李長剛,閻光緒,郭紹輝*
1 中國石油大學(北京)理學院,北京 102249
2 中國石油大學(北京)化學工程學院,北京 102249
3 中國石油大學(北京)油氣污染防治北京市重點實驗室,北京 102249
隨著全球能源消費地不斷增長,世界原油重質化趨勢加劇,發展重油加工是目前中國煉油工業乃至世界煉油工業的重要任務[1]。重油輕質化主要采用脫碳和加氫兩種方式,經過多年的技術攻關和實踐,我國已經形成了比較成熟的重油加工技術、工藝和設備,年重油及減壓渣油加工量已經超過1億噸[2]。重油含有大量的非烴類極性雜原子(S、N、O)化合物,在加工過程中這些雜原子化合物會轉化到污水中,形成重油加工污水,其特點是難降解,有機污染物含量高,優質碳源較少[3-6]。經過多年的環保技術攻關,煉油企業已經基本解決污水COD、NH4+-N、S2-三個關鍵指標達標排放的問題。但是隨著《水污染防治行動計劃》的發布,總氮指標首次被列入污染物排放總量控制約束性指標體系,我國的煉油企業在環保方面將面臨污水總氮達標的嚴峻考驗[7],已成為制約煉油工業可持續發展的“瓶頸”之一。
目前,我國的煉油企業污水脫氮工藝主要以傳統的A/O脫氮工藝為主,運行方式為好氧條件,主要控制COD和NH4+-N指標,將NH4+-N轉化為NO3--N排放,總氮去除效率低。為提高總氮去除率,企業多采用加大硝化液回流比和投加碳源等方式。但是在生產實踐中發現存在3個問題:1)硝化液回流比增加將引起反硝化區溶解氧上升,導致溶解氧條件不能滿足反硝化要求;2)減少了A/O工藝的污水停留時間,導致有機污染物、氨氮、硝態氮的降解時間縮短,降低了裝置處理效能;3)運行成本增加。如何在現有工藝條件的基礎上,科學合理地優化運行參數,實用、經濟地獲得深度脫總氮效果,是解決污水達標問題的關鍵。分段進水A/O工藝具有較高的脫氮效率、較長的水力停留時間,碳氮污染物協同降解效果好等特點[8-17]。在前期的工作中,對重油加工污水研究了污泥大循環回流比對兩段進水A/O工藝地影響,取得了良好效果,但未實現TN≤15 mg/L的目標[18]。分析原因發現,第1段A/O脫總氮效能沒有完全發揮,第2段A/O反硝化缺乏優質碳源。為此,本研究針對這兩點開展了中試側線實驗研究,通過增加第1段A/O內循環回流比R值,補充第2段A/O反硝化段所缺碳源,強化兩段進水A/O工藝的脫氮能力,以期實現重油加工污水氮、碳污染物深度協同脫除。
實驗污水:某典型重油加工企業污水處理場水解酸化出水,實驗期間進水COD、TN、氨氮、硝態氮、有機氮均值依次為380 mg/L、60 mg/L、52 mg/L、6.1 mg/L和1.5 mg/L。
器材及儀器:紫外分光光度計,L6,上海儀電分析儀器有限公司;TN/TOC分析儀,TOC-L,島津;可見分光光度計,7230G;上海精科儀器有限公司;便攜式水質分析儀,U-50,日本HORIBA;電熱恒溫鼓風干燥箱,101-0A,上海葉拓。
COD分析參照GB/T 11914-1989中的方法,NH4+-N分析參照HJ 636-2012中的方法,NO3--N分析參照HJ/T 346-2007中的方法。TN采用島津TOC-L分析儀測定,DO、溫度采用HORIBA U-50分析儀測定。
實驗工藝及設備:根據現場的硬件設施,模擬構建現場中試實驗工藝如圖1所示。兩段進水A/O反應器總有效容積為2160 L,其中A1、O1、A2、O2的容積比為1:2.6:1.4:2.2,好氧單元O1和O2各自均分成3個格室,分別為 O11、O12、O13和O21、O22、O23,沉淀池有效容積150 L。4臺隔膜計量泵分別控制進水、硝化液及污泥回流,1臺蠕動泵投加碳源。空壓機為好氧單元供氧,機械攪拌器為缺氧區提供攪拌。A1in和A2in分別為反硝化單元A1和A2的進水采樣點,A1、A2、O12、O13、O22、O23的采樣點均在相應單元出水側液面下10 cm處,O11和O21的出水采樣點在出水側距池底20 cm 處設置的取樣口采樣。

圖1 兩段進水A/O生物脫氮工藝流程圖Fig. 1 Schematic diagram of two-step-feeding A/O biological nitrogen removal process
實驗裝置啟動及運行:控制實驗溫度為(33±2) ℃,進水流量Q為30 L/h,兩段進水A/O反應器水力總停留時間72 h,其中A1、O1、A2、O2的停留時間分別為10 h、26 h、14 h和22 h。沉淀池停留時間5 h。兩段進水流量比Q1:Q2為7:3,在此條件下,如果第1段A/O進水的氨氮完全被硝化,第二段A/O的反硝化單元A2的碳源充足、反硝化條件適宜,系統的脫氮率可以達到85%,實現深度脫總氮。鑒于此,本文需要考察第1段A/O的硝化效果以及第2段A/O的反硝化效果。缺氧單元A1和A2采用20 r/min低速攪拌控制溶解氧在0.1~0.4 mg/L,好氧段通過調節空氣量控制溶解氧在3.5~4.5 mg/L。污泥回流比r值為1.0,啟動期間兩段A/O單元均不回流硝化液。間歇排泥控制活性污泥濃度在4 000 mg/L左右,泥齡SRT 25~30天。待系統穩定運行后,改變第1段A/O的R值及第2段A/O的碳源投加量,考察它們對兩段進水A/O工藝脫氮特性的影響。研究發現,改變一次R值,在第4~5天時,系統會重新達到穩定狀態。基于此,R值影響考察,每隔7天,改變一次,共計21天。碳源投加量考察,在r=1.0、R=0.5條件下,以葡萄糖為碳源,每隔5天改變一次碳源投加量,共計15天。
2.1.1 對總氮去除效果的影響
R值變化對兩段進水A/O工藝TN去除效果的影響見圖2。由圖2可知,R值為0、0.5、1.0和1.5時,對應的第1段A/O出水TN依次為21.1 mg/L、18.0 mg/L、18.9 mg/L和21.9 mg/L,第2段A/O出水TN依次為19.1 mg/L、15.4 mg/L、16.9 mg/L和19.7 mg/L。R=0.5時,系統對總氮的去除效果最好,去除率約為74.3%,比硝化液回流量為0時的總氮去除率68.2%,提升了6.1%。但是,出水水質還不能滿足TN≤15 mg/L的達標要求,主要是因為R值增加只能提升1段A/O單元的脫氮能力,并且提升幅度存在上限。
2.1.2 對氨氮去除效果的影響
R值增加對氨氮去除效果的影響見圖3。由圖3可知,在R值從0增大到1.50的過程中,O23出水氨氮質量濃度均小于1 mg/L,去除率均達到了98%以上,表明R值增加對氨氮去除效果基本沒有影響,兩段進水A/O工藝很好地適應了R值增加引起的水力負荷增加。但是對各單元出水氨氮分析發現,R值過高會降低第1段A/O單元氨氮的去除效果。R值為0、0.5、1.0、1.5時,第1段A/O出水氨氮質量濃度依次為 1.3 mg/L、1.2 mg/L、1.78 mg/L和 3.5 mg/L。R值由1.0增加到1.5的過程中,O13出水氨氮開始升高,表明第1段A/O的硝化能力在下降。其原因主要是內循環回流量增加會縮短氨氮污染物的停留時間,導致氨氮不能充分氧化[19]。R值增加對整個工藝的氨氮去除效果基本沒有影響,但是考慮到如果氨氮沒有在O11~O13轉化成為硝態氮,就不可能在A2反硝化去除,最終在O21~O23轉化成硝態氮排放,導致系統TN去除效果變差,所以應控制R≤1.0。

圖2 內循環回流比對總氮去除效果的影響Fig. 2 In fl uence of internal recycle ratio on the TN removal
2.1.3 對硝態氮去除效果的影響
如圖4所示,隨著R值增加,除A1外,所有采樣點的出水硝態氮質量濃度均呈先降低后增加的趨勢,R=0.5時,系統對硝態氮去除效果最好,總出水硝態氮質量濃度最低,為14.8 mg/L。R值的增加,對第1段A/O單元的反硝化能力影響較大,對第2段A/O單元基本沒有影響。對于A1單元,隨著R值的增加,出水硝態氮質量濃度呈逐漸增加的趨勢。當R≤0.5時,A1出水硝態氮質量濃度均低于1 mg/L,表明A1碳源充足反硝化效果良好;當R值由0.5增加到1.5時,A1出水硝態氮質量濃度由0.75 mg/L快速增加到7.87 mg/L,表明R值過高反而會降低A1單元硝態氮去除能力。對于A2單元,硝態氮的去除量約在8 mg/L左右,出水殘留硝態氮約在6~9 mg/L。

圖3 內循環回流比對氨氮去除效果的影響Fig. 3 In fl uence of internal recycle ratio on the ammonia removal

圖4 內循環回流比對硝態氮去除效果的影響Fig. 4 In fl uence of internal recycle ratio on the nitrate removal
2.1.4 對COD去除效果的影響
R值增加對COD去除效果的影響見圖5。由圖5可知,R值的改變對兩段進水A/O工藝有機污染物去除效果影響較小,系統的最終出水COD在50 mg/L左右。分析R值變化對各單元COD去除效果的影響,發現R值增加對第1段A/O影響略大,主要體現在A1進水COD因回流稀釋而濃度降低,但是隨著反應的進行,影響越來越小,說明第1段A/O對水量負荷有較好的適應能力。

圖5 內循環回流比對COD去除效果的影響Fig. 5 In fl uence of internal recycle ratio on the COD removal
對于第2段A/O,R值增加對COD去除效果基本沒有影響。A2單元對COD的去除量在30 mg/L左右,對硝態氮的去除量約在8 mg/L左右( 圖4 ),核算該單元的COD去除量與硝態氮去除量的比值,約為3.75,表明污水中可用于反硝化的優質碳源較少,A2單元反硝化功能沒有完全發揮。O21~O23的COD降解曲線呈緩慢下降趨勢,說明污水中的有機物可生化降解性能較差,已經很難通過活性污泥法去除。此外,第2段A/O無硝化液回流,相對于傳統的A/O工藝,其污水停留時間延長了1~2倍,可為污水中的降解周期較長有機污染物提供充足的降解時間。
2.1.5 對A1溶解氧的影響
R值增加對A1溶解氧的影響見圖6。由圖6可知,隨著R值的增加,A1溶解氧量在逐漸上升,當R值為零時,溶解氧約為0.15 mg/L,當R值增加到1.5時,溶解氧上升到近0.4 mg/L。溶解氧的上升會對反硝化過程產生抑制作用,同時好氧菌會消耗污水中原本就不多的優質碳源。但是從整體上看,R值在0~1.5時,A1溶解氧的濃度依然滿足反硝化要求。

圖6 內循環回流比對A1溶解氧的影響Fig. 6 In fl uence of internal recycle ratio on the DO of A1 unit
增加第1段A/O的硝化液回流可以提高系統的總氮去除率,但是提升效果有限,主要限制因素是重油加工污水的優質碳源不足。因此,開展了碳源投加量研究。結果如圖7所示,可見在r=1.0和R=0.5條件下,外加碳源可以明顯提高系統對總氮和A2對硝態氮的去除效果。A2出水硝態氮和O23出水TN呈正相關減小,總氮去除主要由A2反硝化貢獻。O23出水氮污染物主要以硝態氮形態存在,由A2出水中的氨氮氧化貢獻。當碳源投加量為0 mg/L、10 mg/L、20 mg/L和30 mg/L時,A2出水硝態氮質量濃度依次為6.5 mg/L、4.3 mg/L、1.8 mg/L和0.4 mg/L;系統出水總氮質量濃度依次為15.3 mg/L、13.1 mg/L、10.6 mg/L和9.2 mg/L,去除率依次為75.0%、78.3%、81.7%和84.7%。核算A2單元碳源投加量與硝態氮降解量的比值,約為0、4.5、4.3和4.9,均值約為4.5。結果表明,當碳源投加量為30 mg/L時,A2出水硝態氮基本完全被去除,總出水TN≤10 mg/L,實現總氮的深度脫除目標。

圖7 碳源投加量對硝態氮和總氮的去除效果的影響Fig. 7 In fl uence of carbon source dosing on the nitrate and TN removal
(1)側線實驗結果表明,兩段進水A/O工藝實現了重油加工污水碳氮污染物的深度協同脫除。該工藝硝化液回流量少,污染物的停留時間更長,最終出水TN≤10 mg/L、COD≤50 mg/L。
(2)適度增加第1段A/O單元內循環回流比,可以提高第1段A/O進水中碳源利用率和總氮去除率。實驗確定兩段進水A/O工藝在第1段和第2段A/O單元內循環回流比值分別為0.5和0,此時總氮去除率達到74.3%,比無硝化液回流時提升了6.1%。
(3)適度補充第2段A/O單元反硝化所缺的碳源,可以充分利用該單元反硝化區的脫氮效能,系統最終出水TN≤10 mg/L,去除率達到84.7%,比無外加碳源時提升了約10%。