李文杰
摘 要:油井實施污泥調剖打封口劑后需要沖砂方可實施后續開采,而有時受井內溫度、壓力影響封口劑凝固后不易沖砂,需要下鉆具對井筒內的封口劑進行磨鉆,將固相顆粒物質帶出地面。而影響磨鉆封口劑一次成功率的因素有:水力噴射流量大小、鉆具鉆頭選擇是否合適、是否選擇磨鉆最佳時機及其他因素。在現場施工過程中,這些因素任何一個地方想得不周全,都可能造成磨鉆緩慢,甚至導致失敗。本文將重點討論這些因素對磨鉆的影響。
關鍵詞:污泥調剖;磨鉆;螺桿鉆具
前言
污泥調剖技術是近幾年來遼河油田興起的一種污泥處理技術。利用油田生產過程中產生含油污泥,研究其與地層配伍性,進行污泥調剖機理、堵劑配方篩選和施工工藝的優化設計。含油污泥調剖劑是以含油污泥為基本原料,采用化學處理方法,有效地利用含油污泥中的泥組分、油組分。一方面解決污泥出路是環保的必然要求,另一方面能解決聯合站污泥出路問題。正常生產井實施污泥調剖工藝,就是將按化學配方配置好的污泥注入井內,穩定一段時間后注入封口劑,最后將多余的封口劑返到地面下泵開采。
1 影響因素分析
一般來講,對于注入封口劑24h以內的井,下沖砂筆尖是可以將殘余的封口劑返出地面。對于井溫高的井或者施工時間超過24h的殘余的封口劑在井筒內凝固,下沖砂筆尖是無法進行的。這就需要下螺桿鉆具進行鉆磨。2016年以來,污泥調剖鉆磨井共施工6口,平均磨鉆周期為1天,其中兩口井還出現磨鉆返工現象。認真分析原因主要有以下幾個方面對磨鉆成功率有明顯影響,造成鉆磨返工率高,施工時效低。
1.1 循環排量小。
小修作業磨鉆塞主要動力是水泥車。通過水泥車將循環液擠入油管,到達油管底部時帶動鉆具鉆頭旋轉,達到鉆開塞體的目的。排量過低,會導致鉆頭不轉動和螺桿鉆不工作,進尺十分緩慢,甚至無進尺。同時,排量過低也會導致循環液攜砂能力不強,長時間會導致砂埋鉆具,導致卡鉆事故發生,帶來經濟損失。現場證明,磨鉆樹脂塞水泥車型號提高到700型,且水泥車排量控制在700L/min以上,這樣才能有更好的下鉆速度和良好的攜砂能力,保證鉆具正常運轉。
1.2 鉆具被堵
在現場施工時,往往由于循環液含有雜質多,固相成分高,導致螺桿鉆具堵死。有時候,由于循環出的含砂液未經過循環池充分沉淀而再次循環入井,也是導致螺桿鉆具堵塞的一個重要原因,它也會加速軸承、馬達的磨損而降低鉆具的使用壽命。通常選用地面過濾器來清除修井液中的固相物,此外循環液必須用干凈的無固相液,確保循環液充分沉淀。
1.3 鉆頭選擇不合理
對于磨鉆施工井,鉆頭鉆具的選擇至關重要。實際在鉆磨封口劑過程中,選擇的鉆頭有刮刀鉆頭和三牙輪鉆頭。從現場實際情況來看,鉆磨污泥調剖井的封口劑時選擇三牙輪鉆頭效果較好。
1.4 螺桿鉆不工作導致返工,螺桿鉆檢修不及時。
當螺桿鉆下入塞面附近,準備加鉆壓磨鉆時發現螺桿鉆不工作,管柱不反轉也無進尺,這種情況時有發生。針對這種情況,要求螺桿鉆具在下井前必須用水泥車測試其工作情況,檢驗其旁通閥等部件是否完好,鉆頭轉速是否達到要求,在確保完好正常的情況下方可入井。同時,應加強螺桿鉆具檢修管理,確保螺桿鉆具每次使用完后應該及時送機修廠進行檢驗和保養,最好不要使用剛用完而未經檢測的鉆具。
2 現場應用
(1)曙1-25-0362是首口污泥調剖井注封口劑沖砂無進尺用鉆磨進行施工的井。污泥調剖后注入封口劑,準備下筆尖進行沖洗至人工井底,筆尖遇阻后上提開泵沖洗,出口返液正常,下放無進尺,后加大排量下放仍無進尺。后改下螺桿鉆具+三牙輪進行鉆磨,開泵循環正常后下放成功。
(2)近兩年來,污泥調剖井因沖洗無進尺二改鉆磨的井共施工6口。其中因修井液固相顆粒多而造成螺桿鉆具堵死不工作的有1口,因鉆頭選擇刮刀進尺緩慢改三牙輪的有1口。總體來講,鉆磨在污泥調剖井中是能夠順利實施,而且效果顯著,極大的縮短了施工周期。
3 結論
(1)水泥車是在整個磨塞過程中的動力源,水泥車排量要足夠大才能保證磨鉆進尺速度。
(2)磨鉆時盡量選擇無固相液作為循環介質,減少固相物質含量;同時,在循環介質返入循環池后要盡量增加返出物的沉淀時間,不能夠將出口返出液立即循環使用。
(3)過濾器能夠充分過濾循環液中的雜質,減少螺桿鉆的堵塞和損壞,施工時必須使用。
(4)選擇合理的螺桿鉆具尺寸,才能保證高效磨鉆。同時,螺桿鉆具送井后要認真檢驗其完好情況,避免入井后不工作的麻煩。
(5)準確把握防砂時間,按時組織磨鉆作業能夠降低磨鉆難度。
參考文獻:
[1] 張永忠,賈曉菊,任勇,張楠.油田含油污泥調剖工藝技術探討[J].中國化工貿易.2016.8(3).
[2] 劉應青.提高人工井壁防砂進鉆樹脂塞一次成功率分析[J].中國石油和化工標準與質量.2013(10):180-180.