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210噸LF精煉爐高效造渣技術的研究與應用

2019-05-29 10:47:42趙珉
山東工業技術 2019年14期
關鍵詞:研究

摘 要:為有效提升210噸LF精煉爐的造渣技術,解決精煉爐在冶煉鋼液的過程中存在的澆注水口結瘤、可澆性差和連澆批次少的問題。本文通過開展210噸LF爐渣成分的優化、增加鋼液的流動性和降低熔點的工藝研究,并通過實際的應用對比,以期高效地提升LF精煉爐的造渣能力,從而減少鋼液中的夾雜物含量,在保證鋼坯品質穩步提升的情況下,提升鋼液的純潔度和連澆批次,從而達到降低生產成本的目的。

關鍵詞:LF精煉爐;造渣;研究

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.14.008

210噸LF精煉爐在冶煉鋼液的過程中,常存在著鋼液由于澆注水口結瘤以及可澆性差等原因,導致鋼液在連澆批次次數存在過少的現象。尤其是鋼廠通過傳統的生產工藝生產鋁鎮靜鋼時,盡管借助高堿度和大渣量的爐渣可實現鋼液脫氧、脫硫和去除夾雜物的效果,但仍存在如下幾個方面的問題:(1)最常見的則是鋼水在澆鑄時可澆鑄性較差,通常見到的現象主要是澆注水口存在絮流、澆斷情況,導致鑄機的連鑄批次減少。統計結果顯示,采用雙流鑄機僅連澆13批次;(2)存在著造白渣現象,導致硅超標,超標的批次為6%左右;(3)鑄坯質量不穩定;(4)消耗的合金物料相對較多,導致生產成本提高。為了解決上述存在的問題,本文通過開展210噸LF精煉爐的造渣技術研究以及相關的應用對比,旨在獲得高效的解決方案。

1 210噸LF精煉爐造渣優化研究

鑒于鋼廠在210噸LF精煉爐中采用傳統工藝時,導致易形成高熔點的爐渣,導致鋼液中的夾雜物難以得到有效的吸附。如何在生產過程中,采取合理的工藝,通過早化渣、化好渣,從而獲得低熔點的爐渣,達到提升爐渣吸附夾雜物的目的。本文將結合210噸LF精煉爐的生產實際情況,通過爐渣成分的優化、增加鋼液的流動性和降低熔點開展研究,提升爐渣吸附夾雜物的能力。

1.1 造渣劑添加工藝優化

通過降低造渣劑的使用量以及加入方式的優化, 使其達到快速化渣, 降低熔點以及提高爐渣流動性的目的,表1為爐渣優化工藝前后的對比情況,通過工藝優化后,精煉爐內各批次的脫氧效果得到改善,爐渣的流動性得到提升。

1.2 造渣劑成分優化

在原先造渣劑的基礎上,通過優化造渣劑的成分,獲得較為合理的精煉渣成分,表2為優化前后的造渣劑成分對比結果。通過優化,LF精煉爐化渣能力更快,化渣效果更好,同時由于具有較好的熔點,使得爐渣的吸附能力得到提升,流動性也得到進一步的提升,從而動力學條件得以改善,提升渣鋼界面的反應。

2 應用效果對比

通過開展210噸LF精煉爐造渣優化工藝,從而使得鋼液的可澆性得到提升,其純凈度也得以提高,鋼坯的夾雜物減少,夾雜物控制水平獲得顯著的提高。

2.1 可澆性應用對比

通過對比優化前后鋼材生產的各批次的數據對比,見表3所示,由表可知,優化工藝后,所生產澆次連澆批次總體可提升7批次,換水口則減少了0.6支,顯著的提升了鋼液的可澆性。

2.2 鋼坯夾雜物對比情況

隨機收集工藝優化前后的鋼坯夾雜物評級數據的檢測結果,并進行相應的對比,見表4所示,由表結果可知,通過鋼坯夾雜物評級結果,夾雜物評級與原工藝相比,具有較為顯著的下降。

3 結論

(1)在原有工藝基礎上,通過造渣劑添加工藝優化和爐渣成分的優化,從而增加鋼液的流動性,并降低了熔點。

(2)通過造渣劑添加工藝優化和爐渣成分的優化,鋼坯中的夾雜物含量顯著下降,鋼液的純凈度得以提升。

參考文獻:

[1]周攀.韶鋼130t雙工位LF精煉爐工藝研究[J].南方金屬,2017(02):11-13+17.

[2]胡玉軍.復合純鈣鋁線在LF精煉爐的應用實踐[A].中國金屬學會煉鋼分會.第十九屆(2016年)全國煉鋼學術會議大會報告及論文摘要集[C].中國金屬學會煉鋼分會:中國金屬學會,2016:1.

[3]孟娜,朱立光,朱新華.120t LF精煉爐生產工藝優化[J].河北聯合大學學報(自然科學版),2015,37(02):24-28.

作者簡介:趙珉(1984-),男,山東梁山人,研究生,中級工程師,研究方向:鋼鐵冶金。

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