(tǒng)流量供給目標值Q進行分解,分解公式見公式②:

Q = kQAmax+1×QA ②

其中:Q-系統(tǒng)流量給定目標值(L/min);k-整數(shù),表示進入輸出序列的比例泵數(shù)量,取值范圍0~14;QAmax-單臺比例泵流量輸出最大值(L/min),該數(shù)值可變,可按需設定;QA-Q分解余量(L/min)。

系統(tǒng)流量供給目標值Q按上述公式進行分解,得出以單臺最大流量QAmax輸出的泵數(shù)量為k,以Q分解余量QA輸出的比例泵數(shù)量為1,則進入流量輸出序列的比例泵數(shù)量為(k+1),系統(tǒng)中不在輸出序列的比例泵數(shù)量為[14-(k+1)]。

根據(jù)公式①、②計算出不同的滑塊下行速度設定值對應的系統(tǒng)流量供給目標值Q以及Q分解后比例泵數(shù)量k和QA對應的流量百分比如表1所示。

下面就根據(jù)表1來簡述柔性控制系統(tǒng)對滑塊從開始啟動階段到從高速到低速階段的控制過程(滑塊工作速度都是從高速到低速變化,沒有從低速到高速的變化)。

⑴開始啟動階段。

由滑塊下行速度設定值計算出系統(tǒng)流量供給目標值Q和比例泵投入數(shù)量k+1之后,系統(tǒng)流量供給從0到Q的變化如果采用階躍給定,一是對液壓管路以及閥組沖擊大,容易增加設備的故障率,不利于設備保養(yǎng);二是當比例泵流量增加過快時,對泵自身也有一個沖擊,對比例泵的長期使用不利,長此以往也影響泵的正常使用壽命。因此系統(tǒng)流量的增加應該采用曲線方式,可以通過調(diào)節(jié)比例泵電子放大板的加速增益來改變比例泵的加速曲線,但是該種方法的專業(yè)性很強,需要調(diào)試人員有豐富的經(jīng)驗,另外一旦電子放大板的加速增益改變了,該放大板就變成針對特定比例泵特殊定制的硬件,如果放大板損壞,新放大板必須重新調(diào)整加速增益方可使用,這降低了放大板的通用性,增加了其調(diào)試專業(yè)門檻。因此在程序中設計了一套阻尼發(fā)生器,通過軟件方式來改變比例泵的加速曲線,該種方法不依賴于電子放大板等外圍硬件,僅依靠PLC內(nèi)部程序,工程師調(diào)定好參數(shù)之后,即使外圍硬件損壞,重新更換硬件就可以達到原來效果,使得維護簡單可靠。

⑵從高速到低速階段。

滑塊速度從高速變化到低速時,需要將系統(tǒng)流量供給目標值Q減小。現(xiàn)以滑塊速度從25mm/s減速到5mm/s為例分析。通過表1可得出這兩個速度段分別對應的系統(tǒng)流量供給目標值Q(25)=4750L/min和Q(5)=950L/min[以Q(25)表示25mm/s對應的系統(tǒng)流量供給目標值,Q(5)表示5mm/s對應的系統(tǒng)流量供給目標值,下同]。

表1 不同滑塊下行速度對應的Q、k及QA值

系統(tǒng)供給流量從Q(25)降到Q(5),有兩種方法可以實現(xiàn)該目標,一種是并聯(lián)控制,將輸出序列中k+1個比例泵視為一體,其輸出流量百分比同步減小,達到減小流量供給的目的。一種串聯(lián)控制,根據(jù)目標Q(5)的值,重新計算出輸出序列中比例泵數(shù)量[k(5)+1],然后將現(xiàn)輸出序列中多余的比例泵關閉。在實際應用中并聯(lián)控制的優(yōu)點在于輸出序列的所有比例泵輸出流量百分比同步減小,程序上實現(xiàn)起來比較簡單,其缺點在于若滑塊減速比較大時,比例泵輸出流量百分比最終的目標值過小。如本例而言,從表1可知25mm/s時在輸出序列中泵數(shù)量為13個,其流量輸出降到目標值Q(5)時,每個泵的流量輸出百分比變成19.7%,該流量百分比有些小,對于這么多泵而言不是一個有效率的輸出方式。相比之下串聯(lián)控制根據(jù)Q(5)值重新計算之后,其輸出序列泵數(shù)量如表1所示為3個比例泵,對于Q(25)對應的13個比例泵,關閉了10個比例泵。相比并聯(lián)控制讓13個泵都處于低百分比輸出的低效率運行方式,串聯(lián)控制讓3個泵處在高百分比輸出的高效率運行方式,其他10個泵處在空循環(huán)的節(jié)能運行方式,因此在這個階段的控制方式采取串聯(lián)控制的方式。

結束語

隨著航空工業(yè)的飛速發(fā)展,對于萬噸級模鍛液壓機的需求越來越高,針對于該類設備的柔性控制系統(tǒng)也得到越來越多的應用。本文所闡述的控制系統(tǒng)應用于我公司為印度SQUAD公司設計的100MN模鍛液壓機上,運行情況良好,各部件動作流暢無沖擊,有效保證了整機正常運行。

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