羅雙強
摘 要:在煙草行業制絲生產線,在一些關鍵工序如混絲加香、切絲、烘絲等,為了保持產品的一致性和均勻性,需要對物料進行限制,保證流量的穩定性,從而保證產品加工工藝參數的穩定性和產品性能的一致性。本文針對混絲加香工序流量波動合格率低的問題,通過調整計量管寬度、更換帶式輸送機皮帶的方法提高流量穩定性,從而提高混絲加香工序合格率。
關鍵詞:混絲加香;流量;計量管;輸送機
通過查閱MES系統,統計2019年1月至6月混絲加香工序的合格率,如圖1所示。
由圖1表可知,只有5月份合格率滿足考核要求,其他月份低于考核要求的93.32%。
為找出影響混絲加香工序合格率的根本原因,對2019年上半年混絲加香工序的三個質量指標:加香精度(累計)、流量波動、出口物料含水率進行分類統計,如圖2如下:
從圖2可以看出,造成混絲加香工序合格率低的主要原因是流量波動合格率低。
1 要因確認
通過現場驗證、調查分析和現場測試等方法,對影響流量波動的末端因素進行了一一確認,共確認出2個末端因素為要因:一是計量管太窄;二是帶式輸送機上物料打滑。
2 對策實施
2.1 增加計量管寬度
2.1.1 確定調整范圍
經過現場實地測量,計量管寬度的可調節范圍為24~34cm,因現在計量管的寬度為24cm,已經無法滿足生產需要,因此,決定在25~34cm中尋找適合的寬度。
2.1.2 利用黃金分割法確定最佳參數
1)在計量管寬度25~34cm的0.618處試驗,即第一點:(34-25)*0.618+25=30.562,統計五組流量波動平均值為0.86%。
2)在第一次試驗點的對稱點處做實驗,并統計五組流量波動平均值為0.44%,即第二點:34-30.562+25=28.438。
3)對比兩次實驗結果,發現第二次比第一次流量波動低,實驗效果更好,于是舍去30.562~34cm的部分,在留下的部分(25~30.562cm)找第二點的對稱點,即第三點:30.562-28.438+25=27.124,在第三點處做實驗,統計五組流量波動平均值為0.53%。
4)比較第二次和第三次的實驗結果,發現第二次流量波動低,實驗效果好,舍去25~27.124cm的部分。因此,最優參數在27.124~28.438之間,小組成員結合生產實際,經過綜合分析討論后,將計量管寬度設置為27.5cm。
2.2 更換帶式輸送機皮帶
光滑的皮帶輸送機已不能滿足日常生產需要,因此,需對防滑皮帶進行重新選型,利用車間現有設備,現場驗證、實驗,通過模擬皮帶輸送機的啟停,觀察物料在防滑皮帶上的均勻度以及落入限量管時的形態,同時結合設備保養,優先選取設備保養勞動強度小的皮帶。由于皮帶輸送成品煙絲,因此花紋高度過高,容易在花紋與皮帶粘接處堆積,給設備保養工作帶來了不變?;y高度過低,長時間使用后,摩擦力變小,物料在輸送過程中的均勻度受影響。因此選用高度為“中”的花紋高度進行現場跟蹤實驗。同時,皮帶輸送機傾斜角度約為22°,因此在角度使用的基礎上,越接近越好。
通過現場驗證與實驗,同時從經濟性、可靠性、有效性等方面考慮,最終選定“外凸人字型”防滑帶替代原皮帶。
3 效果檢查
所有對稱實施完成后,穩定運行一周后,隨機抽取50批次混絲加香工序前流量波動數據,流量波動小于1.0%,滿足考核要求,目標完成。
參考文獻
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