摘要:對錦州油田儲層特征分析認為:儲層物性差、注水水質差是造成該區注水井欠注的主要原因。錦州采油廠采用ZHS酸化配方,通過對4口井的酸化措施效果進行分析,總結酸化效果分析,并進行有效的室內實驗測定,對儲層巖芯的礦物成分進行分析,有針對性的進行酸液配方的優化,減輕直至解除酸化過程中對地層的傷害。
關鍵詞:酸化;增注;工藝;配方;錦州油田
一.前言
錦州油田位于遼河盆地西部凹陷的西斜坡南部,孔隙度在8.3~13.8%,滲透率為0.038~2.4μm2,屬低孔特低滲儲層,注水井吸水性差,產油量低。目前大多采用常規酸化增注法對油井進行增注,但儲層酸敏性礦物含量較高(12.6%~23.35%),因此酸化效果不甚理想。
二.酸化工藝措施效果
錦州采油廠之前采用ZHS酸化配方,相繼完成了4口井的酸化工藝現場施工,其中1 口水井酸化解堵施工,3口采油井酸化增產作業施工。
從表1可知,3口采油井的酸化改造基本未達到預期效果。
三.酸化失效原因分析
通過對4口井的酸化措施效果進行分析,總結酸化效果差主要有以下原因:
(1)水質原因
通過對注入水水質離子含量及固體懸浮顆粒的評價,可知注入水中成垢離子含量較多(清水407.457mg/L、污水749.21mg/L)、懸浮固體顆粒含量超過C3標準(清水31.33mg/L、污水20mg/L),成垢離子注水過程中形成的垢成分以及注入水中的固體懸浮顆粒堵塞注水通道,導致注水量減少、注水壓力升高。
(2)酸液配方原因
現場使用的ZHS酸液體系與待酸化地層的巖性、物性不配伍,發生酸化過程中的地層二次傷害;酸液溶蝕效果不理想,無法徹底通過溶蝕對儲層進行滲透率改造。
(3)酸化工藝原因
酸化過程中酸化規模、施工排量等設計與儲層特征不相匹配,導致無法對儲層進行徹底改造,出現酸化后注水效果差。
四.酸液體系分析研究
4.1酸液體系性能及添加劑性能評價
從實驗結果可看出(表2、表3),ZHS酸對巖屑溶蝕率不是很理想,平均溶蝕率為8.84%;ZHS酸液對垢樣溶蝕率平均為85%,表明該酸具有較強的垢溶蝕性。根據緩蝕劑評價指標,該ZHS緩蝕添加劑的緩蝕效果超出了三級緩蝕評價指標(10~15g/m2·h),緩蝕效果不理想。
4.2 巖芯傷害實驗
兩口井巖芯傷害率實驗表明,儲層的敏感性特征直接決定了酸液巖芯傷害率實驗的結果,無酸敏表現為滲透率改造,酸敏地層表現為滲透率傷害。該實驗結果也表明,現有的酸液體系無法解決酸敏地層酸化過程中儲層傷害的問題,表現出一定的不適應性,溶蝕后的二次沉淀堵塞導致地層的傷害,因此對儲層巖芯的礦物成分進行分析,有針對性的進行酸液配方的優化,減輕直至解除酸化過程中對地層的傷害,就顯得十分的必要。
五.結論
1.現場酸化效果評價分析表明,已進行的酸化作業效果不明顯,有效率為25%,亟待對酸液配方及酸化工藝進行研究,提高酸化增產、增注效果。
2.水質及結垢分析研究表明,注水井水垢成分主要為鈣質和鐵質,水質結垢和管柱腐蝕成垢是導致注水通道堵塞的主要原因。
3.現有的ZHS酸液體系部分添加劑評價結果不理想,對于酸敏地層,該體系酸化效果存在與儲層不配伍,存在一定的地層傷害。
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作者簡介:金志學,(1979-),2004年畢業于西南石油大學自動化專業,現任工程師。
(作者單位:中國石油遼河油田公司錦州采油廠)