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酒鋼西溝礦數字化開采技術研究

2018-11-30 01:54:00許守信顏威山齊澤文
金屬礦山 2018年11期
關鍵詞:生產

許守信 顏威山 齊澤文

(酒鋼集團甘肅西溝礦業有限公司,甘肅嘉峪關735100)

大部分冶金輔料礦山只是提供冶金系統需要的單一原料品種,熔劑石灰石礦山主要是提供冶金熔劑,但礦石資源的天然賦存可能不只是滿足冶金熔劑質量標準,同時還可能有低于冶金熔劑標準的水泥灰巖等資源共同存在,由于合理運距等經濟地理條件和配套產業的布局限制,導致部分資源得不到有效利用,造成資源的浪費。因此,在鋼鐵產業發展的同時,根據資源條件,探索開采新技術,建設資源綜合開發利用的輔助配套產業,是搞好資源綜合高效利用的基礎。同時,隨著區域經濟的發展,不斷發掘區域內資源產品的全品種用戶,也是實現資源綜合高效利用的有效途徑。2015年以來,酒鋼西溝石灰石礦為追求效益最大化,實現資源綜合高效利用,通過科技攻關和技術改造,完成了6大方面的系統性研究工作,產生了可觀的經濟效益,為礦山的可持續發展奠定了堅實基礎。

1 研究步驟

(1)資源的賦存情況調查。主要是掌握各品級礦石在開采境界內的分布情況,建立礦體三維數字模型及進行境界優化。

(2)調查研究用戶對石灰石產品的需求及相關質量標準,在滿足內部需求的基礎上,拓展外部市場,延伸石灰石產業鏈。

(3)建設和完善生產工藝系統,重點增加分儲分運系統,優化破碎、篩分工藝,為各種產品的生產提供設備保障。

(4)研究合理采剝方法,實現各品種的均衡生產和各生產系統的高效運行,在滿足用戶穩定需求的同時實現生產過程的穩定。

(5)研究礦石在開采過程中損失貧化及塊礦轉化為粉礦品位變化規律。

(6)研究制定石灰石產品質量控制體系,保證生產計劃的落實,確保產品質量。

2 關鍵技術研究

2.1 資源的賦存情況調查

(1)礦體三維數字化模型建立及境界優化設計。利用礦山地質勘探和生產勘探數據,應用DIMINE礦山三維數字化軟件,建立礦體三維數字化模型及境界優化設計,在此基礎上分析境界內資源的分布情況[1]。西溝礦礦體三維模型見圖1。

(2)通過生產勘探,進一步提高礦體三維模型精度。采取槽探資料與爆破鉆孔取樣相結合的生產勘探方式,進一步修正礦體地質信息,實現儲量不斷升級,準確掌握采場品位的分布情況,繪制采場品位分布圖,為采剝計劃編制和實施精細化配礦提供可靠依據。

(3)根據三維地質模型圖,合理編制生產經營計劃、采掘計劃與質量方案。分析各采掘區域地質情況與礦石品級分布情況,確保同期不同品級礦石均衡配比出礦,避免高品級礦石單獨出礦或低品級礦石不具備回收條件的排棄現象。

當同期熔劑灰巖一級品與水泥灰巖的礦量比介于1.8~2.5、熔劑灰巖一級品與熔劑灰巖三級品的礦量比介于1.2~1.5時,方能確保低品級礦石有足夠的高品級礦與之配比回收,且避免高品級礦采出過快導致采剝失衡的問題。

2.2 用戶對石灰石產品的需求和質量標準

2.2.1 礦石品級及礦石粒徑需求市場調研

根據資源賦存情況,開采境界內熔劑灰巖劃分為AⅠ(CaO≥52%、SiO2≤1.5%)、AⅡ(CaO≥50%、SiO2≤2.0%)和AⅢ(CaO≥50%、SiO2≤4.0%)3個品級,水泥灰巖劃分為BⅠ(48%≤CaO<50%)、BⅡ(45%≤CaO<48%)2個品級。根據用戶需求,石灰石產品分為5大類,詳見表1。

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2.2.2 根據用戶需求開發新產品

(1)用自產高品級塊礦替代外購,節省外購資金。前期因受產能限制,西溝礦只能生產煉鋼用普通熔劑石灰石,在西溝礦擴能項目投產后,開始生產不銹鋼VOD轉爐需要的CaO≥53.5%、AOD轉爐需要的CaO≥54.0%的全部高品級熔劑塊礦,至此,酒鋼集團公司所需的石灰石產品完全實現自給。

(2)為大型水泥廠生產45%~48%的表外低品位礦石,變廢為寶。按照設計,CaO含量<48%的低品位礦石被劃分為巖石,開采過程可以排棄。2016年,西溝礦了解到周邊有一家新型干法水泥生產企業具備利用CaO含量45%~48%低品位礦石的技術實力,與其簽訂戰略合作協議,大批量生產、輸出低品礦石,實現了開采區域內BII等低品位礦石的回收利用。

(3)擬研究建設1條重質碳酸鈣粉生產線,增加高品質粉礦的附加值。西溝礦生產高品級塊礦時每年有20~30萬t的CaO含量在53%以上高品質粉礦作為普通熔劑粉礦銷售,產品附加值低,造成優質資源浪費。酒鋼集團公司已批準西溝礦委托專業機構開展《重質碳酸鈣開發利用可行性研究》。

2.3 建設和完善生產工藝系統

2.3.1 分步建設原礦和成品礦分儲分運系統

(1)增加分儲分運設施。為滿足各品種礦石的生產及品種要求,西溝石灰石礦先后建設了2套相對獨立的溜井膠帶運輸系統,采場溜井由原來的2條增加到4條,年礦石生產能力由原來的200萬t增加到500萬t。成品礦倉在原來5個200 t礦倉的基礎上增加了8個5 000 t圓筒礦倉。

(2)增加破碎篩分系統。在2套相對獨立的粗、中破碎及篩分系統基礎上,增加了閉路循環支破碎系統,來滿足個性化用戶對粒級及品級的需求。

(3)建設了相對獨立的公路和鐵路輸出系統,滿足用戶不同的運輸方式需求。

2.3.2 優化破碎和篩分工藝

(1)在中破碎前加裝不同型號的棒條篩,使符合粒度標準的礦石不經過二次破碎,靈活調整成品礦塊礦率。分別制作 80~100 mm 、60~80 mm、45~65 mm的3種梯形口棒條篩,條篩尺寸愈大,對應的塊礦率愈高。

(2)中破碎機錘壁間隙可以從65~140 mm調整到45~120 mm的最小尺寸,在不降低生產效率的前提下,能夠改變成品礦塊礦率。

(3)調整PS0185雙齒棍破碎機排礦口尺寸及進行齒板齒牙加密改造,提高20~40 mm高品級塊礦的產出率和生產效率。

(4)在2臺振動篩上使用聚氨酯橡塑合金篩板[2],確保塊礦含粉率指標可控,便于在生產不同粒徑的礦石時快速實施更換篩板作業。

2.4 采剝方法關鍵技術研究

(1)確定合理的采剝順序[3]。根據采場礦巖分布、開采運輸條件等綜合因素分析,確定了“橫向推進,縱向輔助”的采剝方法,即在“南北掘溝、東西掘進”的大原則不變的基礎上,局部采用“東西掘溝”,促使高、低品級原礦完全出露,減少高、低品級礦石混爆,提高高品級礦石利用效率。礦體走向和推進方向一致,為分穿分爆及配礦提供了方便。

(2)確定同期開采臺階數量。“橫向推進,縱向輔助”的采剝方法,為采場提供了充足的工作線長度和良好的配礦條件。在編制中長期采剝計劃時,為了保持合理的剝采比,以正常保持2~3個臺階生產為原則,結束上一個臺階后再開拓下一個新臺階,避免生產臺階過多而設備不足造成設備頻繁調動,致使設備效率下降。

(3)采剝順序優化。為實現高品質礦石生產順行,2016年在原有“南北掘溝、東西掘進”的總體采剝原則基礎上,利用DIMINE礦山三維數字化軟件再次對采剝順序進行優化,南北掘溝至4#溜井和1#溜井貫通,高品質礦區段提前出露,為高品質石灰石礦持續生產提供備采礦量,實現高品級石灰石的穩定生產。采剝順序優化結果見圖2。

(4)完善細化DIMINE礦山三維數字化模型數據庫,更好地指導服務生產。

(5)優化高品級原礦區段爆破方式,提高高品級原礦利用率和塊礦率。在高品級原礦區段,原礦出露后爆區按照東西布設,爆區平行(或斜交)于礦體走向,有效避免不同品級礦石的混爆問題,為高品級礦石生產儲備足夠的礦量。對高品級礦石中夾雜的低品級夾層采用“小炮”剔除法,降低高、低品級礦石混爆問題。為提高高品級原礦的塊礦率,將高品級原礦區域的爆破方式由排間起爆改變為逐孔起爆,孔網參數由5.5 m×7 m調整為6 m×7 m,將優質礦石區段炸藥單耗控制在0.175~0.180 kg/t范圍內,每孔的裝藥量由230 kg降為210 kg,同時采用分段裝藥結構減小填塞高度。

2.5 礦石在貧化及塊礦轉化為粉礦品位變化規律

2.5.1 斷層泥對礦石貧化影響

采場1#、2#溜井南部礦石品級較高,F13斷層破碎帶經過此區域,裂隙發育明顯,裂隙中填充有泥質物,爆破后泥質物分布于粉礦中致使粉礦貧化。爆破后礦石綜合品位較鉆孔取樣化驗數據降低0.8%,礦石的貧化對質量的影響相對較小。斷層區域礦石貧化情況見表2。

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2.5.2 低品級礦石區域貧化影響

低品級礦石的貧化對礦石的質量影響較大,采場北東部地質情況復雜多變,主要出露礦層的熔劑灰巖一級品、三級品與水泥灰巖,低品級薄層礦石表層附著炭質薄膜、云母及泥質物,爆破后炭質薄膜、泥土質、云母等脆性物質多分散于粉礦中,是造成貧化的主要礦物質。一般情況下,熔劑灰巖一級區內爆堆礦石品級較鉆孔取樣化驗數據降低1.3%,熔劑灰巖三級品與水泥灰巖降低1.8%。

2.5.3 采場西部礦石貧化影響

一般情況下,熔劑灰巖二級、三級品爆堆實際礦石品位較鉆孔取樣化驗數據降低1.5%,熔劑灰巖三級品部分區域最低可降低2.7%。

2.6 研究制定石灰石產品質量控制體系

2.6.1 編制精細化采剝計劃和質量計劃

以市場需求為導向,借助三維數字模塊編制采剝計劃和質量計劃。充分考慮季節性變化帶來的生產不均衡問題,在冬季水泥生產企業停產期間,以滿足公司內供塊礦需求為原則編制生產計劃,將富余的粉礦倒運至臨時料場堆存,在需求旺季增加庫存輸出力度保證石灰石供需平衡。

2.6.2 制定各環節產品質量控制措施

(1)高品質塊礦質量控制方法。鉆孔取樣[4]CaO含量高于54%且具備集中出礦條件的區段,礦石單獨裝入某溜井用于生產VOD用高品級塊礦。鉆孔取樣品位為53%~54%的區段生產AOD用高品級塊礦。

(2)普通熔劑礦石生產方案。根據礦石貧化研究成果,熔劑灰巖三級品、水泥灰巖不具備單獨出礦的條件,通過與熔劑灰巖一級品配比確保生產的塊礦CaO含量達到51%,粉礦達到48%。利用熔劑灰巖一級品與水泥灰巖、熔劑灰巖三級品的合理配比,加大了采區低品級礦石的回收利用,在指標范圍內有針對性地降低普通熔劑石灰石的品位,減緩采區高品級礦的出礦速度。

(3)2條生產系統采用差異化排產方式。A系統生產10~65 mm普通熔劑產品及水泥粉礦,入溜井塊礦CaO品位大于50.5%,低品位水泥灰巖CaO綜合品位控制在45%~48%。B系統主要生產20~40 mm高品級塊礦,CaO綜合品位大于53.5%。

(4)采用三級配礦穩定產品質量[5]。在采場配礦、溜井配礦后,輸出時根據各礦倉內礦石品級再次進行配礦工作,確保產品實物質量合格穩定,為低品級礦石的回收創造有利條件。

(5)建設自動取樣系統。在轉運站皮帶上建立自動取樣系統,實現自動取樣,消除人工取樣誤差。根據取樣結果,對不同品級礦石進行分運、分輸,同時,根據檢驗結果追溯溜井質量控制的有效性,及時指導采場生產。

3 結論

(1)西溝礦《熔劑石灰石礦數字化開采技術》成果成功入選《礦產資源節約與綜合利用先進適用技術推廣目錄(第六批)》,表明該項技術成果具有廣泛的推廣和應用價值。

(2)開展石灰石資源高效利用開采技術研究和應用,要以用戶需求為導向,只有通過工藝優化生產出不同粒徑、不同質量的石灰石產品,才能提高礦山競爭能力和盈利能力。

(3)數字化開采技術的應用,解決了高品級塊礦生產與低品位礦石回收之間的矛盾,使西溝礦礦石綜合回采率由原來92.50%左右提高至94.04%,在減少排巖費用的同時降低了排土場負荷。

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