王樹強
摘 要:油水井套管起著支撐井壁,滿足油氣開采條件的作用。套管的損壞變形直接影響著油水井的正常生產,甚至導致油水井停產、報廢。高升油田應用多級串聯(lián)液壓套變整形技術取得了較好的效果,其套變整形成功率達到80%以上,為油水井的后續(xù)生產提供了技術保障,具有較好的經濟效益和社會效益。
關鍵詞:套管損壞;修復;縮徑;鉛印;套變
1 前言
高升油田油水井從地理位置上來講,處于十分復雜的復式油氣區(qū)內,而且又存在著注汽、注水、火驅等多種開發(fā)方式,同時又是生產開發(fā)了40多年的老油田,套管損壞問題十分嚴重。據統(tǒng)計,目前該油田共有各類油水井1300余口,套管變形損壞的有449口,套損井占總井數的1/3左右。截至2018年6月份,正在生產的油水井有745口,生產井中存在各類套管損壞的有250口,占生產井總數的1/3,帶病生產的問題嚴重,套損問題造成部分井生產層產能受限,潛力層無法動用,精細注水無法實現。據不完全統(tǒng)計,每年因套損井影響整個油田原油產量3.5萬噸,影響注水量12萬立方米,嚴重影響油水井的正常生產。
2 技術應用
2.1 技術原理
多級串聯(lián)液壓套變整形技術主要由滑道提拉式泄壓器、液壓式錨定器組、多級串聯(lián)液壓推進器、加長桿和輥柱整形器等設備構成。當整形器下放到套變位置時,套變點阻擋了整形器的下行,這時整形器及上部管柱的重量全部作用在套變點上,隨著油管內注入水壓力的增加,液壓式錨定器上的錨爪伸出,座封在套管內壁上,使整套管柱固定,當壓力繼續(xù)增大,多級串聯(lián)液壓推進器的三組活塞,形成疊加合力,作用在活塞桿上向下緩慢推出,進而推動加長桿和輥柱整形器的中芯桿向下運移,輥柱整形器外套不動,中芯桿向外擠壓輥柱,使整形器的外徑增大,當擴漲到最大直徑時,整形器隨著輥柱的滾動向下推進,對套變點形成滾動擠壓,將套管縮徑修復,當整形器移動最大行程后,上提管柱通過滑道提拉式泄壓器,使油管內液體壓力釋放,液壓式錨定器的錨爪和整形器的輥柱復位,整體直徑恢復到初始狀態(tài),完成一次整形,重新下放,即可對下一套變點修復。
2.2 套變修井選井條件
①套管經過打鉛印,確定套變位置,準確無誤定性為縮徑變形;②套管變形處無明顯S形彎、狗腿子形彎、無明顯措斷,保證整形工具不蹩勁能夠順利通過;③套變井段附近保證無異物,在套變部位以下有3-5米井段的空間無砂子、無落物,確保修井工具能夠可靠下到套變位置;④稠油井應當先洗井,將井內死油沖出,避免管柱下井時遇阻;⑤套管縮徑變形處以上無如補貼管等小于套管內徑的剛性異物。
2.3 主要技術參數
①總體外形長度:15000mm;②最大剛性外徑:Φ152mm;③最大工作壓力:40MPa(根據實際可增加或減小);④最大推進力:150噸(根據實際情況可增加或減小);⑤使用溫度:m≤150℃;⑥套管修整后通徑:Φ154mm;⑦上聯(lián)接尺寸:mΦ89平式油管螺紋。
2.4 作業(yè)施工程序
①起出油井內的生產或測試管柱;②井底有沉積砂時,需沖砂作業(yè),將修井段以下3-5米內的砂子沖凈,保證修井工具可靠下到位置;③下入修井工具:下入順序為: 整形器、加長桿、多級串聯(lián)液壓推進器、雙向開關、錨定器組、提拉式泄壓器、油管柱;④下入油管,下入要求與普通生產管柱相同。當下端工具遇到套管變形部位后,管柱遇阻,說明整形器已經接觸到了套變部位;⑤調整管柱長度,使管柱上端方便的與泵車水管接頭方便聯(lián)接;⑥將油管的上端與泵車水管接頭連接;⑦管柱上端由作業(yè)機吊住并適當放松,避免管柱掉入井內;⑧往油管內注滿清水,緩慢加壓至20-30MPa,穩(wěn)壓3-5分鐘;⑨提拉管柱,打開泄壓開關,泄掉油管柱內的水,再提拉管柱,關閉泄壓開關;⑩卸壓后管柱下落約500mm,則說明套變已經修復了500mm;然后重復上述程序,一直將套變部位全部修整好為止,起出管柱和工具。
2.5 技術特點
多級串聯(lián)液壓套變整形技術是在總結了現有技術和經驗的基礎上,對幾種關鍵技術進行了革新,經過多次修改設計、不斷完善和逐步改進所完成。本技術從幾個方面具有重大的突破, 解決了數項關鍵性技術難題。
①對套管無損傷。套管修整過程緩慢,無明顯撞擊,不傷害套管,是其它方法所不能比擬的;②整形頭部可伸縮,修井尺寸大。本技術中在向下入管柱時,整形器的直徑為152mm(Φ177.8套管) ,遇到套變處整形時,整形器的直徑增大到Φ159 mm(壁厚9.19㎜)或直徑增大到Φ161 mm(壁厚8.05㎜),上提起出時整形器的直徑變小到152mm,直徑縮小7mm,經過地面多次試驗表明,套管回彈后,內徑大于156 mm,因此可以可靠的將工具可靠取出;③整形動力富余量大。30-40MPa的壓力下,輸出動力可達到150噸以上,遠遠大于修整套變所需要的動力,具有比較高的可靠性和富余量;④小修隊伍干大修活。具體作業(yè)施工由小修作業(yè)隊實施,程序簡單,與一般小修作業(yè)方法基本相同,技術容易掌握;⑤作業(yè)施工程序簡單,修井時間短。修井時間短,正常情況下,一個作業(yè)班次即可完成。
3 現場應用及效益評價
多級串聯(lián)液壓套變整形技術于2011年開始在高升油田應用。據統(tǒng)計,截至2018年6月,高升油田應用該技術實施套管整形158口井,其中整形成功的135口井,不成功的有23口井,成功率達到85.4%,與傳統(tǒng)的套變整形方式相比,成功率較高。該技術對于注汽、注水、撈油、點火等大直徑工具下不去的套變井實施整形,具有非常好的效果。該技術具有整形后通徑大、對套管無損傷、施工簡單等優(yōu)勢,套變井通過整形后,就可以進行一系列生產措施,對油氣生產提供了非常大的幫助。