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(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司是年產50萬t甲醇、40萬t醋酸、20萬t二甲醚、20萬t乙二醇的大型化工生產基地,其中,二期年產40萬t醋酸及20萬t乙二醇配套的鍋爐為2臺220t的高溫高壓循環流化床鍋爐,為武漢某鍋爐制造集團設計制造,鍋爐為單汽包,自然循環,燃用當地無燃煤。
配套的脫硫系統由武漢某環保動力公司設計及安裝,采用“兩爐一塔”的模式,工藝采用的是石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,配有煙風系統、吸收塔系統、石膏脫水系統等。脫硫工藝脫硫劑為CaCO3,含量為90%(或CaO含量大于50%)。主要工藝設計參數如下。
FGD煙氣處理量:670 000m3/h
FGD進口SO2:濃度(設計值):2 595mg/m3
FGD進口煙溫:130℃
FGD出口煙氣SO2濃度:≤65mg/m3
FGD出口煙溫:≥45℃
脫硫效率:98%
石膏含水:≤10%
吸收塔排出石膏漿液密度:1 150kg/m3
吸收塔排出石膏漿液pH值:5.5
真空過濾機石膏濾餅厚度:20~30mm
(1)煙氣系統是將鍋爐引風機出來的原煙氣引入吸收塔。在吸收塔內,煙氣折流向上,穿過噴淋系統噴出的霧狀脫硫漿液區域逆流而上,脫去其中的SO2,再連續流經兩層屋脊式折流除霧器,除去所含液滴,經洗滌和凈化的煙氣通過塔頂直排煙囪流出吸收塔,排至大氣。
(2)脫硫島的吸收系統采用“兩爐一塔”的模式,吸收塔采用噴淋塔,塔底部漿罐的石灰石漿液通過循環泵送至噴淋層,經噴嘴霧化成微滴,與煙氣中的SO2接觸后發生化學反應生成亞硫酸鈣,落入漿罐中繼續被空氣氧化成硫酸鈣(石膏),結晶到一定濃度的石膏漿液通過石膏排出泵送至石膏脫水系統。
吸收系統包括1個吸收塔,含2級除霧器、4層噴淋層及噴嘴、3臺側進攪拌器、4臺漿液循環泵、2臺吸收塔石膏排出泵(1用1備)、2臺氧化風機(1用1備)及相應的管道閥門等。
(3)石膏脫水系統的作用是由石膏排出泵排出吸收塔底部漿液,通過石膏旋流器進行第一級濃縮,濃縮后的石膏漿液再進入真空皮帶脫水機進行第二級脫水,產生的成品石膏貯存在石膏庫里待運。
石膏旋流器分離出來的溢流液流經廢水旋流器,由廢水泵打入廢水處理系統,以保證脫硫漿液中的氯、飛灰或其他顆粒含量在可接受的范圍內;濾液則回收至濾液池,送到石灰石漿液罐重復利用。
石膏脫水系統由2套石膏旋流器、2臺真空皮帶脫水機、2臺真空泵、2個真空罐、1個濾液池、2臺濾液泵、2臺濾布沖洗水泵、1個濾布沖洗水罐、1 個石膏分配槽組成。
(1)石膏水分含量大,自2017年2月以來,石膏壓濾就一直不正常,主要反映為石膏餅太厚,水分偏大,最高可達30%~35%,基本近似為含水流沙,看似成型,稍微一晃便成糊狀,無法外運銷售,不得不臨時找地方進行堆放和晾曬,既影響衛生,又影響環保達標。
(2)石膏中Ca(OH)2和CaSO3過多,經過分析,石膏中的Ca(OH)2含量超過20%,CaSO3超過30%,石膏發白,不僅造成原材料浪費,同時,壓不出真正的石膏,壓出的產品又黏又爛,每天花費大量的時間進行沖洗。
對石灰石-石膏濕法脫硫運行的工藝路線和設計理論進行逐項排查,認為造成石膏水分偏高的原因主要有以下兩點。
(1)旋流站的旋流子發生內部黏結,旋流效果差,不能進行有效分離,致使大量的非石膏(如氫氧化鈣和亞硫酸鈣)進入石膏壓濾系統,增加了壓濾負荷,造成石膏壓濾困難,石膏餅厚度增加,水分偏大。同時,大量的氫氧化鈣和亞硫酸鈣混雜其中,造成石膏發黏,不易脫水。
(2)真空泵運行正常,真空罐壓力正常,現場檢查負壓正常,但就是石膏無法實現正常脫水。經過逐段排查,最后發現為真空罐下水管在接近零米的彎頭處發生石膏黏接堵塞,造成壓濾水無法正常排走,在剛開始進行壓濾時,短期內的石膏水分還是可以排走,10min后就又恢復到原來既濕又黏的狀態。
通過原因分析和大量的試驗,決定對旋流站和真空罐下水管進行技術改造。
(1)旋流站改造見圖1。

圖1 旋流站改造
改造的部分主要是在旋流站集流口下部開孔,安裝1個DN25球閥,用于調節進入壓濾機的總水量。新的旋流子的分離效果使石膏漿液濃度太高,黏度增大,在流向壓濾機的過程中很容易造成管道堵塞,因流動性較差,同時使壓濾機上方的分配器分配不均勻,石膏漿液鋪不滿濾布,真空大量泄漏,石膏含水無法控制。改造后,在旋流站下料口處采
取可調節式,并配少許的稀漿液,可以使漿液管道暢通,同時下流到分配器后,使石膏漿液分配均勻,鋪滿濾布,增強壓濾效果,有效控制石膏的含水量在設計范圍內。
同時,更換一組新的旋流子,以保持較好的旋流效果。
在真空罐和廢水池中間增加一個緩沖水罐(見圖2)。

圖2 增加緩沖水罐
(2)上述改造的操作流程包括以下步驟。
液固分離罐安裝在真空罐的正下方,把原來的真空罐到濾液池的管道由彎頭改為了直管,減少了因阻力增大而造成的黏結堵塞。
真空壓濾機抽出的含固混合液體進入液固分離罐后,因重力的作用,石膏顆粒下沉,清水走溢流口排至廢水池,二次沉淀后經廢水泵排至雨水系統。
石膏壓濾結束后,根據液-固分離罐內積聚的固體數量,安排進行排污和沖洗,通過打開排污閥,經排污管道,把含固較高的渾濁液體排至濾液池,經濾液泵送回塔內。同時,為了防止罐內沉淀,可定期打開壓縮空氣管道閥門對罐底進行攪拌,由沖洗水管道注入少量清水進行清洗,以達到最好的工況狀態,以備下次石膏壓濾使用,使該改造的使用效果始終保持最佳。
改造后,解決了塔內氯離子含量持續增高、真空管道堵塞、壓石膏抽真空困難等問題,從根本上解決了石膏壓濾過程中的石膏水分偏高的問題。
通過以上改造,在脫硫塔運行工況不變的情況下,壓濾后的石膏水分完全可以控制在設計范圍之內,長達半年多的壓濾石膏水分偏高的問題得以根本解決。經過一個月的運行,工況比較穩定,環保數據中的二氧化硫控制在比較理想的狀態。
經過技術交流,發現很多廠家有類似的問題。此改造費用較少,但效果非常好,對同類設備具有非常大的推廣意義。
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