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基于PSD的礦用車平衡軸支座螺栓失效仿真分析

2018-09-26 07:53:46王淼黃森王瀅郭云飛金開
汽車實用技術 2018年18期
關鍵詞:有限元分析

王淼,黃森,王瀅,郭云飛,金開

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基于PSD的礦用車平衡軸支座螺栓失效仿真分析

王淼,黃森,王瀅,郭云飛,金開

(陜西汽車控股集團有限公司,陜西 西安 710200)

針對某礦用自卸車平衡軸螺栓早期失效問題,以該型自卸車車架為研究對象,重點關注平衡軸連接螺栓。以Hyperworks平臺建立有限元模型,對車架進行基于功率譜密度的隨機振動疲勞分析。結果表明:螺栓在垂向激勵載荷作用下受到的等效應力最大1值為698 MPa,位于內側螺栓處,換算為3應力值為2094 MPa,遠不滿足材料40Cr強度要求,即造成螺栓早期失效的原因是隨機振動激勵下,螺栓強度不足。提出改進建議:加強平衡軸螺栓的連接強度。經過市場驗證,改進措施取得了良好的效果。

螺栓失效;車架;隨機振動;功率譜密度PSD

前言

平衡軸是重型載貨車平衡懸架重要的組成部分,是鋼板彈簧的固定點,也是騎馬螺栓固定鋼板彈簧的中心。一般來說對平衡懸架的要求是車輛在制動和驅動時兩軸間軸荷轉移少,盡量使得作用在車架上的載荷分散。平衡軸在其中起著重要的承載力的作用。

礦用車使用工況一般都比較惡劣,多數情況都是在非公路超載工況下使用。目前礦用車螺栓早期斷裂問題仿真分析一般多是從靜強度的角度分析強度是否足夠,本文從隨機振動的角度探究螺栓早期失效的原因。

本文研究的此車型是在某礦廠使用,在類似于搓板路的路面行駛,單趟2km左右,基本無上下坡工況,行駛車速40km/h,裝載45T礦石,日工作時間20小時左右。此工況下,行駛5-10天后,平衡軸連接螺栓批量出現斷裂(如圖1)。

圖1 螺栓斷裂圖

1 有限元模型的建立

建立有限元模型是在幾何模型基礎上,將其用有限個且能真實地描述連續幾何體的單元,對連續幾何模型進行離散化。

本文所研究的車架采用前板簧、后平衡懸架結構,主要由橫梁、縱梁和連接板等結構組成。其中,平衡軸螺栓螺柱、平衡軸及支座使用3D單元建模,車架使用2D單元建模,懸架、輪胎、駕駛室質量、動力總成質量、車橋等使用1D單元模擬。

車架材料為510L,平衡軸、支座材料為ZG310-570,雙頭螺柱材料為40Cr。詳細參數如表1。

表1 車架材料參數表

2 靜強度分析

選取平衡軸螺栓受拉力作用最大時為其危險工況即車架對角扭轉時的工況,為強度校核工況。

2.1 約束和載荷邊界條件

取左前輪、右后兩輪抬高150mm,以模擬車架滿載扭轉工況。車架模型約束為右前輪約束XYZ三個自由度,左后兩輪約束Z向自由度,左前輪右后兩輪加Z向150mm的強制位移。載荷條件是沿Z方向加載-1g的加速度。

2.2 靜強度分析結果

利用HyperWorks 平臺的RADIOSS 求解器進行有限元靜強度分析。得到平衡軸螺栓最大應力為850.85MPa,位于平衡軸支座連接螺栓中部節點824419位置,如圖3 所示,未超過材料的強度極限980Mpa。

圖3 靜強度分析結果

3 頻率響應分析

在車輪端加載單位位移激勵,考慮一般路面激勵的范圍,以0-20HZ掃頻的方法對車架進行頻響分析。得到螺栓處的響應如下圖4所示。

圖4 螺栓處的位移頻率響應

由圖4可知在頻率為8.8Hz左右時,螺栓處的位移響應很大,可能處在共振狀態。

4 隨機振動疲勞

4.1 車架隨機振動疲勞求解方法

隨機振動疲勞壽命是通過nCode軟件計算得到。nCode進行隨機振動壽命分析需要有限元軟件的諧響應分析結果。因此,在hyperworks中先進行車架在單位位移激勵下的諧響應分析。在z方向施加單位位移激勵,對車輪端進行固定,求解得出諧響應分析的應力應變結果。將得出的應力應變結果導入nCode中進行下一步的隨機振動疲勞壽命分析。

圖5 40km/h D級路面位移功率譜度

隨機振動載荷在時間歷程上每個時刻幅值都不同,取某段時間歷程計算隨機振動疲勞壽命很難代表全時間歷程的疲勞壽命,而功率譜密度容易獲得并且可以代表全時間歷程的載荷過程,因此在隨機振動過程中采用功率譜密度(PSD)表示載荷歷程計算隨機振動疲勞壽命。

依照市場反饋的本車行駛路面,本文取40km/h的D級路面的位移功率譜密度作為激勵源,在計算車架模態的基礎上選取0-35Hz的功率譜密度進行隨機振動疲勞分析。

隨機振動是基于概率統計方法的一種近似仿真手段,對于隨機振動的應力計算,采用高斯三區間法統計,見表2。

表2 三區間法統計值

4.2 車架隨機振動疲勞求解結果

在ncode中,求解得到車架平衡軸連接螺栓應力云圖,如圖6和所示。通過應力結果云圖可以看出,螺栓在z向激勵載荷作用下受到的等效應力最大1σ值為698 MPa,位于內側螺栓處,換算為3σ應力值為2094 MPa,遠不滿足材料40Cr強度要求。

圖6 平衡軸連接螺栓應力云圖

表3 隨機振動疲勞結果

選取螺栓和螺柱上疲勞壽命最短的一部分節點的結果如表3所示,許多節點處的3σ應力遠超材料的抗拉極限,并且隨機振動壽命非常短,與此車反饋的5-10天平衡軸連接螺栓斷裂的情況一致性很高。

5 結語

根據仿真分析的結果,為該車型提出了后續改進方案,加強了平衡軸螺栓的連接強度,用同樣的仿真手段先行驗證了振動疲勞壽命,并推廣到市場,再無類似的短時間內平衡軸連接螺栓批量斷裂問題的出現。從實踐的角度驗證了仿真結果的正確性。

本文仿真分析以某礦用車平衡軸螺栓為分析對象,構建了該礦用車車架的有限元模型,對其進行了靜強度分析;并在此基礎上將路面位移功率譜密度作為輸入激勵,進行隨機振動分析,推斷了螺栓失效的原因。

為類似故障診斷的問題提供了一個新的分析問題的角度,不僅要考慮靜強度設計,還要考慮隨機振動響應特性對結構壽命的影響,從此角度進行仿真分析,有效的縮短了市場問題反饋的周期,為后續同類問題的研究提供了參考。

[1] 黃軍,王瑞杰等.點焊結構在隨機振動環境下的疲勞壽命研究[J].機械科學與技術,2017,36(12):1838-1842.

[2] 曹賓,王振宏等.基于位移功率譜密度的車架隨機振動研究[J].新技術新工藝,2014,(6):87-90.

[3] 韓鋒鋼,張思泉等.某車用電池箱隨機振動仿真分析[J].機電技術, 2016.(4):9-12.

[4] 修瑞仙,肖守訥等.基于PSD方法的點焊軌道客車車體隨機振動疲勞壽命分析[J].機械,2013,40(8):27-31.

Simulation analysis for failure of mine vehicle balance shaft support bolts based on PSD

Wang Miao, Huang Sen, Wang Ying, Guo Yunfei, Jin Kai

( Shaanxi Automobile Holding Group Co., Ltd., Shaanxi Xi'an 710200 )

In order to solve the problem of early failure of the balance shaft bolt of a mine dumper, the research object of this type dumper frame is to focus on the balance shaft connection bolt. A finite element model based on Hyperworks platform was established to analyze the vehicle frame random vibration fatigue based on power spectral density. The results show that the bolt under the action of vertical excitation load by the equivalent stress of the biggest 1value of 698 MPa, is located at the inside of the bolt, conversion is 3stress value is 2094 MPa, far did not meet the requirements of 40 cr material strength, that is, the cause of premature failure of the bolts is under random vibration excitation, the bolt strength is insufficient. Suggestions for improvement: strengthen the connection strength of balance shaft bolts. After market verification, the improvement measures have achieved good results.

bolt failure; frame; random vibration; power spectral density

B

1671-7988(2018)18-127-03

U467

B

1671-7988(2018)18-127-03

CLC NO.: U467

王淼,就職于陜西汽車控股集團有限公司,主要從事汽車NVH相關工作。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2018.18.043

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