(青海發投堿業有限公司,青海 德令哈 817099)
氨堿法生產純堿過程中蒸吸氨過程在生產中占有重要地位,由于蒸吸氨系統流程較為復雜,氨耗高等故障分析難度較大,需要多方面考慮,而且出現故障后處理難度大。
吸氨塔是我公司蒸吸工序的關鍵設備,我公司采用的是內冷式吸氨塔工藝;內冷式吸氨塔主要結構特征是將吸收與冷卻作業合于一體,在需要降溫的部位,布入所需的冷卻水箱,水箱傳熱管的管內空間進冷卻水,將反應熱及冷凝熱導出,管外空間進行氣液傳質吸收,水箱冷卻系統由箱體、花板(管板)、冷卻水管及側蓋組成;篩板蒸氨塔φ3000×46879六座,加灰蒸餾段與加熱分解段之間有隔板,各底部空圈各有進氣泡罩1個。塔頂設氨氣冷凝器7圈,內有6圈水箱冷卻器。氨氣冷卻器三座各8圈,其中各有6圈水箱冷卻,設在內冷吸氨塔頂部,在蒸氨塔內,將過濾母液及各種含氨液體中的氨和二氧化碳蒸出。
我公司在較長時間內出現氨耗高的情況,所以對蒸吸氨系統進行了分析并采取了相應措施。
吸氨塔中部冷卻水箱由于長期受到氣液沖刷腐蝕及酸洗等原因,水箱花板變薄,在密封圈和止推圈位置周圍花板不同程度腐蝕。
由于密封圈和止推圈位置周圍花板腐蝕,出現了冷卻水箱的鈦管與花板間密封不嚴,造成冷卻水泄漏進入氨鹽水,為了維持正常生產,只能以隔離水箱的辦法解決,造成水箱冷卻面積減小,吸氨效果差,造成吸氨塔中部溫度高,高低真空尾氣含氨高的等問題,尾氣含氨高又造成尾氣管線結晶,因高低真空尾氣進入下段壓縮機進行回收,在壓縮機進口頻繁形成結晶,使壓縮機進口負壓高,壓縮機打氣量降低,氨在碳化塔底部吸氨,反應不徹底,造成碳化出堿液游離氨升高,形成氨的無效循環,并且造成部分氨由暴空損失的方式浪費。
針對吸氨塔水箱減少造成的氨耗高的情況,對吸氨塔水箱進行了修復,根據吸氨塔水箱花板尺寸,用不銹鋼板預制備板;備板的作用是防止氨鹽水對修復后的水箱花板產生直接沖刷。按照水箱花板孔間間距在備板上預制管孔,定位套。將預制好的尼龍棒模具涂上1731脫模劑安裝到吸氨塔水箱內兩側原花板孔內。向水箱兩側原花板孔內填入TS216可賽新修補劑,涂抹至與模具端面平齊,達到原始厚度。待水箱花板孔內和內側壁的可賽新凝固3~4 h后,將預制好的四塊不銹鋼板備板安裝在修復后的水箱花板內壁上,與吸氨塔水箱花板貼緊靠實,兩側花板找正對中后,使用定位套、定位螺栓定位、固定。用高效清洗劑1755對不銹鋼板備板外側表面進行清洗,干燥后涂抹二層TS256耐磨防腐涂層,單邊花板涂層總厚度為0.4~0.6 mm,水箱花板兩側孔內成型摸具待可賽新TS216凝固后(凝固時間為10~12 h)退出。安裝鈦管,將O形圈和止退環打入孔內用以鈦管的固定和密封。水箱修復后已運行近2年時間,沒有出現修復劑脫落等問題。
我公司在生產重灰時,原工藝是精鹽水中的鎂含量在一定范圍,能夠滿足重質純堿粒度要求。如果在精鹽水中保留鎂離子,精鹽水中的鎂進入吸氨塔后,塔內主要產生碳酸鎂及其復鹽結疤,影響生產。因此,將精鹽水中的鎂除盡,減少吸氨塔內結疤,在吸氨塔后加入鎂來保證重灰粒度,既在氨鹽水中加入氯化鎂的方法解決吸氨塔結疤問題,氨鹽水中加鎂后還可以起到防腐提高產品質量的作用。通過加鎂改造吸氨塔結疤問題基本消除,并減少了結疤和酸洗造成的損失。
氨鹽水加鎂前,精鹽水鎂指標18~32 mg/L,鈣離子小于5 mg/L,加鎂后精鹽水鈣鎂指標均小于5 mg/L,氨鹽水鎂指標24~30 mg/L。氨鹽水游離氨鹽分,產品水不溶物等指標正常。
除盡精鹽水鎂鹽水精制增加灰乳量和純堿液量,增加成本約0.5元/t,酸洗一座塔影響產量月230噸計算,酸洗成本約為1.4元,因此精鹽水鎂全部除盡時成本降低0.9元/t堿。
未改造前每座吸氨塔每3個月清洗一次,改造后已運行兩年未清理。
在氨耗高的原因分析之初,蒸氨塔、吸氨塔指標的表現為蒸氨塔中壓、底壓高,吸氨塔進氣溫度高,中部溫度高,出氣溫度高,原因全部歸結為吸氨塔中部水箱換熱能力下降造成。吸氨塔中部水箱修復后,雖然氨耗下降,但仍然高出正常指標。說明氨耗高還有其他原因。
對吸氨塔所需循環水量的計算:
1)氨鹽水吸氨后的溫度。淡氨鹽水吸氨的過程氨鹽水吸收熱量1.758×106kJ/t,氨鹽水密度按1.157 t/m3計算。
1.758×106=3.26×6.3×1.157(t-45)
解得:t=118 ℃。
2)需移走的熱量計算。循環水給水溫度25 ℃,回水溫度37 ℃ ,按日產3 600 t堿計算,單塔負荷50 t/h。將氨鹽水從118 ℃降到60 ℃需移走的熱量為:
Q1=3.26×6.3×50×(118-60)=59 560.2 MJ
所需循環水量=Q/c(37-25)=1 187 m3/h。
流量計溫度計等計量設備不準確也給分析帶來誤判斷和難度,對溫度壓力流量等進行查定有助于分析問題,對蒸吸系統氨器冷卻系統進行了查定,循環水流量正常,但蒸氨塔出氣溫度偏高,蒸氨塔出氣冷卻后溫度76 ℃左右,說明塔頂氨氣冷卻器換熱能力不足,在檢修吸氨塔中部水箱期間對塔頂冷卻器進行了酸洗,吸氨塔進氣溫度有所下降,但仍不正常,我們將塔頂冷卻器水箱開蓋檢查后發現塔頂冷卻水箱結疤非常嚴重,結疤厚度5 mm左右。
蒸吸氨系統氨器冷卻器結疤后,一部分熱量未被新鮮水冷卻移出,氨氣溫度高導致了蒸吸氨系統負壓降低,蒸氨塔中壓、底壓高,廢液含氨高,吸氨塔進氣溫度高,中部溫度高,出氣溫度高等問題。
通常清理結疤主要為化學清洗,一般都采用酸洗的方法進行除垢,但是酸洗對設備的腐蝕也非常嚴重,解決了結疤問題又帶來設備腐蝕泄漏,造成廠房內部建筑物的腐蝕等更嚴重的后果,所以我們采用了高壓射水流清洗方法,高壓水射流清洗管道及熱交換器內孔時,能將管內的結垢物和堵塞物全部剔除干凈,可見到金屬本體。具有巨大的能量且以超音速運動的高壓水射流,完全能夠破壞堅硬結垢物和堵塞物,但對金屬沒有任何破壞作用。同時又由于高壓水的壓力小于金屬或鋼筋混凝土的抗壓強度等級,高壓水射流清洗不會損傷被清洗基體。要求從塔頂從上到下的順序,進行水箱蓋拆除和安裝,用高壓清洗槍對水箱鈦管進行洗清,在不損傷金屬壁的情況下、露出金屬本色。高壓水射流清洗雖然成本較高,但清洗徹底,無腐蝕性,清洗效果好。清洗后蒸氨塔中壓由26 kPa左右降低至20 kPa左右,吸氨塔進氣溫度從66 ℃下降至約60 ℃,氨耗逐步正常。
蒸吸氨系統中進入的介質有蒸汽、母液、氨鹽水、氨氣等,對設備腐蝕性強,易造成管線、塔壁漏點多,母液、氨氣泄漏后造成氨損失,如塔圈、氨氣管線、泵密封等設備,因此對塔器、管線的防腐工作要常抓不懈,做好日常設備管理,提前防范,及時更換和修理有缺陷設備。