周國貞 黃立薇 丁劍鋒
摘要:介紹韶鋼煉鐵廠7#高爐熱風爐自動控制系統存在的問題,及針對存在的問題采取的改造措施,通過對熱風爐進行自動控制系統冗余改造,充分利用冗余PLC控制器的優越性能,消除系統單點故障隱患,提升了7#爐熱風爐自動控制系統的可靠性,保障高爐生產更加穩定順行。
關鍵詞:自動控制;冗余;改造
1概述
熱風爐是為高爐加熱鼓風的設備,是現代高爐不可缺少的重要組成部分,它的作用是為高爐持續不斷的提供1000度以上的高溫熱風。7號高爐熱風爐有4座外燃式熱風爐,采用“二燒二送”的方式,正常生產時每個時刻都要保持2座熱風爐向高爐提供持續不斷的熱風。鑒于熱風爐對高爐的重要性,熱風爐PLC系統停機將會間接導致高爐休風,帶來巨大的經濟損失,在這種情況下,只有冗余系統才能滿足高可靠性的要求。使得熱風爐操作可以更加平穩可靠,從而保證了高爐穩定操作。
2改造背景
韶鋼7號高爐有效容積為2200立方米,總投資十多億元,年產生鐵200萬噸。7號高爐大膽采用新工藝、新技術、新設備,達到當時國內外同類型高爐的先進水平。雖然后續建設的8號高爐已經投產,但隨著韶鋼不斷淘汰落后產能,小高爐均已停產,7號高爐仍然需要滿負荷生產,才能滿足鋼后供應。
7號高爐熱風爐PLC系統原使用西門子S7-400系列產品,CPU型號為CPU416-2XK04。改造前的5年時間內,該系統共出現過3次CPU故障,導致7號高爐不同程度停產,給煉鐵生產造成較大損失。出于保證生產更加穩定順行的目的,決定對該系統進行改造。
3改造的實現
3.1熱風爐自動控制系統組成
熱風爐自動化系統控制內容有:一是四座熱風爐的本體區,主要通過控制各個閥門使熱風爐在燃燒、燜爐、送風三種狀態之間切換;二是液壓系統共有5臺油泵,二用二備一循環,設有油位、油壓、油溫檢測報警系統;三是助燃風機區,包括兩臺助燃風機,一用一備;四是余熱回收區,設整體式熱管換熱器,用于預熱助燃空氣。關鍵控制內容包括熱風爐燃燒控制、送風控制、換爐控制等。
(1)PLC系統:7#高爐熱風爐PLC系統主要組成:西門子S7-400系列CPU、通訊模塊CP443,以及S7-300系列I/O模塊,包括20個32P的DI數子量輸入模塊和6個32P的DO數字量輸出模塊、以及RTD熱阻和TC熱偶等27個8P的AI/AO模擬量模塊,各子站之間通過現場DP總線連接。
(2)計算機系統:配置了5臺計算機,分別為2臺服務器、1臺工程師站、2臺操作員站。熱風爐自動控制系統的服務器與高爐上料、本體、爐前等系統共用,主要用于PCS7過程控制系統的運行及客戶端服務的發布,服務器與PLC之間通過工業以太網進行通訊;工程師站主要用于系統配置、畫面設計、程序修改與監控、故障診斷等;操作員站主要用于崗位操作。
(3)控制系統軟件:采用SIMATIC PCS7V7.0,它是集組態(包括硬件配置、控制策略、人機接口等組態)、工程調試和診斷功能為一體的軟件包。根據系統控制要求,選用LAD、STL和CFC編程語言。
3.2冗余改造關鍵內容
以采用當前成熟、穩定的產品與技術為原則,同時保證與其它高爐備件的通用,選用SIMATIC S7-400H系列PLC。S7-400H的冗余結構包括電源模塊、CPU模塊、以太網模塊、IM153模塊和DP網絡的冗余配置,當工作主系統發生問題時,自動切換到從系統工作。為控制系統改造實施風險,利用高爐休風停產檢修2個小時以上的時機實施此次改造。
(1)硬件部分
①CPU模塊升級:將原S7-400系列單CPU改成冗余控制器CPU417,該CPU屬于高可靠性的SIMATIC S7-400H系列,能充分滿足控制系統高可靠、高穩定性的要求。它能連續運行,即使控制器的某些部件由于一個或幾個故障而失效也不受影響。另外,該型號提高了CPU的處理速度及工作存儲能力,并增加了一些新的功能,將大大提高熱風爐系統的穩定性。
②通訊鏈路冗余改造:對于與擴展機架ET200M的通訊,使用具有冗余接口的IM153-2BA00模塊,保證了CPU和IO模塊之間通訊鏈路的冗余。
③熱插拔功能升級:ET200M從站使用有源底板,通過編寫相應程序,可實現在系統運行期間對IO模塊進行熱插拔更換。ET200M是在工業現場經常使用原PROFIBUS DP分布式從站,一個ET200M從站一般由導軌(S7-300系列通用導軌)、IM153接口模塊、若干塊S7-300系列的模塊(PS電源模塊、I/O模塊、CP通迅模塊、FM功能模塊)組成;這樣的ET200M從站是不支持熱插拔功能的。為了實現ET200M從站的熱插拔功能,需要對ET200M的硬件配置進行一些調整,將通用導軌更換成有源總線導軌+有源總線模板的模式,這樣就可以在系統通電運行的狀態下,進行硬件的熱插拔更換和調整。
④24V電源供應改造:在系統供電方面,除保持使用UPS供電外,此次改造還使用了兩個24V穩壓電源搭配二極管的方式實現給PLC模塊的冗余供電。
(2)軟件部分
①根據PLC硬件部分升級的內容,使用step7軟件對PLC控制系統進行重新組態,改造前的系統組態如圖1,改造后的系統組態如圖2。
②使用SIMATIC PCS7V7.0軟件對整個PCS7程序進行重新編譯,重新生成WINCC連接變量,使WINCC監控畫面能與新CPU進行正常通訊。
③操作員站系統畫面不作任何修改,操作人員無需重新培訓,只要按照原操作習慣進行操作即可。
4 改造后的效果
4.1 系統可靠性大幅提升
(1)冗余控制器CPU417-4H具有兩個CPU同時處于運行狀態,一個為Master(主),另一個為Slave(從)。Slave從Master拷貝所有數據備用。當系統監測到Master異常時,自動無間隙實現Slave的投入,并獲取控制權,保證系統不間斷運行。改造后的冗余控制器運行穩定可靠,基本上不會出現因控制器故障而影響生產的情況。
(2)DP總線冗余,即使一部分接口模塊出現故障,CPU和I/O模塊之間的通訊也不會中斷。
(3)熱插拔功能的實現有以下好處:不會造成模塊的硬件損壞;CPU不會停機,并產生報警;該模塊I/O通道數值保持不變,而其他模塊的運行不受影響;CPU中會觸發中斷組織塊或通過DP診斷程序快,得到模塊拔出或插入的事件信息,在用戶程序或中斷組織塊OB1中進行相應的控制邏輯和I/O通道的處理。
(4)提高了PLC系統供電的可靠性。
4.2 增加生產效益
因冗余改造大大提高了控制系統的性能及可靠性,降低了系統故障率,間接帶來了一定的生產效益。
5結束語
通過實施系統冗余控制改造,大大提升了煉鐵熱風爐自動控制系統的可靠性,為高爐的穩定順行奠定了良好的基礎。同時,因改造后降低了系統突然停機導致生產發生意外事故的機率,所以改造也提升了高爐生產的安全性。
參考文獻:
[1]靖宇.PCS7在承鋼2500m3高爐生產上的應用.北方釩鈦,2011年1期