李新躍 孫加明 朱軍
摘要:鉆井隊現場搬遷安裝是影響鉆井生產的關鍵要素;減少搬遷時間,縮減建井周期,提高鉆井效益;提高安裝質量,減少鉆機設備故障停工時間,減少誤工時間,也是提高鉆井效益的關鍵因素。
關鍵詞:鉆井;電控柜;故障分析;自動控制
一、引言
1.現場搬遷安裝中最耗時的是電控系統于分布井場的動力電纜,控制線路,線路多,繞路多,固定卡子多,密密麻麻,猶如蜘蛛網一樣;拆裝工作量大;VFD房到鉆臺有65米,動力電纜3根535電纜(有些隊使用6根185電纜),,轉盤控制電纜20芯1根,轉盤接地保護電纜1根,司鉆房通訊電纜1根,司鉆房電源電纜1根,司鉆房控制電纜26芯電纜1根,從MCC房到鉆臺共計需要電纜11根,每根65米。完井拆卸時每根電纜線需要從電纜線槽中取出,重新擺放到VFD房,搬遷完成后安裝時,重新從VFD房取出擺放入65米長的電纜線槽中。現在鉆井隊機房配備3人,加上電氣師和司機長共計5人,在搬遷時經常抽調機房人員進行看井工作,所以機房人員嚴重短缺。每次完井拆卸設備時,所有65米電纜必須從線槽中抽出,一般需要6到8小時的工作量。
1、主要內容
(1)工作原理
1、根據圖2的電控電纜的布局,將機房右側的三個7米長的電纜線槽做成一體線槽。拆卸時,線纜無需從線槽中抽出;搬遷時,電纜放在一體線槽內同時運輸;安裝時,只要將一體線槽攤開,電纜和一體線槽就可以正確就位。
2、由于原先所有的電纜和控制纜都從VFD房的一端出線倉出線,根據圖2需求,現在需要在VFD房的另一端加裝一個出線口,為了方便電纜線的拆卸和連接。
3電纜線從線排槽末端去鉆臺時,在拐角處加裝一套電纜轉接箱。這樣一體線纜槽電纜無需抽出,去鉆臺的電纜可以存放在鉆臺電纜線槽中,拆卸和搬遷時電纜無需從鉆臺電纜線排中抽出。
(2)硬件選擇
該裝置主要硬件選擇如下:
電纜轉接箱兩個,為了方便電纜的安裝和拆卸。可折疊電纜線排,方便電纜線直接搬遷,不需要拆卸。
下面為各部件的產品實圖:
2、應用情況
1、降低鉆井隊工人的勞動強度和提高了工作效率,原先6個人需要16小時拆裝的工作量,通過改造后,基本上沒有工作量。
2、通過改造后,降低經常抽出和安裝電纜時,造成電纜破損和接頭的損壞而延長了安裝時間,為井隊節約了成本,增加了設備運行時的可靠性和安全性。
3由于井隊搞減配工作,所以存貯空間有限。從線排中抽出的電纜基本都存于VFD房,從而造成VFD房內部的灰塵多,對電氣設備污染嚴重,同時加大了VFD房除塵工作量。
四、該裝置的推廣情景
3、推廣前景
效益分析:
1、在40569隊改造后取得了很好的效果,電纜裝安基本省去了人工。由于目前黃河鉆井有LDB井隊22套,發展情景廣闊。
2、安全效果明顯,降低了電纜磨損和老化,提高了電纜安全系數。
該裝置的經濟效益:一口井人工節約:6人*16小時=3000元,電纜使用周期是5年,改造后電纜使用周期是10年,一套電纜是20萬,可以節約電纜20萬,由于目前黃河鉆井有LDB井隊22套,如果都進行改造,則人工+電纜+誤工,則幫公司未來節約1000萬元以上。
由此可見,使用此裝置可明顯降低事故率,節約費用,節約能源,延長電纜使用壽命,因此具有良好的推廣前景。
二、結束語
隨著油田鉆井工作量減少,對鉆井裝備的要求也越來越高,鉆井裝備使用的有效性、合理性、機修時率及使用壽命等因素直接制約著鉆井生產的連續性。設備的正常使用可以通過及時保養、定期檢查加以控制,而產生故障后,第一時間對故障系統進行判斷是及時準確恢復故障的基礎。電控系統的使用保養最重要,等到出現了故障再去修理對生產影響很大,應該盡力避免。
參考文獻
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[2] 孫芳 編 電工 石油大學出版社2004
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(作者單位:勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司)