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原煤筒倉堵塞原因及清堵治理技術實踐

2018-11-16 02:09:52鄧麗芬
選煤技術 2018年4期
關鍵詞:作業

鄧麗芬

(西山煤電(集團)有限責任公司 鎮城底礦選煤廠,山西 古交 030203)

隨著煤炭技術的發展,礦井生產能力和生產效率普遍提高,筒倉在實現煤礦企業高產高效中起到了重要作用:一方面穩定了煤質,保障原煤供應的持續性和配煤的混勻性;另一方面切實減少了落地煤對環境的污染,符合國家對可持續發展戰略和節能減排環保的要求。西山鎮城底礦選煤廠(以下簡稱鎮城底礦選煤廠)原煤筒倉自2009年新建投入使用以來,頻繁發生原煤倉堵煤、起拱等問題,嚴重影響到筒倉的有效使用率,同時增加了生產運行成本和設備維護成本,制約了生產效率。為了提高資源利用率,減少安全隱患,對該廠筒倉堵塞原因進行了深入分析研究,并制定了治理措施。

1 概述

鎮城底礦選煤廠是一座設計處理能力為1.50 Mt/a的礦井型選煤廠,廠區總面積6.3平方公里。自2003年,該廠重介系統擴容改造后實現產能1.90 Mt/a。礦井主導產品為肥煤(2#、3#低硫高灰煤、8#高硫低灰煤)。生產中原煤經原煤準備車間處理后,進入不同的原煤倉并按一定比例進行配煤,之后進行重介分選。為了滿足生產需求,2009年該廠在儲配煤系統新建兩座φ30 m、高40 m的單儲煤能力0.02 Mt的并列群圓筒倉,每個倉下配置振動給料機9臺,空氣炮28臺。新舊筒倉之間采用膠帶輸送機進行傳送。

2 筒倉堵塞原因分析

自2009年新建筒倉投入使用以來,在生產過程中經常發生原煤倉堵煤、起拱等狀況,造成重介旋流器入料量不穩定、灰分波動范圍大、倉下無法放出原煤等問題,影響到選煤廠正常的生產和產品質量。為了解決堵倉、板結、掛壁等嚴重問題,對其堵塞原因進行了分析。

(1)原煤在筒倉內形成板結、掛壁。形成原因為:①原煤在筒倉內依靠自身重力向下流動時,來自倉壁擠壓力將越來越大,當煤團的特征尺寸達到一定臨界值時[1],由于筒倉錐段自上而下逐漸收縮,在上部煤層擠壓力的作用下,筒倉下部煤層將被壓實,造成筒倉內物料板結,進而形成掛壁;②煤炭在開采、運輸、轉載、卸料過程中粒度組成不斷變化,由于筒倉落差較大,在進入筒倉后離析現象較嚴重,隨著次生煤泥含量的增加,附著力將會增大,摩擦系數也相應增加,進而煤炭的整體流動性也將變差;③煤的平均粒度越小,細粉則越多,比表面積越大,加上重力作用的影響,煤的粘結性強,筒倉掛壁現象嚴重[2];④當煤含水量(外在水分)>8%時,容易發生板結現象,同時水分增加會使煤團聚性增強,加之受存煤壓實的影響,煤的粘結性增加,流動性降低,造成煤炭與倉壁緊密粘附在一起。

(2)筒倉堵塞問題受筒倉內部結構的影響較大,倉體儲煤高度越深,原煤向下流動加速度就越大,隨之沖擊力也越大[3],在一定重力作用下,筒倉底部存煤逐漸被沖擊壓實,當再次放煤時,就易發生堵塞。此外,倉體漏斗斷面形狀和尺寸、漏斗數目及傾角對倉體的壓實程度也存在一定的影響[4]。

(3)當筒倉內倉壁支護變形時,圍巖將出現垮落,物料進入倉內,也容易引起煤倉的堵塞。筒倉內襯板損壞部位大部分位于下錐斗處,當卸料時,煤炭對筒倉壁的沖擊碰撞會使筒倉內壁瓷磚產生破裂,增加物料與筒倉壁的摩擦力,造成放料口無法順暢下料。

(4)料位計不準或損壞,煤位無法準確判斷[5]。當原煤倉內壁掛壁時,則儲煤容積減小,筒倉煤位與實際煤位不符。

(5)操作人員未嚴格執行操作規程。在開采和運輸過程中,崗位操作人員如果不未及時清理坑木、棉紗、廢舊鋼絲繩等雜物,會加大了筒倉堵塞機率;另外,在輸煤系統中噴水抑塵沒有合理控制時,可導致外在水分的增加,增加堵倉風險。

(6)隨著煤在倉內貯存時間的延長,倉內積煤不斷下沉,增加了倉內煤密度,壓實程度也不斷加大[6],導致堵塞機率增大。

3 清倉方案及實施過程

在生產過程中筒倉發生下煤堵塞時,容易造成輸煤中斷,進而影響整個系統的正常運行。經過多年使用,筒倉倉壁附有大量煤炭,對正常儲煤、溜煤造成不利影響。為了充分利用容積,需對其內壁附著的煤進行清理,但發現用捅煤、大錘敲擊堵煤部位、空氣炮破拱等方式處理效果并不理想。由于筒倉錐部摩擦力大,濕煤與倉壁的外摩擦阻力大,當筒倉滿煤后,下部錐形段的出煤口處易出現卡住起拱現象,開閘放煤只能放下極少的一部分,上部煤則因起拱而堵倉,嚴重制約系統的生產能力。若不及時清理筒倉,嚴重時會引發筒倉底、壁殘留煤自燃或著火,從而造成極大的安全隱患。因此清理筒倉刻不容緩,根據現場勘察發現,筒倉下料口東南角處的大斜坡堵塞較為嚴重,難以清理。因此在利用現有設備的基礎上,對當前常規的疏通方法制定出兩種清倉方案[7](表1)。

表1 清倉方案對比表

注:表中◎為5分,〇為3分,▲為1分

由表1可知,人工疏通法雖然原始普通,但綜合評價效果較好,放炮振動法準備工作時間長且處于高空、高瓦斯、高溫、密閉空間作業,安全性較差,不宜采用。人工疏通法清倉即工人通過吊籃進入筒倉中,利用高壓水槍和電鎬按照“從上而下、從外向內”的方式清理筒倉。

3.1 作業前準備工作

主要器具和設備包括:高壓泵 1臺、高壓水管 150 m、瓦斯抽放裝置 1臺、通風設備 2臺、吊籃及輔助設施 2臺、高壓水槍 2把、風鎬 2個、氣泵 2臺。作業人員需經過入職培訓,考試合格后,才可持證上崗,且要做好安全防護。

將筒倉適當位置開孔,用于安裝吊籃、高壓泵、高壓水管、水箱等設備,筒倉外圍裝設防護網,人員入倉時,需佩戴自救器、頭戴礦燈等設備。筒倉上方安裝瓦斯抽放裝置或風機,筒倉內瓦斯濃度<0.5%時,方可作業。作業前,在筒倉下煤口處,采取臨時接煤緩沖措施,以免大量煤沖擊落下損壞設備。

3.2 作業時具體實施過程

作業時,安全員、瓦斯檢測員、現場協調員、作業負責人需要全部就位,在通風設備全部運行、檢測瓦斯濃度低于0.5%時,方可進入煤倉作業,同時,進行不間斷的監測抽放,確保CH4濃度<0.5%,CO2濃度<1.5%、粉塵濃度<10 mg/m3的指標要求,當粉塵濃度>10 mg/m3時,立即停止作業,撤離有關人員[8]。

筒倉安裝兩組吊籃,每組吊籃需要2人配合施工,一人負責采用高壓水管淋濕煤,另一人進行風鎬除煤工序。清理時,先清理刮板機下料口積存的煤,再清理筒倉內井字型支撐處的煤。吊籃選用標準安全吊籃,作業時兩組吊籃4人同時作業,每1 h更換一次,8人輪換作業。煤倉中人員配備便攜式瓦斯檢測儀,當瓦斯濃度超過安全值或發生異常情況時,需立刻停止作業[9]。筒倉內人員與筒倉外人員利用安全對講機隨時保持通話暢通,一有情況立刻撤離。

合理安排清理時間,筒倉內安排專人進行清理,在清理過程中,擊落下的煤炭容易造成煤倉下口、閘板等位置的堵塞,此外筒倉下料部也要安排專人,用振動器擊打、大錘敲擊煤倉下口、閘板處,在敲擊的過程中會有大量煤下落、大量水沖刷膠帶,易使膠帶積煤壓實,導致皮帶停轉,因此要組織相關人員及時清理膠帶上的積煤。

4 預防筒倉堵塞的具體措施

(1)加強原煤水分控制。筒倉降溫降塵噴霧不可過大,應合理的控制噴水頻率[10]。盡量減少清掃膠帶或溜槽衛生時的用水量,運輸設備開機前應將內部積水清理干凈。

(2)給煤機入口煤閘門上部加裝空氣炮。針對筒倉下料口嚴重積煤的情況,增加空氣炮的數量,當煤倉發生斷煤時,利用儲氣罐內的壓縮空氣形成的高速強烈氣流,直接沖擊板結部位,使煤粒重新在重力作用下流動起來[11]。

(3)加強空氣炮系統的設備維護保養。確保空氣炮氣源各個接頭部位及管路密閉,必須經過過濾、清潔、干燥工序,壓縮空氣才可使用。加強對原有空氣炮的二位三通電磁閥的檢查,確保電磁閥始終處于良好的備用狀態,防止發生空氣內漏,定期打開空氣炮的排水塞,及時排除空氣炮中內的積水。

(4)加強筒倉內壁的維護工作。經常檢查筒倉內壁情況,在每個筒倉下料口處增加耐磨性、自潤滑性、不粘性較好(安裝潤滑、耐磨)的搪瓷內襯板[12],降低濕煤與倉壁摩擦系數,增加原煤的流動性,減少煤倉板結的形成。

(5)合理控制筒倉料位,當新筒倉料位超過60%時,停止裝煤。為了減輕筒倉下部頻繁板結造成煤倉的大面積板結問題,在每次放煤時,盡量做到筒倉交替進行。為防止各倉原煤長時間停留造成板結現象,盡可能選擇容積小的舊倉,以利于放煤。

(6)及時清理筒倉板結。在筒倉內出現起拱、板結時,不能直接向筒倉加煤,否則板結將不斷加劇,必須及時關閉下閘板,使用空氣炮或人力敲打方式,及時清除板結,防止原煤長時間停留筒倉。

(7)加強對筒倉的監督力度。煤在進入筒倉前,崗位操作人員必須認真執行崗位職責,保證雜物處理干凈[13]。加強操作人員的培訓力度,不定期查崗監督。

5 應用效果分析

通過對原煤筒倉實施人工清理,2個月共清理出原煤5 000 t,直接效益達235萬元。節約了煤炭資源,防止煤停留在倉內發生堵塞問題。通過采取有效的堵塞預防措施后,原煤筒倉儲煤有效容積提高了15%,杜絕了煤倉置換過程中發生的混煤現象,日均選煤作業時間增加0.3 h,年節約電費30多萬元,故障停車減少4次/月,節約了人員勞動力。

6 結語

針對鎮城底選煤廠新建筒倉時常發生堵塞情況,對筒倉倉壁附著煤出現板結、掛壁現象進行了調查研究,并制定出清倉方案,應用實踐表明:筒倉經過人工清理并實施有效的預防措施后,解決了倉壁掛煤、板結問題,下煤速度較快,筒倉儲煤和配煤效果明顯提高,避免了不可預知隱患的發生,生產入選量穩定,給煤機的小時處理量加大,電耗降低,保障了礦井持續、穩定生產和選煤廠靈活、集中生產,節約了大量的生產成本和人力成本,提高了選煤廠的經濟效益。

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