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某發動機機匣軸承溝道剝落及鉚釘斷裂故障分析

2018-08-04 05:58:56羅志剛于慶杰公平姜鐵寅刁慶
軸承 2018年7期
關鍵詞:故障

羅志剛,于慶杰,公平,姜鐵寅,刁慶

(中國航發哈爾濱軸承有限公司,哈爾濱 150025)

航空發動機軸承故障會嚴重影響發動機的飛行任務,其失效形式不同、影響因素復雜,對發動機軸承的失效進行分析并提出預防改進措施具有重要意義。

航空發動機在飛行故障分解檢查后發現,附件機匣內部支承軸承D209NQ發生故障,保持架鉚釘全部斷裂脫落,外圈溝道剝落,影響發動機正常使用。經統計,2010年至今,該類軸承鉚釘斷裂及溝道剝落故障共發生3起,故障率較低。文中主要分析軸承損傷機理,并根據故障分析提出預防改進措施。

1 故障現象

機匣軸承分解后發現外圈溝道有一條長約50 mm、寬約7.5 mm、深約0.01 mm的剝落區(圖1),其位置基本居于溝底。鉚合上下兩半保持架的10根鉚釘中9根從原鉚釘頭處斷開,1根在中部斷裂(圖2)。

圖1 外圈溝道剝落形貌Fig.1 Flakingmorphology of outer ring raceway

圖2 鉚釘斷裂形貌Fig.2 Fracturemorphology of rivets

2 故障分析

2.1 形貌分析

利用掃描電鏡對保持架鉚釘斷口進行觀察,鉚釘頭部斷裂均屬于疲勞斷裂,疲勞斷裂源起始于鉚釘圓頭根部,斷裂起始部位有微振形成的擠壓摩擦痕跡,典型鉚釘斷口形貌如圖3所示。

圖3 鉚釘斷口形貌Fig.3 Fracturemorphology of rivet

利用掃描電鏡對外圈剝落區進行觀察如圖4所示,未發現明顯的材質缺陷,剝落區不連續,且深度較淺,具有鱗片狀剝落的特征,為表面起源型剝落。

圖4 外圈溝道剝落區微觀形貌Fig.4 Micromorphology of outer ring raceway flaking area

2.2 鉚釘強度分析

保持架材料為QAL10-3-1.5,鉚釘材料為ML15。由于保持架材料熱膨脹系數略大,在130℃受熱后保持架軸向伸長量大于鉚釘伸長量,相互作用產生應力為239.16 MPa,鉚釘應力分布如圖5所示,而鉚釘材料抗拉強度為390 MPa,故鉚釘強度可滿足使用要求。

圖5 鉚釘應力分布Fig.5 Stress distribution of rivet

初步認為軸承故障為在使用中外圈溝道發生表面損傷,引起疲勞剝落,破壞溝道完整性,鋼球運轉出現異常,對保持架產生振動和異常沖擊,導致保持架鉚釘在頭部薄弱位置發生斷裂,斷裂后鉚釘及釘頭掉落,保持架分離。

3 故障模擬試驗

采用D209NQ軸承,在外圈溝道預制密集點狀壓坑缺陷,尺寸約0.040 mm(圖6),以模擬外圈溝道先出現損傷的故障模式,試驗器運轉工況按照發動機實際工況進行。

圖6 外圈溝道預制壓坑缺陷Fig.6 Prefabricated pit defect of outer ring raceway

試驗130 min后,試驗器運轉聲音異常,試驗軸承溫度升高,發生嚴重抱軸,停止試驗。分解檢查發現,試驗器腔體內有金屬屑,對試驗軸承進行宏觀損傷形貌的觀察,主要檢查結果如下:

1)外圈溝道從預制缺陷區疲勞剝落,其他部位溝道磨損,剝落區表面呈鱗片狀特征(圖7a),剝落坑底表面為摩擦磨損形貌(圖7b);

圖7 外圈溝道剝落形貌Fig.7 Flakingmorphology of outer ring raceway

2)保持架10根鉚釘中有3根的釘頭斷裂,鉚釘桿仍留在保持架內,斷裂部位均位于圓釘頭與桿部轉接處,疲勞裂紋起源于釘頭轉角兩側,裂紋源未見缺陷。

4 同臺機匣其他軸承的檢查情況

對與該套故障軸承同臺機匣的其他軸承進行檢查,發現大部分軸承套圈溝道靠近溝底位置存在多條異常磨損帶,磨損帶表面材料損失,周圍伴有較多壓坑形貌(圖8);其中1套軸承的溝底位置發現2處形狀一致,近似鴨形剪影的壓坑(圖9)。

圖8 溝道表面磨損帶Fig.8 Wear band on raceway surface

5 故障原因及預防措施

5.1 故障原因

根據故障分析與模擬試驗,可以確定該軸承故障是由于軸承溝道表面損傷導致的,原因為異物進入或加工及拆卸過程損傷。

通常情況下,表面起源型疲勞剝落與表面存在磨損、壓坑或劃傷等現象有關。結合掃描電鏡對故障軸承外圈剝落區域的觀察情況,說明軸承套圈表面應存在磨損、顯微剝落、壓坑以及劃傷等現象,使軸承在工作過程中發生表面起源型剝落。檢查故障軸承同臺機匣其他軸承發現,在套圈溝道工作表面上存在不同程度的壓坑、麻點、淺層顯微剝落及鋼球圓周劃傷現象、溝道表面有鴨形壓痕(圖9)。根據以上幾點可推斷該軸承表面損傷應與潤滑油中存在顆粒污染物、生產加工或安裝不當造成的表面壓傷有關。

圖9 溝道表面鴨形壓痕(60×)Fig.9 Duck-shaped indentation on raceway surface

5.2 預防措施

1)對軸承清洗過程和潤滑油系統的清潔度控制進行改進優化;

2)完善軸承生產、安裝及試車工藝過程控制,改進相關工藝,減少軸承損傷風險。

6 結束語

通過分析,確定該軸承故障是由于溝道表面損傷導致的,原因為異物進入或加工及拆卸過程損傷。應在軸承生產、安裝及試車工藝過程及清潔度方面著重控制,預防類似故障再次發生。

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