段偉峰
(山西焦煤集團介休正益煤業(yè)有限公司, 山西 介休 032000)
山西焦煤集團介休正益煤業(yè)有限公司西膠帶大巷一采區(qū)帶式輸送機承運該區(qū)煤炭的運輸工作,年運輸量設(shè)計值148萬t。膠帶基本參數(shù)如下:L1=1390 m,α1=6°32′59″;L2=341 m,α2=9°29′11″;L3=49 m,α3=0°。年工作天數(shù)約 329 d,日工作時間17 h,輸送能力500 t/h。原有自動控制系統(tǒng)僅僅對帶式輸送機的遠程啟停、電流進行監(jiān)測。改進后系統(tǒng)在原有遠程啟停、電流監(jiān)測的基礎(chǔ)上增加皮帶跑偏、打滑、皮帶故障報警等監(jiān)測參數(shù),同時配備相應的保護裝置。從而達到減輕工人勞動強度、提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率的目的。自動控制系統(tǒng)依靠傳感器監(jiān)測,PLC進行參數(shù)顯示。將檢測數(shù)據(jù)傳遞到公司調(diào)度,實現(xiàn)實時監(jiān)測[1]。
為帶式輸送機選擇各類保護裝置。如:電流檢測、皮帶跑偏、打滑等保護裝置。實時監(jiān)測輸送機的運行狀態(tài),并起到保護作用。為直觀顯示各項監(jiān)測數(shù)據(jù),運用通信模塊和監(jiān)測主機進行數(shù)據(jù)交換(文字、圖像等顯示)。2 硬件設(shè)計
選用S7-300PLC作為核心控制單元。主要控制PLC主站、輸送機保護部分、機身PLC控制分站、通信等方面內(nèi)容。硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)硬件圖
S7-300PLC控制單元包含MAX485串行芯片、電平轉(zhuǎn)換電路(12 V、24 V),節(jié)點閉合電路值5 mA,開路電壓大于200 V。
帶式輸送機驅(qū)動方式采用雙直流電機實現(xiàn),對控制系統(tǒng)而言,主要控制兩方面的內(nèi)容,即電樞和勵磁回路的調(diào)節(jié)。電樞調(diào)節(jié):通過控制串聯(lián)的2組晶閘管整流器實現(xiàn);勵磁調(diào)節(jié):通過控制并聯(lián)的2組晶閘管整流器實現(xiàn)[2]。
輸送機保護裝置主機型號選用KHP128-Z。其一,速度傳感器起速度檢測作用,帶速異常則立即通過主控裝置向回路晶閘管發(fā)信號[3];其二,溫度傳感器起超溫保護作用,對設(shè)備待測點進行溫度檢測,超溫進行自動灑水保護(采用集成感溫探頭檢測,選用本安型);其三,煙霧傳感器對輸送機的工作環(huán)境進行煙霧檢測,若煙霧質(zhì)量濃度超過0.1 mg/m3,及時輸送低電平信號,采取相應保護;其四,跑偏傳感器對輸送機的輸送帶進行跑偏檢測,使用探桿牽引探桿軸旋轉(zhuǎn)實現(xiàn),轉(zhuǎn)動至某個角度會波動行程開關(guān),然后先主機發(fā)出跑偏信號[4];其五,堆煤傳感器起煤位保護作用;其六,撕裂傳感器起輸送帶撕裂保護作用,當作用力大于20 N時,發(fā)揮作用,電阻輸出值在2 kΩ以下,輸送帶無物料時電阻值大于1 kΩ,當電阻值在2 kΩ以下時,PLC發(fā)出撕裂信號,延時2 s主機停止;其七,急停傳感器在拉桿承受動力后,將信號輸出,并進行鎖定,一旦鎖定,需要人工進行復位后才可以啟動[5]。
PLC現(xiàn)場控制和控制中心通過以太網(wǎng)模塊CP343-1進行數(shù)據(jù)傳輸與通信。在控制中心操作服務(wù)器配置SSIEMENS SOFTNET、Intouch的OPCLINK客戶端驅(qū)動,在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)兩者間的數(shù)據(jù)交換功能。系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)軟件架構(gòu)圖
設(shè)計按照數(shù)據(jù)采集、實時監(jiān)管兩方面進行。上位機檢測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 上位機監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
3.1.1 人機界面
人機界面人性化,通過鍵盤、鼠標、顯示器等即可進行對話,可操作性強。界面簡單,有按鈕、菜單,操作簡便。此外,該監(jiān)控系統(tǒng)能對所檢測的數(shù)據(jù)及其不同類別的動態(tài)曲線進行實時顯示,并且還可以進行打印操作。系統(tǒng)的菜單、提示、圖形等采用漢字界面,易于識別。若系統(tǒng)出現(xiàn)故障,會出現(xiàn)對應故障報警。Database對報警信息進行整理歸檔,可按照需求進行查詢。
3.1.2 圖形界面
主要表現(xiàn)為各類顯示。如:軟件總貌、故障報警、顯示數(shù)據(jù)等。具有畫面動畫顯示功能。畫面顯示可以對實際情況進行模擬,便于操作。
3.1.3 故障信息database
故障信息database涉及實時記錄、查詢、故障等信息。若發(fā)生故障,可迅速查出故障發(fā)生點,以便于故障查找和處理。系統(tǒng)在運行中,所有數(shù)據(jù)實時保存在database界面。數(shù)據(jù)保存具有實時性和完整性。
用戶將需要完成的內(nèi)容以編程的方式輸入PLC存儲器,PLC依照預設(shè)程序進行操作,按照存儲地址號按從大到小的次序進行程序掃描,同時進行操作指令的核實。PLC執(zhí)行過程:將執(zhí)行指令保存到寄存器。執(zhí)行指令過程不受輸入狀態(tài)的改變而變化,寄存器數(shù)據(jù)保持不變。PLC掃描程序,自上而下、從左至右,追條掃描,從寄存器中讀取,將執(zhí)行結(jié)果實時輸送。
焦煤集團通過對西膠帶大巷一采區(qū)帶式輸送機進行自控系統(tǒng)設(shè)計,依據(jù)監(jiān)測需要選用相應傳感器,采用S7-300PLC作為核心控制單元,確立PLC規(guī)格及相關(guān)功能模塊,進行控制流程圖設(shè)計,實現(xiàn)了帶式輸送機自動化控制,有效地提高了設(shè)備的運轉(zhuǎn)率,同時降低了工人的勞動強度,有利于提高生產(chǎn)效率。
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