胡小敏
摘 要:本文結合新建蒙西至華中鐵路MHTJ-11標梁場混凝土施工實例,探討了T梁馬蹄處混凝土外觀質量控制。
關鍵詞:混凝土;外觀質量;振搗時間;分層厚度
目前鐵路預制T梁馬蹄處混凝土振搗一般采用附著式振搗為主,馬蹄處混凝土外觀質量控制成為了T梁外觀控制的重點,基于這種目的,我們在生產中對馬蹄處混凝土質量控制進行了試驗和總結。
1 工程概況
中鐵十二局集團蒙華鐵路MHTJ-11標河津西制梁場位于山西省運城市河津市蒼頭村,負責MHTJ-10標、MHTJ-11標1886片簡支T梁的預制、架設施工。簡支T梁混凝土等級為C60高性能混凝土。
2 工藝試驗目的
目前鐵路預制T梁混凝土結構使用壽命為終身制,隨著T梁預制工藝水平日益成熟,基本不存在較大質量問題,但梁體外觀質量(尤其是馬蹄處)還有待提高,找出預防梁體外觀質量缺陷的方法為以后T梁混凝土施工積累經驗。
3 混凝土外觀存在的普遍問題
根據以往施工經驗和觀摩其他T梁場外觀質量,從目前而言T梁場存在的普遍外觀質量缺陷是蜂窩麻面、沙線、氣泡,尤其在馬蹄型倒角處表現的比較普遍。
4 外觀質量缺陷的原因分析及查驗方式
(1)技術方面。①技術交底不到位。查驗方式:是否進行了混凝土施工專項技術交底,作業人員是否明白混凝土澆筑施工順序。②模板脫模劑涂刷不均勻。查驗方式:檢查混凝土模板脫模劑的涂刷情況。③模板溫度過高或低。查驗方式:安排專人進行制梁時的模板溫度監控。
(2)試驗方面。①塌落度測量不準確或者塌落度控制不到位,查驗方式:按照試驗規程檢驗塌落度,是否滿足180-220mm的要求。②振搗時間不合理。查驗方式:按照振搗標準進行檢驗。③附著式振搗器布置不合理。查驗方式:對附著式振搗器的振搗范圍進行驗證。④分層布料厚度不合理。查驗方式:按照不同的分層厚度進行效果驗證。
通過調查分析及現場驗證等方法,確認產生混凝土蜂窩麻面、沙線、氣泡的主要原因為振搗時間不合理、附著式振搗器布置及混凝土分層厚度不合理。
5 工藝試驗
梁場梁體混凝土強度等級為C60,水膠比0.32,砂率38%,塌落度設計180-220mm。
水 泥:山西龍門五色石建材有限公司生產的P·O52.5級低堿普通硅酸鹽水泥。
粉煤灰:河津市龍江粉煤灰開發利用有限公司生產的F類Ⅰ級粉煤灰。
礦 粉:河津市龍輝建材有限公司生產的S95級磨細礦渣粉。
砂:萬榮縣中泰礦業有限公司生產的二級級配配碎石。
碎 石:盧氏縣江渠雪娜礦產品有限公司生產的天然河砂。
引氣劑:山西藍光工程材料有限公司生產的Ae型引氣劑。
減水劑:山西藍光工程材料有限公司生產的KDSP聚羧酸鹽高性能減水劑。
(1)振搗時間確認試驗。根據現場混凝土澆筑實際情況確定塌落度和振搗時間的關系。塌落度180-190mm,振搗時間79-90s;塌落度191-200mm,振搗時間71-79s;塌落度201-210mm,振搗時間65-71s;塌落度211-220mm,振搗時間60-65s;根據總結出來的坍落度-振搗時間規律,每次現場實測坍落度,找出合理的振搗時間,并通過高頻控制柜上的繼電器進行精準控制,減少人控制產生的誤差,以保證振搗質量。
(2)振搗器布置確認試驗。梁體的振搗分兩種方式,預應力孔道以下的底腹板靠附著式振搗器振搗,預應力孔道以上部分腹板及頂板采用插入式振搗棒振搗。布置方式:附著式振搗器有效振搗范圍為以其為圓心,半徑為1.5m的圓,而梁端模板長度4.3m,其他中間模板長度4m,均大于一個振搗器輻射范圍3m的極限(左右各1.5m),故每塊模板上至少布置兩個附著式振搗器,且不存在振搗器影響范圍的重疊,能避免過振現象,布置最為合理。
(3)混凝土分層厚度確認試驗。方案一:采用水平分層,下翼緣馬蹄部位分三次布料,每層布料厚度大約20cm,布料完成后,開啟附著式振搗器,每次振搗時間根據塌落度來確定。方案二:采用水平分層,下翼緣馬蹄部位分二次布料,每層布料厚度大約31cm,布料完成后,開啟附著式振搗器,每次振搗時間根據塌落度來確定。方案三:采用水平分層,下翼緣馬蹄部位一次布料,布料厚度62cm,布料完成后,開啟附著式振搗器,每次振搗時間根據塌落度來確定。
通過現場的試驗,拆模后的質量進行了對比,方案一產生沙線較多,方案三氣泡較多,方案二外觀質量相對較好,蜂窩麻面、紗線問題基本不存在。
(4)試驗總結。通過現場試驗對比外觀質量,從振搗時間、分層厚度、附著式振搗器布置等三方面總結試驗結果。
6 結語
通過對蒙西至華中鐵路MHTJ-11標梁場T梁馬蹄處混凝土外觀質量施工試驗,驗證了影響混凝土外觀質量的主要因素,并根據主要因素進行了試驗確認,從而提高了混凝土外觀質量,下一步我們還將繼續不斷地認真學習、分析、試驗和總結,優化施工工藝,提高管理和施工水平,從而提高工程質量。
參考文獻:
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