劉軍瑩

【摘 要】當前,隨著社會經濟的快速發展,社會各界對于機械工業的生產提出了更高的要求,這就需要更高端、更精細的機械設備來支撐。軸承作為當前接卸設備中一種重要的零部件,在支撐機械旋轉體、降低該旋轉體在運動過程中的摩擦系數,盡可能實現機械設備的高效回轉具有重要的意義。在這樣的背景下,就需要軸承鍛造質量不斷提升,進而實現預期目的。因此,本文針對于其中的軸承套圈圓柱的加工、生產進行研究,并改進其車加工刀具、調整期切削參數,進一步提升軸承套圈車加工的質量。
【關鍵詞】軸承套圈;車加工刀具;切削參數;刀具
隨著技術的進步,軸承套圈毛坯生產質量也是有了較大的改善。在這樣的背景下,對于軸承套圈圓柱表面車加工而言,為了實現生產質量、產品品質以及生產效率提升的目的,需要對其表明車加工刀具進行相應的改進,調整其切削參數,并在這個過程中整合生產工藝,進而在提升軸承套圈生產質量的基礎上,降低其生產成本。
一、軸承套圈圓柱表面車加工刀具的要求
對于軸承產品來說,由于在機械設備以及其他的設備中的應用量相對較多,在實際工業生產的過程中多是采用大批量生產的方式,這種生產既能夠保證軸承套圈的質量,還能夠有效地降低成本。需要注意的一點是,在軸承產品生產的過程中,需要對其車工刀具進行相應的明確。具體包括以下兩點:一是車工刀具的幾何角度要具有合理性,二是車工刀具的耐用度要足夠高。相對來說,在軸承套圈加工的過程中,合理的車工刀具角度能夠生產出符合要求的加工表面,這對于后續的軸承加工來說具有重要的意義。而車工刀具在實際生產的過程中,原因在于因鍛件的尺寸、氧化變質層以及形狀等方面的沖擊、磨蝕作用相對較強,需要車工刀具本身具有較好的抗性,才能夠維持在生產中實現長期應用的目的。
二、軸承套圈圓柱表面車加工刀具的改進
1.刀具改進的必要性
社會各界對于生產的要求也是日新月異,需要加工車間不斷改進其技術、設備、生產流程才能夠滿足其需求。尤其是當前鍛件來料的質量也是在不斷的改善,這種變化對于切削刀具本身也是帶來了較大的挑戰,不僅是需要車加工刀具對其切削參數進行相應的調整,還需要刀具能夠在最大限度內壓縮機動時間,只有這樣才能夠降低車加工刀具的消耗,完成預期鍛件的生產,并在此基礎上降低車加工的成本。
2.刀具改進的可行性
對于軸承套圈鍛壓技術來說,在實際生產的過程中,還是存在一定的誤差,這些誤差在可控制的范圍內,屬于一種合理性偏差。對于軸承毛坯外徑400mm以下的鍛件,可以根據實際的需要,將各個表面的總余量進行均勻的控制,且能將其余量控制在1.8mm到3.5mm之間。舉例來說,以軸承外徑在50mm—400mm為研究對象,其外徑磨削余量在0.5mm—1.0mm之間是其合理磨削余量。而為了實現這個目標,在實際車加工時,其加工范圍僅有2mm,這就要求車加工刀具的切削深度需要控制在1mm左右。這本身就對車加工刀具、操作方法以及操作流程提出了較大的要求,如果車加工刀具的切削參數發生變化,不僅會導致鍛件的切削狀態發生變化,還會在一定程度上造成刀具的損壞。因此,對軸承套圈圓柱表面車加工刀具進行相應的改進,不僅是具有其必要性,也存在較大的操作可行性。
三、軸承套圈圓柱表面車加工刀具的改進建議
對于車加工刀具來說,影響其生產加工效率的因素相對較多,像是切削速度、切削深度、走刀次數、進給量以及刀具本身等,都是會對其生產、加工的環節產生相應的影響。為了對現有的車加工刀具進行相應改進,本文從以上幾個因素入手進行分析,并在此基礎上給出相應的改進建議。
1.車加工刀具的切削速度
當前,在實際車加工過程中,刀具材料多是會采用YT15或者是YW2,在對GCr15軸承鋼進行車削時,需要確保其切削速度維持在80m/min—100m/min之間。但是,在實際切削時,由于軸承鋼本身還會出現氧化變質層的情況、刀具在加工時也會出現斷屑的問題,為了延長刀具的使用壽命,確保加工環節能夠有序進行。因此,在實際加工的過程中,需要將切削速度維持在80m/min—90m/min.
2.車加工刀具的切削深度
在以上述鍛造例子中,車加工刀具的切削深度相對固定,只需要維持在0.5mm—1.20mm即可。當然,對于其他的軸承套圈加工時,采用的軸承鋼材料不同,使用的刀具材料發生變化,其切削速度、切削深度也是需要進行相應的變化,才能夠符合預期的生產要求。另外,在本例子中,由于切削速度、切削深度相對較為固定,因此,只需要一次走刀即可完成需求。總之,切削深度、走刀次數二者之間緊密結合,都是需要根據實際的要求進行相應變化。
3.車加工刀具的進給量
所謂進給量,主要是指在工件完成一周旋轉之后,刀具在沿著進給方向移動的距離。進給量與切削面積之間有著直接的相關關系。當前的生產實踐證明,當切削速度、深度固定的前提下,進給量增加一倍,相應的剪切面積也是會同比例增加。但是,需要注意到的是,雖然剪切面積同比例增加了一倍,而主切削力的增加只能是在原來基礎上的70%—80%左右,無法實現增加一倍的目的。當然,這樣的變化,對于刀具本身也是具有較好的效果,原因在于當進給量增加一倍時,機動時間可以縮短一倍,這就會降低刀具本身磨損量。
4.車加工刀具本身的質量
相對來說,增加進給量,雖然能夠降低刀具本身的磨損,但是,這種變化也是增加刀尖處壓力,一旦控制不好,就容易出現“扎刀”問題。因此,為了工件加工的質量,在增加進給量之后,需要適當考慮增加刀具本身的修光刃長度。
5.新型刀具的改進試驗
本文結合上述研究,給出以下新型刀具的改進建議,并以試驗研究的方式,獲取到以下數據。為了確保試驗數據真實、可靠,本次試驗共有四組,每組試驗樣本為20件。在本次刀具改進時,由于增大進給量進行切削時,刀尖發生扎刀問題,導致其中一組數據作廢。具體詳見表1刀具改進對比試驗數據。
從上述試驗數據可以看出,改進后的刀具相對于原刀具來說,切削抗力提升,刀具本身更具有耐沖擊性,刀具的使用壽命延長,刀具的散熱條件得到改善。因此,在未來刀具改進的過程中,可以借鑒本次改進的方式,將刀尖設計為圓弧形,增加切削寬度,增大刀尖散熱體積。
四、結論
本文以試驗的方法,對當前的軸承套圈圓柱表面車加工刀具進行了相應改良,希望對于實際車加工生產具有一定的積極意義。
【參考文獻】
[1]張永剛,張少林,等.軸承套圈端面圓弧槽、裝滾子缺口加工刀具改進[J].軸承,2018(03).