張磊,畢明龍,周麗麗
(中國航發(fā)哈爾濱軸承有限公司 研發(fā)中心,哈爾濱 150025)
隨著航空發(fā)動機(jī)的發(fā)展,雙內(nèi)圈雙列角接觸球軸承的應(yīng)用越來越廣泛,其可以節(jié)省安裝空間,且能承受徑向和軸向載荷的聯(lián)合作用,抗彎矩能力強。在試驗過程中發(fā)現(xiàn)某航空發(fā)動機(jī)雙內(nèi)圈雙列角接觸球軸承發(fā)生故障,對故障原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施,以提高軸承的可靠性。
軸承外圈通過螺栓固定在前機(jī)匣上,內(nèi)圈通過過盈配合安裝在從動錐齒輪軸上,受力通過齒輪傳遞,受力點在軸承一側(cè),軸承還承受彎矩載荷。軸承轉(zhuǎn)速為39 800 r/min,工作溫度為100~150 ℃,有啟動和工作2種狀態(tài)。每個工作循環(huán)前30 s為啟動狀態(tài),其余時間為工作狀態(tài),啟動狀態(tài)軸承承載較大,受力方向與工作狀態(tài)相反。
對某型發(fā)動機(jī)進(jìn)行試驗746 h后,發(fā)動機(jī)發(fā)生磁堵報警,拆卸后發(fā)現(xiàn)有近30片金屬屑,通過檢測發(fā)現(xiàn)金屬屑材料為8Cr4Mo4V,與軸承內(nèi)圈材料一致。拆機(jī)發(fā)現(xiàn)No.7支點軸承旋轉(zhuǎn)靈活性差,存在卡滯現(xiàn)象,軸承整體形貌如圖1所示,拆套后發(fā)現(xiàn)該軸承靠近外圈安裝邊一側(cè)內(nèi)圈溝道發(fā)生剝落(圖2)。

圖2 內(nèi)溝道剝落形貌
故障軸承外觀完整,無高溫變色。靠近外圈安裝邊一側(cè)內(nèi)圈剝落區(qū)約占整個圓周的1/4,形貌為鱗片狀剝落,軸向呈滿溝狀態(tài),擋邊未見擠壓翻卷痕跡。另一列內(nèi)圈溝道未剝落區(qū)溝道和擋邊均未出現(xiàn)明顯損傷痕跡。
用掃描電子顯微鏡觀察內(nèi)圈溝道剝落區(qū)域,其微觀形貌如圖3所示。在低倍顯微鏡下剝落區(qū)呈弧形的波紋形態(tài),并沿周向擴(kuò)展。在高倍顯微鏡下為間斷型剝落和輾壓混合形貌特征。剝落位置軸向兩側(cè)呈破碎狀態(tài),在高倍顯微鏡下可見細(xì)密的疲勞條帶特征。此外,剝落區(qū)周向兩側(cè)還可看到即將剝落、呈裂紋式的碎片。

圖3 內(nèi)圈剝落區(qū)表面微觀形貌
經(jīng)失效分析,軸承內(nèi)圈溝道剝落的失效模式為接觸疲勞剝落。從故障軸承內(nèi)圈磨損痕跡可以看出,由于軸承結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計不合理,軸承靠近安裝邊一側(cè)載荷較大,導(dǎo)致內(nèi)圈溝道剝落。
從動錐齒輪嚙合位置如圖4所示,故障軸承主要承受錐齒輪的徑向力、軸向力和周向力,還承受聯(lián)合載荷對軸承的彎矩載荷[1]。

圖4 從動錐齒輪嚙合位置
每列軸承的受力情況見表1,在啟動和工作狀態(tài)下,靠近外圈安裝邊側(cè)軸承受載均大于遠(yuǎn)離安裝側(cè)軸承。

表1 改進(jìn)前軸承的受力情況
雙列角接觸球軸承在預(yù)緊情況下,當(dāng)錐齒輪軸受到軸向力作用時,載荷首先作用于靠近安裝邊側(cè)軸承內(nèi)圈,通過鋼球傳遞到外圈,再通過外圈和另一列鋼球傳遞到另一列軸承內(nèi)圈。2列軸承同時承載的關(guān)鍵因素是:在工作時剩余一定的徑向游隙,消除軸向游隙;軸向游隙為適宜的負(fù)游隙,從而形成軸向預(yù)緊。若軸承在工作中不能完全消除軸向游隙,2列軸承不能形成有效預(yù)緊,遠(yuǎn)離安裝邊側(cè)軸承會出現(xiàn)卸載,靠近安裝邊側(cè)軸承所承受的載荷會變大,從而產(chǎn)生疲勞剝落。
軸承安裝在軸承座上,由于過盈配合,內(nèi)圈膨脹,外圈收縮,徑向游隙減小,形成安裝游隙。在工作狀態(tài)下,內(nèi)圈溫度高于外圈,內(nèi)圈膨脹使徑向游隙減小,當(dāng)內(nèi)圈轉(zhuǎn)速較高時,內(nèi)圈因離心力作用膨脹也會使徑向游隙減小,形成工作游隙。
改進(jìn)前軸承初始徑向游隙為0.012~0.016 μm,通過計算,工作時徑向游隙幾乎為0,改進(jìn)前軸承配套徑向游隙偏小,經(jīng)計算分析,將徑向游隙增大到0.031~0.035 μm,可避免軸承在工作過程中因徑向游隙過小增加摩擦熱,造成溫度升高,軸承早期失效。
軸向游隙是雙內(nèi)圈雙列角接觸球軸承的一個重要參數(shù),會影響2列軸承的載荷分布及軸承壽命。軸向游隙過大時無法形成有效預(yù)緊,導(dǎo)致單列軸承承載;軸向游隙過小會使預(yù)緊力過大,工作時所受載荷增加。適當(dāng)?shù)妮S向游隙能確保軸承在工作過程中形成合適的軸向預(yù)緊力,將軸承的軸向游隙值由27~33 μm調(diào)整為8~12 μm。
徑向游隙變化,接觸角也相應(yīng)變化。因軸承轉(zhuǎn)速較高,為減少鋼球旋滾比,將接觸角由12°~18°調(diào)整為23°~28°,增大接觸角,會提高軸承軸向承載能力及抗彎矩能力。
在滿足承載能力的要求下,鋼球直徑由5 mm減小到4.763 mm,鋼球個數(shù)由12增加到15,有利于提高軸承的高速性能。
對改進(jìn)后的2列軸承進(jìn)行分析,與改進(jìn)前相比,軸承載荷分布有較大改善,工作狀態(tài)下靠近安裝邊側(cè)受力降低,因2列軸承支點位置不同,受力不可能均勻分配,改進(jìn)后2列軸承受力情況見表2。

表2 改進(jìn)后軸承的受力情況
基于Romax擬動力學(xué)軟件模擬軸承工況條件,分別對改進(jìn)前后的軸承壽命、套圈接觸應(yīng)力、鋼球所受最大載荷進(jìn)行分析[2],分析結(jié)果如圖5、圖6所示,改進(jìn)前后的壽命見表3。

表3 改進(jìn)前、后壽命對比
由圖5、圖6可知:

圖5 改進(jìn)前分析結(jié)果

圖6 改進(jìn)后分析結(jié)果
1)改進(jìn)后軸承鋼球受載均勻,且全部承載。
2)改進(jìn)后承載鋼球個數(shù)多,在相同載荷條件下,套圈與鋼球接觸應(yīng)力減小,壽命提高。
改進(jìn)后軸承接觸應(yīng)力、計算壽命均優(yōu)于改進(jìn)前,改進(jìn)設(shè)計后軸承滿足應(yīng)用要求。
通過對某型發(fā)動機(jī)用雙列角接觸球軸承故障原因進(jìn)行分析,得出軸承結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計不合理,造成軸承靠近安裝邊一側(cè)承受的局部載荷偏大,導(dǎo)致內(nèi)圈滾道剝落。基于Romax動力學(xué)軟件分析,提出增大徑向游隙、減小軸向游隙、增大接觸角、減小鋼球直徑、增加鋼球數(shù)量的改進(jìn)措施,改進(jìn)后的軸承進(jìn)行1 000 h裝車試驗,試驗后的軸承內(nèi)、外溝道正常,兩內(nèi)圈溝道存在較均勻的接觸痕跡,無異常磨損現(xiàn)象,滿足了使用要求。