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優化自動受煤系統

2018-11-16 09:46:00王甲
科學與財富 2018年28期

王甲

摘 要:重鋼焦化新區采用60孔JN60-6型復熱式焦爐六座,年產焦炭360萬。焦爐主要工藝:備煤車間送來的配合煤裝入煤塔。裝煤車按作業計劃從煤塔取煤,經計量后裝入炭化室內。炭化室內的焦炭成熟后,用推焦車推出,經攔焦車導入焦罐內,并由電機車牽引至干熄站進行干法熄焦,熄焦后的焦炭送往篩貯焦工段,經篩分按級別貯存待運。我廠現使用的受煤系統,與老區受煤系統相比較,工藝更先進,連鎖措施更完備,自動化程度高極大的節省了人工輸出。經過一段時間使用觀察,發現故障率相對比較高,相繼出現幾次比較大的事故,其中雖然也有操作失誤的因素,但是也有相當大的設備故障蘊含其中。為此要從根本上找出設備的缺陷和不合理的因素,作出相關的改進,對系統進行優化,確保設備的正常運行,避免因為設備缺陷造成的事故再度發生。

關鍵詞:系統優化 ;操作規范; 事故控制;

1、焦化廠簡介

自動受煤系統是一個全新的技術,這套系統融合了自動放煤、自動受煤、自動計量、煤車走行連鎖的新格式,不僅極大的減少了受煤時間,節省了操作工人的體力輸出,更重要的是保障了生產的安全運作。但是在運行初期,整套設備出現很多問題,幾乎每個工作日都出現2次以上的問題,造成了幾次比較大的生產設備事故,嚴重影響了生產的順利進行。基于以上原因,要對整套系統有計劃,有步驟的進行一次全面徹底的改造,避免事故的再次發生,由于整套系統牽涉的范圍大,設備多,而且受地勢環境及無檢修時間的影響,由焦化廠點檢牽頭,負責協調外工種配合和聯系檢修的時間,提供必要的材料,有步驟和具體實施。

2、故障分析

經過現場調查、勘測及核實、走訪操作人員后發現整套設備有很多的問題;

1)加煤車往復移動出現整體偏移,造成了自動受煤系統定位出現偏差,屬正常偏移誤差,加煤車運行都會出現極小的誤差。這樣會造成煤塔漏嘴自動打開或自動關閉,造成煤從煤塔直接落在爐頂,或造成煤車料斗加不進煤,無論自動打開或自動關閉都會影響生產。

2)自動放煤系統位置行程開關不可靠,由于煤灰比較多經常出現卡死或者不動作現象,造成煤塔不能自動打開。

3)煤斗料位系統探頭不可靠,易損,頻繁出現誤信號,造成料位顯滿不能自動受煤,嚴重影響生產時間。

4)環境差,煤粉積灰和蒸汽腐蝕嚴重。5)部分維護人員知識不夠全面,應急能力不夠強。

3、解決方案

找出內因和外因后,積極從兩方面著手解決。點檢對相關檢修人員進行了實地培訓、借以相關的設備參數和經驗總結,制訂出相應的應急預案和改進計劃。對問題設備進行:“邊維護,邊改造,邊觀察,”的原則,最大限度的保證生產的順利進行。

3.1磁性開關不可靠

加煤車在往復運行的過程中,出現了車體的整體偏移,造成對位的磁力開關上磁體和開關觸點間隙過大(廠家參數為100mm,實際測量在45--50mm效果最佳),出現了開關不動作的現象。點檢及維護人員利用每天的檢修間隙時間,逐步把車載開關(磁體)和煤塔開關(磁體)安裝位置進行校,讓煤車產生的偏移距離,始終不影響定位開關的工作。

3.1.1環境差

由于焦化廠的環境差,煤粉積灰和蒸汽腐蝕嚴重,因此對磁性開關的要求比較高。聯系廠家和安裝單位到現場觀察,經過對幾家產品的對比選擇質量比較好、適應現場環境需要的磁性

3.1.2對控制線路進行整改

對控制線路進行單獨引線控制,并改用屏蔽電纜。要求維檢二周進行一次清灰處理。加煤車在單機定修時對磁性開關檢查、更換。

3.1.3從控制原理上優化受煤控制系統

煤塔放煤漏嘴電氣控制為A、B、C三列,其中一列分別有1#、2#、3#、4#漏嘴對煤車1#1#、2#、3#、4#煤斗進行裝煤。此次改造部分對其中的一部分進行改造,如圖,虛線部分是改造的,其余不變,控制原理不便。主要是在電氣控制回路供電上增加保護,

在煤塔地面部分每列倉位增加安裝一個接近開關,在煤車在裝一感應鐵片,當煤車對正位后,接近開關感應,集電器“KJ”吸合,帶動“KC”吸合,原QF1----QF4帶電,可以進行受煤操作,按照原有控制方式進行裝煤。當煤車在煤塔受完煤,煤車離開煤塔時接近開關“JJKG”斷電,“KC”斷開整列控制斷電,完成保護。

3.1.4部分操作人員操作不熟練

操作工人經常把控制電源箱的開關打到“0”位,造成漏嘴打不開。作業區對操作進行操作培訓,對電源箱進行熟練操作。

3.2料位系統改造

加煤車料位系統,是整個技術改造的重點,也是難點。原料位系統的探頭對環境要求非常高,(要求絕緣在20MΩ以上,否則不能正常工作),但是經過現場調查,如遇到下雨或者原煤潮濕都會出現探頭的失靈,有時候原煤堆積在探頭上,也會造成探頭的錯誤顯示,造成自動受煤系統的終止。

3.2.1料位儀原理

經過研究后,我們決定借鑒老區經驗采用單棒振動對原來探頭進行換型。為了保險起見,決定先采用一個煤斗(6號煤車4號煤斗)作為實驗樣,改造成熟后再作為改進型推廣。單棒振動式料位開關是音叉料位開關的其中一種, 它不怕掛料不怕沖擊,沒有夾料問題,而且靈敏度更高。它的圓柱形單根探測桿結構決定了它對工業現場更廣泛的適應性。它運用音叉的“共振”原理,在壓電元件的驅動下產生振動,只有探桿周圍全部被物料包圍時,振動幅度才急劇減少,從而產生開關動作。

3.2.2料位儀特性

1)圓形光滑單棒式探頭,能有效防止夾料和粘料,在較多掛料時,仍能穩定工作感度不變。不受測定物性質的影響,安裝后無須調整,即可穩定投入使用。

2)探頭長度:探頭長度為安裝螺紋前端到探頭前端的距離,訂購加長型探頭時,探頭長度為上述距離;

3)輸出接線:輸出接線如圖所示,圖示輸出指示為輸出換開關置于“NC”位置時的輸出,置于“NO”位置時,常閉端與常開端互換;

4)采用壓電元件內置于棒體和厚管壁的不銹鋼的探頭,消振管僅9mm長(同類比為最短)。

5)依據所測定對象不同,可調整測定感度(高L,中M,低H),選擇測出比重不同的分層液位或粉料體。

5)與阻旋式相比:無可動部件、堅固的探頭耐磨損和物料沖擊,靈敏度可調。

6)與電容式相比:不受介電系數影響,表面自清潔。

7)易使用,堅固耐用,安裝后無需校準。

3.2.3料位儀檢測調試

1) 接通電源后,紅燈亮,探頭振動,手觸摸探頭前端, 繼電器動作,紅燈息滅,離開,1~2秒紅燈亮。

2)感度選擇,可根據料物在安裝前調定,但對于一般物料可置于“HIGH”位置,無需調試;

3)在保證準確測定的前提下,盡可能選擇低“LOW”感度;

4)探頭接觸到物料時,探頭停振,紅燈息滅,繼電器閉動作;(“NO”時狀態相反)

5)物料離開探頭時,1~2秒,探頭重新振動,紅燈亮,繼電器開動作(“NO”時狀態相反)

注意:接線導入導出時,要注意安全,不可帶電接線,以防短路,燒毀基板或探頭;

4、限位開關弊端

放煤倉的開啟限位開關也是一個必須改進的問題。原系統采用的是LXK3-20S/B的行程開關,運行和維護的時候發現幾個問題:第一,此型號開關不是完全密閉型,解體更換的壞開關發現,很多是煤灰和蒸汽進入,造成開關傳動部位機械卡死和開關接地引起損壞;其次連接在液壓油缸上的活動撞鐵經常發生扭轉,不能有效的撞到行程開關,因此把限位開關改成接近開關,能使信號正常傳輸,可以有效的保證設備正常工作。

5、結束語

1)提高了自動受煤的準確率,降低故障率,提高了系統的運行率,保障生產的順利進行。使系統運行率達100%,準確率達98%。

2)減少了檢修時間,使生產順利進行,能夠提高產量和節約了的配件成本,因此具有很大的經濟效益。

3)減輕了操作工人的勞動強度,具有顯著的社會效益。

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