劉忠胤 羅玉廷 熊亮 李元發
摘要:文章主要針對贛州卷煙廠制絲生產線豪尼TB-L型葉片松散回潮機熱風溫度調節速率低,穩定耗時長,CPK偏低等問題,通過優化PID程序控制和加裝機械改進等方法,提高送出回潮熱風溫度CPK。
關鍵詞:松散回潮;CPK;PID
CPK是Complex Process Capability index 的縮寫,是現代企業用于表示制程能力的指標,其實質作用是反映制程合格率的高低,依據 Cpk的評級標準,制程能力的指標最低應達到 B 級(CPK≥1),才能穩定控制。
滾筒式葉片松散回潮機用于卷煙廠制絲線的葉片預處理段,主要用來增加片煙的含水率和溫度,提高片煙的耐加工性等。豪尼公司生產的TB-L 型滾筒式葉片松散回潮機(以下簡稱TB-L),控制系統是采用現場總線技術的西門子S7-400 PLC。在實際生產過程中,回潮后葉片循環風風溫(以下簡稱熱風)從生產初期至穩定狀態時波動大,調整速率慢,穩定性差,造成整個生產批次熱風CPK(CPK≤1)不合格。針對上述問題,通過實驗,優化原有PID控制參數,增加新的控制回路和PID控制,對其系統的熱風控制模式進行了改進,旨在提高熱風的控制精度,提升熱風CPK,保證產品質量。
一、存在問題
原理:熱風循環系統主要有循環風機、熱交換器、和蒸汽管路組成。其主要作用是循環利用滾筒內部的高溫高濕工藝氣體,再次加熱后注入滾筒中,起到節能作用。循環風機將從后室抽出的溫熱氣體經風管送至滾筒上方的熱交換器,經加熱后和噴射的蒸汽混合,由進料端送入滾筒內,對物料進行增溫增濕。熱交換器用于預熱時產生干熱風將滾筒加熱,在生產時對熱風溫度進行調節;同時在回風側裝有溫度傳感器用于檢測熱風溫度,由系統PID運算,當溫度低時,熱交換器蒸汽調節閥開大,注入熱交換器蒸汽開大,當溫度超過設定值時蒸汽關小。
在實際運用中,上述控制模式存在實際生產過程中有一些問題:①循環風風溫控制系統的調節能力差,調節頻次高,穩定需時長。在原設計控制模式下,KP值為1.2、TN值為36、修正極限調節量最大值為80、最小值為10。當由預熱狀態轉為生產狀態時,熱風溫度需經多次振蕩,需時27min才能趨近與目標值,此過程造成熱風風溫頻繁大幅波動;②熱風管路結構設計不當,即當熱風偏高時沒有一個相應的冷卻系統對高熱風進行中和調節,實現迅速降溫的目的。在生產過程中整個滾筒處于一個密閉的環境中,當熱風溫度偏高時,整個密閉環境中除了降低熱交換器輸入蒸汽和通過物料吸收外,無法通過其他方式進行物理降溫,致使整個過程耗時長,進而降低熱風CPK。統計3個月生產的部分品牌規格共計228批次,CPK均值為1.73,平均合格率為86.9%。
二、改進方法
(1)循環風風溫控制的改進
將KP值由原設定值1.2調為3.5、TN值由原36調為15、修正極限調節量最大值由原80%調為100%、最小值由原10%調為5%。降低熱風調節的振蕩頻次,提升調節速率,減少調節過程波動;
(2)循環風風溫輔助控制裝置設計
新增降溫旁路,取304不銹鋼管φ 250*1.5mm 不銹鋼管,當熱風溫度過高時,通過引入較低溫度的回風(以下簡稱冷風)與交換器出口的高溫熱風中和,以實現快速控溫的目的,設計如圖2
(3)循環風風溫輔助控制程序設計
根據控制需求,新增設計FC1000等控制模塊和DB1212等數據模塊,在轉入生產時,根據溫度傳感器檢測數據,計算出角執行器開度,控制冷風的傳送量,與交換器出口的高溫熱風中和,實現溫度的快速調節。
三、改進效果
(1)熱風調整速率大幅提升,熱風溫度從開始生產至物料要求的規格中線需時由原來27min縮短至7min,調整時間下降20min,過程控制更趨于穩定。
(2)改進后跟蹤總計3個月生產的部分品牌規格共計317批次,熱風CPK均值為2.67,較改進前提高0.95;合格率為98.7%,較改進前提升11.8%。
結論:
可以看出,通過優化循環風風溫控制參數,加裝設計輔助控制裝置及配套PID控制程序,有效地提高了松散回潮熱風溫度的調控速率,提升了熱風CPK值,保證了熱風穩定性。
四、結語
通過研究分析松散回潮熱風工作原理,優化系統原本控制參數,改進熱風溫度控制機械結構及配置設計PID控制模塊,提升熱風控制響應速率,有效提升了熱風溫度CPK,CPK均值由原來的1.73調升至2.67,合格率由原來的86.9%提升至98.7%。
參考文獻
[1]劉俊峰.滾筒式葉片松散回潮機控制系統改進[J].設備與維修,2016.
(作者單位:江西中煙工業有限責任公司贛州卷煙廠)