趙瀟越
(山西寧武榆樹坡煤業有限公司,山西 寧武 036700)
山西寧武榆樹坡煤業有限公司1201工作面設計走向長度1100m,傾向長度為220m,回采2#石炭系煤層,平均厚度4.0m。2#煤層局部存在偽頂,厚度在0.1~0.6m,巖性為灰色粉砂巖及炭質頁巖;直接頂主要以泥巖為主,平均厚度3.8m。1201工作面采用綜合機械化走向長壁后退式回采工藝,全部垮落法處理采空區,截至目前工作面已回采670m。
地測科提供資料顯示,1201工作面在回采至810m處揭露一條正斷層F7,斷層平均落差為1.8m,傾角為55°;F7斷層貫穿整個工作面,。由于F7斷層落差大,對工作面回采產生很大影響。
提出了三種過F7斷層回采方案:
方案一:首先在F7斷層前30m新開一條切巷,當工作面回采至810m揭露斷層停止繼續回采,對工作面進行搬家回撤,在過斷層30m處新開切巷并安裝設備進行回采。此方案需重新施工一條長度為220m切巷,施工周期長,預計過F7斷層需70d,而且跳采時煤柱回收率大大降低,采空區遺煤量大,容易造成采空區瓦斯超限、采空區自然發火等。
方案二:1201工作面回采至798m處時留頂煤開始以10°俯角下山回采,當工作面下山回采11m后揭露F7斷層上盤煤層頂底板時,及時調整回采角度,沿2#煤層頂底板近水平回采。此方法過F7斷層時需預留大量的三角頂煤,而2#煤層屬石炭二疊紀煤層,煤層穩定性差,易破碎,在留頂煤時需進行頂板維護,煤炭損失量大,且頂板維護成本費用高。
方案三:1201工作面頭尾完全揭露F7斷層后,適當降低采高以7°俯角下山回采,當工作面下山回采15m后揭露F7斷層上盤煤層頂底板時,及時調整回采角度,沿2#煤層頂底板近水平回采。該方法在回采時對采煤機切割部損壞嚴重,但是對工作面煤柱回收率高,過斷層速度快。
通過對以上三種回采方案對比分析,決定選擇方案三過F7斷層。
由于F7斷層與工作面存在2°夾角,工作面回采至810m處時機尾處先揭露F7斷層,而機頭處與斷層間距為7m,若此時采用下山回采機頭段需留頂煤,所以為了避免因工作面偽斜回采,需旋轉調面,降低工作面回采效率,1201工作面過F7斷層時采用如下回采方法:
(1)回采至810m處時,機尾段92#~117#支架之間揭露斷層,斷層落差為1.8m,此時機尾段92#~117#支架之間采用直孔邁步式松動爆破法進行回采,117#~3#繼續采用采煤機回采。
(2)機尾段爆破時共布置兩排松動爆破孔,炮孔垂直工作面布置,第一排炮孔布置在距頂板0.8m處,第二排炮孔布置在距頂板2.0m處,炮孔間距為2.0m,深度為1.0m,兩排炮孔成邁步式布置,如圖1所示。

圖1 1201工作面過斷層期間松動爆破孔布置示意圖
(3)工作面爆破孔施工完后,在每個孔內依次填裝炸藥、雷管、水炮泥等,每孔裝藥量不得超過600g,采用正向裝藥,水炮泥封孔長度不得低于0.5m。炮孔間采用串聯邁步連接方式,工作面每次爆破炮眼數量不得超過6個。
(4)隨著工作面不斷推進,從92#支架至3#支架之間逐漸揭露F7斷層,工作面每揭露斷層長度達到2.0m時及時補一排爆破孔,并進行爆破破巖。
(5)當1201工作面機頭處完全揭露F7斷層時,機尾處已過斷層7m,此時整個工作面以7°俯角下山爆破法回采,當工作面下山回采15m揭露F7斷層上盤煤層頂底板時及時調整工作面回采方向,沿山4#煤層頂底板繼續采煤機割煤回采。
(6)在下山回采前8m,工作面共布置兩排邁步式斜角爆破孔,炮孔角度與工作面下山角度一致,其他爆破參數不變。隨著工作面不斷推進,F7斷層下盤頂巖石層厚度逐漸變小,當巖石層厚度低于1.0m時工作面布置一排爆破孔。
(7)由于F7斷層落差較大,受構造應力影響工作面回采至800m處時頂板出現破碎現象,此時應適當減小采煤機切割深度,控制在0.5m左右,同時割煤后及時帶壓擦頂移架。
(8)當工作面揭露斷層時,斷層處煤壁片幫嚴重,為了避免大面積片幫造成頂板空頂面積加大,可在片幫煤壁施工一排加長樹脂錨桿,錨桿長度為3.0m,錨桿施工在片幫煤壁處,錨桿間距為1.5m。
(9)1201工作面在下山回采時由于爆破后頂板巖石層不平整,為防止不平整巖層損壞支架頂梁,以及提高支架初撐力、工作阻力,在移架前支架頂梁上方鋪設兩根半圓木,半圓木平行工作面布置,支架頂梁緊貼半圓木帶壓移架。
(1)1201工作面采用爆破法過F7斷層,共計用時5d,過斷層期間平均回采進度為4m/d,與留頂煤俯斜法回采相比縮短了回采周期,可多回采煤炭3萬t,減少了頂板三角煤柱維護費用21萬元。
(2)與新開切巷相比多回采煤炭資源達28萬t,降低了巷道開挖量,減少了巷道掘進、支護費用達47萬元。同時采用爆破法過斷層期間對煤壁片幫、頂板不平整采取了有效的應對措施,在過斷層期間未發生一起設備損壞、人員傷亡等事故,有效保證了過斷層回采期間施工安全。
(3)采用爆破法過F7斷層時,共計破巖量達3100m3,避免采煤機破巖過程中導致采煤機截齒損壞現象,降低了采煤機維修及配件成本費用。