(中鹽青海昆侖堿業有限公司,青海 德令哈 817099)
我公司使用的3臺內冷式吸收塔是2011年投入使用的。每臺塔設計上分上、下兩層共8圈冷卻水箱。水箱中安裝冷卻管的花板和水箱是一體設計。 現 3臺吸氨塔的24圈水箱花板內壁及冷卻管固定孔腐蝕嚴重,花板壁出現部分孔洞、鈦管固定臺腐蝕殆盡,內孔成內喇叭狀,造成鈦管松動脫落導致內漏,現有工況下泄漏點無法消除,致使3臺吸氨塔已各加盲板隔離了12圈水箱,已嚴重影響和直接制約了公司的正常生產,另28圈進氣圈由于氣流沖刷氨氣腐蝕塔壁出現孔洞,泄漏嚴重。為保障生產平穩運行,對3#吸氨塔1~3圈水箱花板及28圈進行檢修。
1)經研究討論選用材質為316L厚度為δ=12 mm不銹鋼板,分上下6塊,按照原水箱花板和冷卻管的圖紙尺寸在不銹鋼花板上加工φ56孔,每圈水箱預先制作12塊395×780 mm,共36塊不銹鋼花板。
2)按照原設計尺寸采購φ49×5密封圈5 000個。
3)按照原設計尺寸采購φ51×5.5×15 規格止退圈2 500個。
4)加工φ65×φ58×φ53尼龍模具2 500個。
5)采購不銹鋼花板拉緊螺栓,316L,M22×110,144條。
6)防腐修補材料的采購,TS226耐磨修補劑用量每平米按10 kg計算,需320 kg(其中包含3#吸氨塔28圈修補用量),TS216按每層水箱100 kg計算采購300 kg。TS256每平米按1 kg計算采購15 kg。脫模劑每瓶完成20個孔計算每圈水箱38瓶×3圈采購115瓶。1755清洗劑每圈水箱按1箱計算采購3箱。
7)尼龍棒模具壓緊鋼板和工裝機修車間依據圖紙加工。
1)3#吸氨塔停塔后,進出塔管線加盲板隔離、塔內余液置換沖洗,1~3圈水箱人孔打開,21~28圈人孔打開,同時酸洗6~8圈水箱冷卻管,在做1~3圈水箱花板檢修工作的同時完成5圈水箱冷卻管漏點的消漏檢修和28圈內壁的防腐工作。
2)拆下1、2、3、5圈水箱蓋及28圈進氣彎頭。
3)取出1~3圈水箱花板內的冷卻鈦管。
4)對水箱兩端花板、花板孔及塔體內部及花板外部進行噴砂除銹(每圈10 m2)。
5)用1755EF清洗劑對花板內壁及塔體清洗,再將預制好的尼龍棒模具涂上1731脫模劑安裝到吸氨塔水箱兩側原花板孔內,用壓板壓緊固定好,利用尼龍棒模具制作出安裝O型圈和止退圈的止扣臺。
6)向水箱兩側原花板孔內、內側壁注入TS216可賽新修補劑(面積為4 m2/圈)壓實,涂抹厚度與尼龍棒φ53端面平齊,并將內花板板面找平。
7)待水箱花板孔內和內側壁的可賽新凝固1 h后,將預制好的四塊材質為316L新花板通過人孔蓋送入水箱并安裝在找平的吸氨塔水箱花板內壁上,與吸氨塔花板緊貼靠實,兩側花板找正對中后,使用定位螺栓定位、固定。然后再用TS216修補劑把不銹鋼花板四周空隙填實找平。
8)用高效清洗劑1755對1~3圈塔體內壁清洗后抹TS226修補劑防腐(厚度5 mm)。
9)用高效清洗劑1755對材質為316L新花板外側表面進行清洗,干燥后涂抹二層TS256耐磨防腐涂層,單邊花板面涂層總厚度為0.4~0.6 mm,(面積為4 m2/圈)。
10)水箱花板兩側孔內尼龍棒模具待可賽新TS216凝固后(凝固時間為6~8小時)取出。
11)拆除塔內搭設的腳手架,從3圈開始自上而下安裝鈦管。
12)安裝完鈦管,將O型圈和止退環打入鈦管止扣臺內用以鈦管的固定和密封,完成后灌水試漏。
13)安裝水箱蓋。拆除系統所加的隔離盲板,開3#吸氨塔并入生產系統。
我公司使用的6臺篩板蒸氨塔是2011年8月投入使用的,2013年技改將36圈鑄鐵氣帽拆除改裝為316L不銹鋼旋流板。經過這幾年的運行,現6臺蒸氨塔24~26圈塔壁腐蝕變薄、部分篩板斷裂,篩板固定臺已沖刷腐蝕殆盡,只留根部的一點凸臺,篩板已無法固定, 36圈旋流板沖刷腐蝕嚴重、已達不到氣、液分離工藝技術要求,直接影響到正常生產,33~36圈內塔壁沖刷腐蝕嚴重,塔壁變薄,局部出現穿孔及滲漏現象。
為保障生產平穩高效運行,2018年年初開始逐臺對6臺蒸氨塔旋流板進行大修更換,內塔壁進行大修防腐,對已沖刷腐蝕只留根部一點凸臺的篩板固定臺,用316L不銹鋼板和鋼管制作環形篩板固定支撐架后安裝篩板。
1)正常停用蒸氨塔后拆除篩板、內塔壁噴砂除銹,噴砂除銹達到sa2級。
2)使用1755EF高效清洗劑清洗噴砂除銹后的塔體表面。
3)采用可賽新防腐、耐磨產品(TS226)對蒸氨塔內壁腐蝕嚴重的坑凹點及穿孔部位進行填平修補處理。
注:施工用膠前對TS226產品進行加溫,以便調膠及施膠。調膠時一定要調勻至A、B組分顏色一致。提高固化速度可加溫處理。
4)對塔體腐蝕通漏洞較大的部位進行補丁加強(不銹鋼板加螺栓固定、板材中間涂抹可賽新TS226修補劑填實壓緊),可賽新TS226修復穿孔部位厚度達10 mm以上。
5)待坑凹點及穿孔部位修補的可賽新TS226初步固化后,再對內壁表面整體進行可賽新TS256二次刷涂,刷涂過程中一定要保證TS256修補劑與塔壁內表面充分粘接牢固,內壁表面整體刷涂厚度(1 mm)以上。
6)待可賽新TS256 耐腐蝕涂層24 h完全固化后,安裝篩板,更換斷裂的篩板。
7)對23~24圈篩板的固定,用6根φ89×10的不銹鋼管做立柱、焊好支架及拉筋,緊貼塔壁制作一個圓形篩板固定支撐架,立柱頂部用厚度12 mm不銹鋼鋼板(316L)焊裝φ2800/φ2550環形篩板固定臺,安裝24圈篩板。
8)再利用23、24圈篩板殘留的固定臺、通過篩板孔延伸立柱焊加強筋用于加固25、26圈篩板。
9)按現有旋流板設計、安裝尺寸采購6個316L材質的旋流板組合件 ,在每臺蒸氨塔正常檢修時逐臺進行組裝焊接更換。
1)采用該方案可以方便、快捷的對穿孔及沖刷腐蝕嚴重的部位進行修復和防腐刷涂,修復刷涂的可賽新TS226、TS256防腐涂層對設備本體起到保護作用,可以延長設備使用壽命,且操作工藝簡單,大大縮短了檢修時間。
2)采用耐磨防腐涂層修復,解決了蒸氨塔基體(鑄鐵件)難以與其他材料焊接牢固的難題。
采用此方法修復吸氨塔水箱花板后,消除了設備腐蝕嚴重的隱患,保證了設備的正常運行;采用此方法對蒸氨塔大修防腐后,運行近一年,經停塔檢查未發現防腐層有脫落現象,使用效果良好,大修后基本上消除了設備腐蝕嚴重的隱患,保證了設備的正常運行,延長了設備使用壽命,達到了預期效果,無論在設備的使用性能上,還是在工藝上都取得了明顯的效果。