王立民
摘要:根據油田實際注水情況,提出了目前注水泵站在生產過程中存在的主要問題,有針對性的運用高壓變頻技術來解決高壓注水泵耗能問題,以滿足油田生產的需要。
關鍵詞:油田企業;單耗;節能
1 項目基本情況
西一聯合站位于港西地區,始建于1970年,并分別于1974年、1980年、1993年、2000年、2006年進行過相應的工藝改造,擔負港西作業一區油氣水處理、西二聯低含水油處理、南線來油輸送等任務,是一座集原油處理、原油外輸、采出水處理、采出水回注、回摻等功能為一體的綜合性油氣處理聯合站。該站設計原油處理能力12000 m3/d,采出水處理能力13000m3/d,采出水回注能力8640m3/d,摻水能力2200m3/d。同時,該站還擔負著大港油田南線來油的儲存、外輸、加熱等工作,是大港油田原油儲運系統的重要樞紐。
西一聯合站西一注水站建于1975年,采用多級高壓離心注水泵注水,主要配套設施包括2具1000注水罐,DF型多級高壓離心泵3臺,工頻運行,工作制度二運一備。注水泵電壓6KV,機泵運行電流102A,日注水量約8600 m3/d,年耗電量約1625×104kw.h。
1.1存在問題
1.1.1泵出口閥門節流,泵管壓差大,無功損耗高。
西一注注水泵日注水量在8600m3,設計日注水量8640m3,注水泵泵壓13.4MPa,注水管壓11.0-12.5MPa,泵管壓差在0.9~2.4MPa之間,出口閥門截流嚴重,造成注水泵機組效率低、電能消耗大,注水生產成本大。造成此情況是由于不同時期油田開發配注量的調整,以及鉆井注水井占用、洗井等原因,使油層注入壓力和注入量處于變化中,造成注水泵排出量與配注量不匹配。為了適應注水量變化的需求,一般通過人工調節出口閥門來控制流量,泵機組在節流狀態下運行,使得注水泵運行偏離了高效區,且閥門處又因節流損失了大量的能量,如果人工調節不及時,將影響油田正常注水,并會帶來安全隱患。
1.1.2 注水泵工頻啟動,對供電電網沖擊較大,易造成配電設備的故障。
配套大功率電機的注水泵工頻啟動,對供電電網沖擊較大,易造成配電設備的故障。改造前,西一注高壓配電室所用PT已燒毀多年,而且配電柜老化嚴重,已對西一注注水系統平穩運行造成隱患。此外,該站高壓電纜為1992年鋪設,采用鋁芯無鎧電纜。注水泵工頻啟動對電網的沖擊效應會對該電纜造成一定安全隱患。一旦發生事故,將無法保證注水系統正常運行。
1.2 泵站改造的目的和要求
(1)滿足注水需求,在保證注水干壓不降低情況下,降低泵管壓差,減少無功損耗,改造后閥門可以全開,消除泵管壓趨近為0 MPa。
(2)在保證注水干壓滿足注水需求的情況下,實現注水泵一定范圍內壓力、排量可調,注水站單泵排量范圍增大到DFW180-110X12(150~210m3/h)。
(3)完善設備自動保護,可以實現多級高壓離心注水泵軟啟動功能及遠程啟停功能,并進行邏輯控制(報警及系統連鎖控制),提高人員和設備安全管理程度。
2 技術方案及原理
2.1高壓變頻系統概述
西一注建有離心式注水泵3臺,二運一備,注水量8600m3/d,臨近滿負荷運行。根據電機額定電壓6KV和注水泵負載額定功率950KW、1000KW,選用適合驅動高壓異步電動機的水泵類變頻器JD-BP37-1000Z,采用一拖二運行方式來滿足現場要求。特點如下:
(1)優良的調速性能,滿足生產工藝要求;
(2)良好的節能效果,提高系統運行效率;
(3)實現最大投資效益比,變頻一拖二運行滿足了系統節能運行,控制了整體投資;
(4)實現系統軟啟動,減小啟動沖擊,降低維護費用,延長設備壽命;
(5)系統安全、可靠,確保負載連續運行;
(6)控制方便、靈活,自動化水平高。
2.2技術方案及原理
通過對注水泵進行高壓變頻的技術改造,可以對注水泵運行參數進行調節,以達到消除泵管壓差,降低注水單耗的目的。
電動機可以經高壓隔離開關1#QS1和高壓真空接觸器KM1、高壓隔離開關1#QS2和高壓真空接觸器KM3變頻運行,也可以經過高壓真空接觸器KM5工頻運行;2#電動機可以經過高壓隔離開關2#QS1和高壓真空接觸器KM1、高壓隔離開關2#QS2和高壓真空接觸器KM4變頻運行,也可以經高壓真空接觸器KM6工頻運行。實現一臺變頻器可以輪流拖動兩臺電動機變頻運行。
(1)高壓變頻調速驅動裝置采用直接‘高-高結構,6kV直接輸出,不需輸出升壓變壓器,輸出為單元串聯移相式PWM方式。整套變頻調速驅動裝置,包括移相變壓器、變頻器、隔離刀閘柜等所有部件及內部連線一體化設計,現場只須連接高壓輸入,高壓輸出、控制電源和監控數據線即可。在20~100%的負載變化情況內達到或超過0.96的功率因數,并且電流諧波少,無須功率因數補償/諧波抑制裝置。
(2)控制器采用DSP+FPGA芯片,設計的算法能保證電機達到最優的運行性能。彩色嵌入式人機界面提供友好的全中文監控和操作界面,同時可以實現遠程監控和網絡化控制。
(3)變頻裝置還具有以下基本保護功能:過電壓保護、欠壓保護、缺相保護、過電流保護、過載保護、過熱保護、光纖故障保護、超頻保護、失速保護、接地保護、短路保護。提高了系統的安全性。
3節能點及效果
3.1主要節能點
(1)閥門完全打開不存在憋壓現象,泵管壓差減小了,提高了系統有用功率,節約了能源。
(2)注水系統可以和港西注水管網需求高效動態匹配,不增加無用功,保證了整體注水管網的運行平穩。
(3)排量在一定范圍內(如果生產需要)可以調節,降低了單耗,節約了能源。
(4)實現了對設備的軟啟動,即避免了啟動電流大造成的能量損失,又避免了啟動電流大對電機、配電設施的過流損害,延長了使用壽命。
3.2實際效益
2017年初,西一注3臺注水泵的平均電流與去年同期對比下降了18A左右,據統計安裝變頻后注水月均用電量127.4萬kw.h,比去年同期注水月均用電量134.9萬kw.h減少了7.5萬kw.h,注水單耗由年初的5.1降低到4.6kw.h。
通過西一轉注水泵2016年一季度與2017年一季度單耗柱狀圖同期對比數據可以看到,改造后的注水泵機組節能效果較為顯著;在全年注水量與上一年注水量相當的情況下,預計2017年可節電156×104kw.h,年實現節約電費127萬元。
同時,西一聯采用變頻控制后,減少工頻啟動對電網的沖擊造成的影響,減少維修費6萬元,新增變頻裝置維護費3萬元。
西一轉高壓變頻器投運后,我們對更換高壓變頻器前后能耗數據進行了檢測。更換后西一注注水高壓變頻采用一拖二變頻控制,二運一備,綜合節能率達11.65%。
4結論
該變頻投產運行后,較原生產系統相比,生產效率顯著提高,在降低了電量消耗、生產成本的同時,也降低了員工的勞動強度,起停泵及數據采集可在操作室通過計算機一鍵完成,既滿足了生產需要,又達到了預期的節能降耗的目的(三年可回收投資),符合企業所強調的安全生產、清潔環境、保障職工身體健康、社會和諧發展的要求,體現了安全、節能、環保的宗旨。
(作者單位:中國石油大港油田公司第五采油廠)