鄧燕琴
摘要:質(zhì)量部作為完善全員質(zhì)量管理的部門,從企業(yè)項(xiàng)目出發(fā),到完成項(xiàng)目質(zhì)量以及前期中期評(píng)估到重點(diǎn)管控項(xiàng)目、分類等各個(gè)環(huán)節(jié)工序。為企業(yè)管理做好把控工作。
關(guān)鍵詞:質(zhì)量;管控;實(shí)施方法
項(xiàng)目管控以分類總結(jié)形式對(duì)各工序質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)文件并以技術(shù)員培訓(xùn)終檢員,終檢員培訓(xùn)調(diào)機(jī)員,調(diào)機(jī)員培訓(xùn)車間員工的培訓(xùn)機(jī)制進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),在培訓(xùn)的過程中,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理薄弱的車間進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)。首先從損耗方面做出如下計(jì)算。
一、外部損耗方面
從以上圖片數(shù)據(jù)分析如下:
1、截止11月其中有3個(gè)月未達(dá)標(biāo),分別為3月、8月、11月,其中3月份主要損失為客戶A因鋁棒材質(zhì)不良、造成加工后出現(xiàn)白點(diǎn),因?yàn)殇X棒原因,客戶A出現(xiàn)氧化后沙眼報(bào)廢,該部分損失(根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)損失金額為¥94416.4)鋁棒廠已完成賠償換棒處理;8月份異常主要為進(jìn)倉后發(fā)貨前標(biāo)簽張貼錯(cuò)誤,誤將客戶MB的物料出貨給B。A因鋁棒材質(zhì)不良、造成加工后出現(xiàn)白點(diǎn)客戶再次退貨(根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)損失金額為¥48874.7);11月份主要損失為受環(huán)保因素影響,MB產(chǎn)品變更表面顏色,將亮色改為啞光后,過度時(shí)期中,滿足客戶配套需求,將不配對(duì)的產(chǎn)品退回我司進(jìn)行返工。B產(chǎn)品出貨后,物流公司中轉(zhuǎn)部出現(xiàn)漏水現(xiàn)象(根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)損失金額為¥29584.44),包裝破壞退我司返工,我司收取材料費(fèi)及人工費(fèi)用。
2、退貨率2017年平均值為0.39%,年初制定2018年目標(biāo)值需在2017年基礎(chǔ)上降3%,因此2018年KPI=0.37%,截止11月份,退貨率平均值為0.32%,完成目標(biāo)。
二、內(nèi)部損耗方面
從如上圖表可以看出,
1.全年內(nèi)部補(bǔ)貨率平均值為2.01%,
2.內(nèi)部補(bǔ)貨最多為3月份,補(bǔ)貨主要原因?yàn)闀r(shí)效爐異常、客戶A光身料經(jīng)氧化后出現(xiàn)沙眼的補(bǔ)貨(規(guī)范機(jī)臺(tái)僅使用北方的鋁棒,此異常得到改善)、開發(fā)C客戶時(shí)模具黑線
3.內(nèi)部損耗波動(dòng)比較大,且主要在于新項(xiàng)目評(píng)估研發(fā)方面急于推進(jìn)人為操作錯(cuò)誤(見黃色標(biāo)識(shí)),從工藝策劃、模具保障性、模具潛在缺陷等方面策劃不夠細(xì)致,出現(xiàn)前松后緊的現(xiàn)象,某些項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)助性需要加強(qiáng),新項(xiàng)目收到訂單后,急于完成訂單數(shù)量,未采用項(xiàng)目開發(fā)需要的階段進(jìn)行階段性推進(jìn)(立項(xiàng)—產(chǎn)品評(píng)估——策劃——樣品——小批量——大貨),我們直接省去了策劃、小批量階段,產(chǎn)品評(píng)估階段比較草率不夠細(xì)致,考慮問題不夠全面,導(dǎo)致某些問題走了一些彎路,延緩項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度。
總結(jié):
質(zhì)量管控是企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭力的重要舉措,通過質(zhì)量管控可以有效降低投訴、退貨,內(nèi)外部損耗,從而降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的降低同時(shí)也提高了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力,推動(dòng)企業(yè)自身的健康發(fā)展
(作者單位:江門中遠(yuǎn)海運(yùn)鋁業(yè)有限公司)