章海燕
摘 要:錦607塊近年來連續實施換井底及側鉆,但在注汽投產過程中出現了用大爐子注汽壓力過高,干度不夠,導致下泵開井后生產效果不好的現象。本文針對此情況,從地層條件和注汽設備及工藝方面著重分析了導致側鉆井注汽難度加大的原因,并提出改善注汽方式,嘗試使用高壓小爐子注汽從而保證注汽干度。現場實施證明效果顯著,對于該區塊下步側鉆井的推廣和上返興隆臺過程中現場注汽的管理具有重要的指導意義。
關鍵詞:錦607;側鉆;高壓;小爐子;應用
1? 錦607塊基本概況
錦607塊位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡南端,其東南側與錦25塊、錦45塊相鄰,構造面積約3km2,構造總體形態為單斜-斷鼻構造,內部發育多條走向各異、斷距不等的次級斷層[1]。儲層巖性以砂礫巖、中-細砂巖為主。于樓油層的孔隙度為33.8%,滲透率為1.162μm2,興隆臺油層的孔隙度為31.4%,滲透率為0.872μm2,屬中高孔-中高滲型油藏。目前錦607塊總井131口,開井108口,日產液2060噸,日產油83噸,綜合含水96.0%。截止到2018年6月,區塊累產油172.8×104t,累產水964.3×104m3,累注汽431.8×104t,累計油汽比0.4,采出程度25.7%。
自1999年試采以來,錦607塊的開發已經歷三個階段,分別是試采階段、蒸汽吞吐開采上產階段和滾動開發階段,在2006年產量達到最高峰,隨后逐年遞減,目前該區塊以稠油注汽吞吐為主要上產方式。油層中原油加熱后粘度大幅度降低,流動阻力大大減小,向油層注入高溫、高壓蒸汽后,蒸汽波及地帶地層溫度升高,將油層及原油加熱[2],因此注汽效果的好壞將直接影響隨后油井產量能否順利增長。
2? 目前區塊注汽面臨問題
17年8月來在錦607塊先后部署的幾口大修換井底井陸續投產,但在注汽時部分井陸續出現了井壓高或受天然氣壓力低影響導致干度不夠情況,造成投產效果不好。經過分析,認為主要有以下五個方面因素影響:
(1)地層壓力高;本次側鉆井投產井段較深,以興隆臺油層為主,地層壓力較高,本身就給注汽增加了一定難度。
(2)天然氣壓力低;自從17年下半年開始,天然氣壓力時有不足,因此大爐子火力不夠,一定程度上影響注汽。
(3)注汽壓力高;地層壓力高,勢必造成注汽壓力升高,但大爐子較難提供較高的注汽壓力,增加了注汽鍋爐的運轉負擔。
(4)注汽干度低;注汽干度是影響稠油常規注汽吞吐的最重要因素,干度不足,注入地下的蒸汽吞吐效果必然減弱,影響開井后的生產效果。
(5)泥漿造成污染;新側鉆井因為部分客觀因素,存在固井質量不佳,造成泥漿污染的可能性,也會影響注汽壓力和干度,從而影響投產效果。
最先投產的三口側鉆井錦607-55-82C、錦607-54-78C和錦608KC,初次投產時均采用大爐子注汽,累計設計注汽量3600t,實際完成注汽量3800t。平均井口壓力14Mpa,平均干度39.4%,遠不能達到正常標準75%的要求,下泵開井后生產效果也不如預期,開井后短時間內日產液及日產油便迅速下降,測試顯示供液差,生產狀況不佳。
3? 現場改善注汽方式及應用效果
與大爐子相比,小爐子的注汽排量小,注汽速度慢,但在相同火力的前提下,尤其在天然氣量不足的情況下,小爐子明顯比大爐子更有優勢,能夠提供更高的鍋爐注汽壓力,因此適用于投注607塊地層壓力較高的側鉆井。
自2017年10月以來,在各級單位配合下,高壓小爐子3#爐搬遷至錦607塊,并開始接替37#爐對該區塊換井底及側鉆井實施注汽。自2017年10月至2018年3月,共對8口換井底及側鉆井實施注汽。其中有兩口為之前用大爐子注汽導致開井效果較差的錦607-54-78C和錦608KC。在注汽前為防止泥漿污染造成影響,8口油井基本全部實施酸化工藝措施。
跟蹤注汽參數可知,除了錦607-54-78C干度仍然不足外,其余7口井注汽參數均正常,注汽效果明顯改善。由統計數據可知,小爐子注汽的8口井全部開井后,生產效果普遍優于上周期,基本恢復預期水平。尤其是前一周期曾用大爐子注汽的兩口井錦607-54-78C和錦608KC,本輪采用小爐子注汽后,無論是周期長度還是生產效果都明顯好于上周期。
4? 結論及認識
(1)采用高壓小爐子替代大爐子對錦607塊側鉆新井進行注汽,可以有效提升注汽干度和開井后的生產效果,對以后錦607塊側鉆補層的注汽方式選擇具有重要的指導意義。
(2)在地面井位符合條件及生產周期同步的前提下,實施一爐同注可以有效減少汽竄對油井作業的干擾和注汽井源的積壓,加快現場運行進度,并在一定程度上提高油井注汽效果。
參考文獻:
[1]谷艷榮,閆寶云.錦607塊綜合調整部署及實施效果評價[J].特種油氣藏,2007,14(增刊):7.
[2]王永興.現代油田高效開采實用關鍵技術[M].石油工業出版社,2005,614.