劉 燊, 吳從方, 黃 衛
(鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司,江蘇 鹽城 224145)
聯鑫普鋼2#高爐于2015年投建,2016年1月5日8∶00點火,送風風量1730 m3/min,風溫772 ℃,風壓95 MPa,23∶36出第1爐渣鐵,出少量渣,渣流動性良好,物理熱充足,23∶46堵口,第2爐出鐵后直接通過撇渣器,渣鐵分離良好。同年1月12日產量達到3857 t,利用系數達到3.01,開爐生產取得圓滿成功。
采用自制先進的烘爐裝置燃用高爐煤氣,經熱風爐助燃風機的配風系統,將燃燒的高溫氣體稀解為與烘爐曲線相近溫度的熱風,經拱頂側部人孔送入熱風爐內。廢氣經煙道,進入廢氣總管道,排入煙囪;烘爐過程中其溫度是靠增加進風量,同時增加高爐煤氣量的方法進行升溫的,達到調控溫度的目的(溫度控制在±2.0 ℃以內)。本次烘爐時間約30天。
1.2.1 風口導風管的制作和安裝
風口導風管采用13根直徑Φ114 mm的鋼管,1根設在中心,臂管長4150 mm,3根設在中間區域,臂管長2800 mm,9根設在離爐墻1.5 m處,臂管長1500 mm,風口上方采用6 mm鋼板搭設爐缸封板,與爐墻距離300 mm。
1.2.2 鐵口導風管的制作和安裝
鐵口導風管為Φ108 mm×5000 mm的鋼管,按圖要求鉆孔和制作、安裝封帽、導風管插入角度為8°,其余留在爐外,管子插口定位應與泥炮嘴堵口位置相配。
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1.2.3 安裝臨時烘爐熱電偶
從鐵口裝一根長5.5 m熱電偶和一根3.5 m熱電偶,5.5 m熱電偶的端部靠近爐底中心接觸,冷端要遠離熱源,臨時電偶必須配有相應的溫度表和補償導線,溫度表引入高爐主控制室。
1.2.4 烘爐
嚴格按照制定的烘爐曲線操作,烘爐初始風溫150 ℃,初始風量800 m3/min,然后根據烘爐曲線調整風溫和風量,使升溫速度和恒溫控制達到要求。烘爐過程中爐頂溫度不超400 ℃,氣密箱溫度不超過45 ℃。烘爐到96 h,取爐頂氣樣測定濕度與相應的大氣濕度,相差量小于1 g/m3則為合格,再保溫12 h,開始自然涼爐,否則延長烘爐時間。
開爐時各參數選擇:w(Si)為3.5%,爐渣堿度
1.0。礦批26 t,焦批12 t。正常料焦比659.6 kg/t,渣鐵比329 kg/t,渣中w(MgO)為13.55%;渣中w(Al2O3)為14.5%;硫負荷5.3 kg/t。全爐焦比2.7 t/t。
2.1.1 開爐爐料結構及成分
高堿度燒結礦:45%,低堿度+燒結礦:35%,塊礦:20%,焦炭采用30%干熄焦。具體參數如表1~5所示。

表1 原料化學成分

表2 焦炭成分工業分析/%

表3 焦炭灰分全分析/%

表4 焦炭反應性和反應后強度/%

表5 原燃料、輔料堆比重/(t·m-3)
2.1.2 開爐料柱的組成
(1) 設正常料為Z,凈焦為J,空焦為K。高爐死鐵層和高爐爐缸裝木柴共354 m3。
(2) 爐腹容積裝凈焦(J),根據計算得:凈焦20批,焦重240 t,體積348 m3(堆比重0.6 t·m-3,壓縮比13%)。
(3) 爐腰和爐身下部289 m3容積裝空焦(K),根據計算得:空焦16批,焦重192 t,體積289 m3(壓縮率12%)。
(4) 爐身中、上部分段裝輕料(壓縮率13%,由下而上),根據計算得:①3(2K+Z);②3(K+Z);③(K+2Z);④(K+3Z)。
(5) 爐喉裝正常料(Z),根據計算得:正常料3批,體積92 m3。
(6) 通過計算,開爐料柱組成為:20J+16K+3(2K+Z)+3(K+Z)+(K+2Z)+(K+3Z)+3Z。
開爐全爐綜合配料計算結果如表6所示。

表6 高爐配料計算結果
2016年1月5日8:00點火開爐。用1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,13#,15#,17#,18#,19#,20#,21#,22#這16個風口送風,其余7#,9#,11#,12#,14#,16#這6個風口用泥堵死,送風風口總面積0.1809 m2。初始送風風量800 m3/min,風溫全送,風溫772 ℃,鐵口插氧槍燒焦炭,加熱爐缸。9∶00加風至1750 m3/min左右保持穩定。12∶20開始引煤氣。14∶30燒西鐵口氧槍后空噴鐵口,15∶10西鐵口來渣后堵西鐵口。穩定風量至20∶00,軟融帶形成時減風至1500 m3/min保持穩定,23∶36燒開西鐵口,出少量渣,渣流動性良好,物理熱充足,于23∶46堵鐵口。1∶26再次組織出鐵,生鐵成分:w(Si)為3.56%,w(Mn)為1.15%,w(S)為0.04%,w(P)為0.14%,w(C)為5.04%;爐渣成分:w(SiO2)為37.01%,w(CaO)為36.82%,w(MgO)為9.27%,w(Al2O3)為14.27%,爐渣堿度1.01,高爐順行出鐵,標志著高爐開爐成功。
1月6日1∶00開始按計劃逐步加風。1月6日1∶00至8∶00開鐵口4次,鐵中Si含量在3.3%左右。1月6日9∶30加負荷準備噴煤。后面爐溫平穩安全降至合適水平。1月7日停錳礦。
高爐成功開爐后,根據高爐制定的方案,逐步進行強化,經過一系列的調整后,高爐產量、指標逐步提高。2016年1月6~12日高爐主要經濟技術指標如表7所示,2016年1~7月主要經濟技術指標如表8所示。

表7 2016年1月6~12日高爐主要技術指標
注:1月10日高爐休風487 min,處理BPRT。

表8 2016年1~7月主要技術指標
注:4月因電網檢修,高爐檢修10天。
2#高爐實現了安全順利開爐,快速達產達標,開爐過程未發生因設備、工藝等原因造成的非計劃休風,對爐況快速強化,形成合理爐,為高爐后續穩定生產創造良好的條件,有利于高爐形成合理的操作爐型。有幾點值得總結的地方:
(1)鐵口加強氧槍檢測。在開爐時設計使用鐵口氧槍。鐵口氧槍的使用,有利于提高爐缸溫度使開爐時爐缸物理熱充足,渣鐵流動性良好。鐵口氧槍使用壓縮空氣冷卻,在氧槍不同部位安裝熱電偶及時了解氧槍工作狀況,設計先進,使用效果比較好。
(2)高風溫、大風量的使用。開爐前熱風爐烘爐充分,保障了開爐時的風溫要求。在開爐過程中風溫保持較高使用水平,高風溫有效地提高了爐缸的物理熱,渣鐵物理熱充足,流動性良好,爐前工作減少,有利于爐況快速強化,同時開爐時風量使用較大水平,有利于快速帶走原、燃料中的水分。
(3)開爐過程中非計劃休風率為0,加快了高爐強化過程。在高爐建設過程中,定期組織人員對施工進度、工程質量進行檢查。每天組織工程部,施工單位及高爐建設小組相關人員召開工程會,針對工程建設過程存在的問題,逐項落實,責任到人,限期整改。確保設備正常運行,有效地杜絕了非計劃休風。
(4)針對嚴峻的市場環境,從開爐初期,就將成本意識貫穿于高爐整個生產過程中。及時引煤氣,不但減少煤氣的排放保護環境,還及時回收煤氣,節約成本;及時調整焦炭負荷,有效地將爐頂溫度控制在規定范圍,不僅延長了布袋的使用壽命,還降低了焦炭消耗,節約了成本。
(5)開爐后錳礦等輔料及時停用,不僅節省了資源,而且有利于保護爐體耐火材料,延長高爐壽命。