張鑫淼,趙鑫鑫
(1.河北港口集團,河北秦皇島 066000;2.河北省地球物理勘察院,河北廊坊 065000)
在散貨碼頭煤炭運輸過程中,由于煤種、天氣等原因,煤炭堆存過程中經常發生煤溫過熱自燃現象,目前主要依靠人工檢測煤垛溫度,由于檢測人員數量有限、作業現場環境限制等原因,在整個裝船作業過程中,檢測人員無法時刻檢測煤炭溫度,只能采取定時檢查、重點抽查的策略,一旦因為漏檢導致熱煤進入皮帶線,則會損壞沿線設備引發火災,熱煤進入船艙還可能發生自燃,不但嚴重影響生產效率,處理時由于在船艙內產生有害氣體又有安全風險,如發現不及時,高溫會破壞貨船自身鋼結構,造成較大的經濟損失及安全風險。
為提升客戶服務質量,加強安全管控及裝船質量管控,減少裝船過程中由于熱煤發現不及時導致的質量和安全事故,在取料機懸皮處安裝“煤溫線上檢測系統”,實時檢測安裝位置處的溫度變化情況,彌補人工無法實現全天候檢測的不足,達到減少熱煤漏檢的目的。
在取料機懸皮上方安裝一臺在線式紅外溫度檢測裝置,該裝置集成紅外溫度測溫儀和無線物聯網模塊,可以實時檢測皮帶上方煤流的溫度,并通過物聯網模塊將檢測結果發送給數據采集處理服務器,服務器通過OPC 將數據寫入到相關PLC。為便于工作人員掌握取料機處煤流溫度,在生產控制系統上位機、各取料機上位機分別添加溫度實時顯示界面;結合流程運行情況、取料機運行信號、取料機皮帶秤流量等數據,在上位機添加超溫報警功能,煤溫過高時提醒工作人員采取應急措施。
煤溫在線檢測系統主要由3 部分構成,即溫度采集模塊、無線物聯網模塊、數據采集處理軟件。其中,溫度采集模塊的核心是Omega 公司的OS137 系列緊湊型非接觸式紅外線溫度傳感器,該傳感器將溫度檢測元件與單片機控制器封裝在具有IP65 防護等級的不銹鋼外殼中,可通過外置掛架安裝;無線通信模塊采用一主多從模式,7 臺取料機各安裝1 個從站,負責將采集數據轉化為無線信號發送到1 臺主站,主站負責接收從站的數據,并將其轉換成有線網絡信號;數據采集處理服務器負責讀取無線主站數據,并將其寫入到1 號變電站PLC 內存。
綜合分析作業過程的實際情況,考慮到實施成本、維護成本及使用效果等,項目方案的特點:①系統自動運行,無人值守;②非接觸式檢測,響應度高;③檢測數據寫入控制系統PLC,后期可根據生產需要實現數據共享;④測溫儀主站和從站之間采用無線通信,降低施工維護成本。
(1)紅外線溫度采集模塊。Omega 公司的OS137 紅外線溫度傳感器采用紅外線測溫原理,無需與被測物體接觸即可準確測量物體表面溫度,該系列包括多種型號,有各種功能和選件,標準功能包括:可調節的發射率,10∶1 光學視場,可調節的報警設定值和驅動外部繼電器的電壓輸出,以及6 種預選模擬信號輸出,可與所有儀表、控制器、數據記錄器、記錄儀、計算機板卡等連接,用于電源和輸出連接的1.8 m 屏蔽電纜。
(2)無線物聯網通信模塊。無線物聯網通信系統選用基于LoRa無線通信技術的通信模塊,LoRa 是LPWAN 通信技術中的一種,是基于擴頻技術的超遠距離無線傳輸方案。這一方案改變了以往關于傳輸距離與功耗的折衷考慮方式,為用戶提供了一種簡單的能實現遠距離、長電池壽命、大容量的系統,進而擴展傳感器網絡。目前,LoRa 主要在全球免費頻段運行,包括433 MHz、868 MHz 和915 MHz 等。本項目使用433 MHz 頻段,采用一主多從的組網方式,配置1 臺主站,7 臺從站,主站周期性讀取從站數據。
為避免惡劣天氣對物聯網通信模塊的影響,為模塊加裝了鋁合金外殼,外接鋼化玻璃天線,整個無線模塊與外界空氣隔絕,在加強了設備散熱的同時,避免水分對設備的損壞,保障設備長期穩定的運行。
煤溫線上檢測系統安裝完成以后,其檢測數據需要經過以下步驟最終寫入控制系統PLC。
(1)紅外線測溫儀將采集到的被測點處溫度值,通過RS485端口發送給無線從站。
(2)無線主站輪流讀取各從站的數據,然后將其轉換為TCP/IP協議的數據包,通過網線發送到控制系統交換機。
(3)數據采集處理服務器運行的處理軟件讀取無線主站數據,然后通過OPC 將數據寫入1 號變電站PLC。該軟件運行前,需要對服務器RSLinx 軟件的DDE/OPC 功能進行設置,如圖1 所示,本項目DDE/OPC 的Topic 名稱為“CFD_SS1”,該Topic 的通信目標為右側的IP 地址“172.16.1.22”、名稱為“CFD_SS1”的1 號變電站PLC。
數據采集處理軟件運行界面如圖2 所示,其中,無線主站的IP 地址和端口號為“172.16.1.60:38730”,該軟件可將無線主站的數據寫入變電站PLC。

圖1 RSLinx 軟件的DDE/OPC 設置

圖2 數據采集處理軟件運行界面
1 號變電站PLC 接收到煤溫數據后,不但需要將數據實時顯示到控制系統上位機,還需要進一步將數據發送給取料機的PLC,使取料機司機可以看到實時溫度,并在煤溫過高時得到超溫報警。
(1)煤溫數據在控制系統上位機的顯示。為了能夠在控制系統上位機實時顯示煤溫變化情況,使用FactoryTalk View Studio SE 軟件,將PLC 中的煤溫數據寫入到控制系統SE 服務器,通過該服務器將煤溫數據發布到所有控制系統上位機。
在裝船作業流程界面取料機圖標下添加溫度顯示值,如圖3 所示當前煤溫顯示為“R6:29℃”。
另外,在各取料機的控制界面添加實時溫度數據,即使取料機沒有參與流程,也能顯示出皮帶表面的當前溫度,通過不同取料機之間溫度值比對,便于工作人員了解當前的室外溫度,同時在測溫儀出現故障時,工作人員能及時發現并維修,避免作業過程中出現超溫報警漏報。

圖3 裝船作業流程煤溫顯示
(2)煤溫數據在取料機上位機的顯示和報警。煤溫數據在寫入到取料機PLC 后,與控制系統類似,也是通過FactoryTalk View Studio SE 將數據從PLC 顯示到取料機上位機。
在取料過程中,如果取料機皮帶秤瞬時流量超過500 t/h,取料機已經開始上料,如果測溫儀溫度超過45 ℃,系統進入超溫報警狀態,煤溫值由灰色變為紅色閃爍,并且司機室蜂鳴器開始報警,提醒司機采取應對措施。
隨著國民經濟的發展,煤炭主產地由山西向內蒙地區轉移,高硫易燃煤炭貨源增加,著火煤的處理給中轉運輸企業帶來很多問題。煤炭線上檢測系統的使用,保證了設備的安全,降低由火煤引起的安全風險,也為著火煤的處理提供時實數據依據。