黃 雨
(中國計量科學研究院,北京100029)
啤酒由于風味獨特,營養豐富,酒精度低,價格適中,深受人民群眾的喜愛。隨著我國經濟的發展,啤酒工業也蓬勃發展。現在啤酒工業出現集團化的趨勢,青島、雪花、燕京及百威等大型啤酒集團紛紛在各地建分廠,或收購當地啤酒廠進行升級改造。小型啤酒廠的生產過程包括糖化、發酵、后處理及包裝3 大工序[1]。糖化過程是一個非常復雜的生化過程,涉及復雜的操作及對眾多參數的控制[2-3]。2015年年底,燕京啤酒集團在位于內蒙古豐鎮開發區的、年產能100 ML 的新啤酒廠按期投產,其糖化線生產能力60 t/鍋。作為該糖化車間項目的親歷者,在此詳述糖化自動控制系統的實現及控制結構,控制系統的編程、調試以及現場儀表安裝調試的注意事項。
該啤酒廠糖化自動控制系統采用上位機加下位機的結構形式,上下位機之間采用以太網通訊。
上位機采用C/S 模式,包括3 臺電腦,1 臺作為服務器,另外2 臺作為客戶機。不同操作員可以同時分別在3 臺電腦操作,分別監管在不同鍋槽里的3 批物料,提高了生產效率。如果服務器出現故障,另外1 臺客戶機可以切換為服務器繼續正常工作,避免對生產造成影響。
下位機主站的CPU 選用414-2DP,以太網通訊模塊選用CP443-1。8 個300 系列的ET200M 作為從站,各ET200M 子站最高可帶8 個模擬量或數字量的輸入/輸出I/O 模塊。8 個從站分別對應:糊化鍋和糖化鍋、過濾槽、暫存罐、煮沸鍋、沉淀槽、水系統、CIP、低壓柜。主站與各子站之間采用ProfiBus DP的現場總線連接,可在軟件內設置通訊速度。
這種分布式結構使系統有極強的穩定性(任意數量子站出現故障不會導致整個系統崩潰)、易擴展性和易維護性。該結構充分利用了400 系列強大的運算和通訊能力和300 系列的低成本。各PLC 從站分別就近分布在現場的各個鍋槽旁邊的不銹鋼控制柜里,相比集中控制系統該方式可以節約線槽及布線,且利于維護。系統的總體結構如圖1所示。

圖1 糖化控制系統總體結構Fig.1 Overall structure of saccharification control system
上位機采用當今主流的GE 的iFIX 5.5 開發,操作系統選用微軟的Win7 32 位旗艦版+sp1,與下位機PLC 通過S7A 驅動連接,實現糖化生產過程的實時數據采集和監控。每個人根據不同的用戶名和密碼登錄對應不同的權限[4],工藝員權限可以修改配方和工藝參數,操作員只能執行工藝,過客只能瀏覽顯示界面而不能進行任何操作。
上位機顯示界面根據功能和生產流程,分別如圖2~圖9所示。

圖2 糊化鍋和糖化鍋顯示界面Fig.2 Display interface of rice cooker and mash tun

圖3 過濾槽顯示界面Fig.3 Lauter tun display interface

圖4 暫存罐顯示界面Fig.4 Wort pre-run buffer tand display interface

圖5 煮沸鍋顯示界面Fig.5 Work kettle display interface

圖6 沉淀槽顯示界面Fig.6 Whirlpool display interface
各界面顯示所有的測控點。模擬量輸入點主要包括溫度、壓力、液位(也采用壓力計算出)、流速、電導率(CIP 里測定酸堿濃度)等;數字量輸入點主要包括閥反饋、溢鍋信號、空罐檢測(音叉)、人孔反饋、空開反饋、交流接觸器反饋、變頻器反饋。模擬量輸出點主要是控制調節閥(控制蒸汽、水、醪液)和變頻器(控制水泵、電機);數字量輸出點主要是控制閥、交流接觸器(控制水泵、電機)。

圖7 水系統顯示界面Fig.7 Water system display interface

圖8 CIP 顯示界面Fig.8 CIP display interface

圖9 總配方顯示界面Fig.9 Whole recipe display interface
顯示界面簡潔美觀,操作方便靈活。點擊各界面的對象名稱,就會自動切換到相應界面。
界面上所有執行器都有自動和手動2 種模式。在自動模式下,操作員根據生產計劃選擇啤酒工藝后,系統按工藝自動運行,對各種參數(溫度、流量、時間等)進行控制,滿足條件后自動轉到下一步,操作員只需進行監視,無需操作。少數需要人工判定的步驟(該鍋槽需要等待其他鍋槽,或操作員需人工測定醪液參數),系統自動彈出對話框,提醒操作員完成相關操作后點擊確定跳轉到下一步。對比傳統的手動或半自動生產方式,現在每班操作工只需2 人即可,效率、生產品質和穩定性均大為提高。
在現場測控設備出現故障需要檢修時,操作員應對相應界面的執行器進行手動操作,以保證生產繼續進行,待故障設備恢復正常后即可轉回自動模式。
該自控系統擁有完善的操作和報警記錄,iFIX通過開放數據庫連接ODBC (open database connectivity)對SQL 數據庫進行數據存儲和讀取[4]。iFIX自己也帶有實時數據庫和歷史數據庫,用于保存溫度、流量等數值,以便事后查閱進行質量追溯。
下位機編程軟件為STEP7 V5.5 SP4,用于西門子300和400 系列PLC。在硬件組態里可以靈活設定子站模塊的I/O 地址,從而極大簡化了編程的工作量,也有利于項目的移植。
程序分為組織塊OB,功能塊FB和FC,數據塊DB。所有程序都是在各OB 塊里調用的,分為主循環控制組織塊OB1,按固定間隔時間運行的OB35(用于對運行對時間有嚴格要求的PID 程序等),錯誤和故障處理OB 程序(處理硬件錯誤等)[5]。
該糖化車間項目按功能和生產工藝,將各鍋槽分別編制FC 塊。另外,還有一些輔助程序,包括將外設數據傳輸到DB 塊,對溫度等原始數據進行線性化處理,等。一些重要的功能如耕刀升降等,也單獨編制了FC 塊。DB 塊的規劃主要根據功能和作用分類集中,還要考慮到與上位機的通訊,比如所有模擬量輸入放在一個單獨的DB 塊內,接收上位機工藝指令和設定值也單獨存放到一個DB 塊內。
為了現場調試和后期維護,編程中應特別注意:對一個數據進行賦值操作,不要分散在各處應該集中,盡量少用上升/下降沿對數據進行置位復位。
上位機和下位機合理分工,利用各自優勢,提高了系統穩定性。上位機控制整個運行配方,運行到某一步則將其指令如“糖化鍋加熱”及相關參數(加熱目標溫度)下傳至PLC;由PLC 判斷是否滿足運行條件(相關鍋槽的狀態、閥的狀態),如果條件滿足則PLC 執行相關動作如開閥和泵等,并根據條件(溫度達到設定值)判定該步聚運行結束,反饋給上位機;上位機再自動跳轉到下一步工藝,并下傳指令和參數,如此循環往復運行。
各鍋槽和閥泵等設置了明確的互鎖條件。比如,糖化鍋出料要求物料下一鍋槽的過濾槽必需具備進料條件,同時閥門等條件必須具備,如果排污閥開啟或者反饋異常,則PLC 不會出料,可以避免醪液排地溝的風險。這與傳統的人工操作相比較,可靠性和安全性大為提高。
運行工藝時,有互鎖條件的閥在界面上都有提示,操作工即使手動也無法打開。
在生產過程中,如果有儀器出現異常,比如閥反饋或者溫度計損壞,界面會出現警報,提醒相關設備進行維修,待其正常后繼續往下運行。
由于新啤酒廠的建設為了趕工期,各施工隊同時交叉施工,現場環境復雜。糖化車間一般高度約在8 m,自上而下依次為土建施工、入戶管道(蒸汽管道等)、糖化物料管道和鍋槽(涉及各種安裝焊接包括各種傳感器底座的焊接及安裝)、自控系統安裝焊接線槽和布線、后期管道和鍋槽的保溫、地面瓷磚鋪貼等。各施工單位一般是搭建腳手架進行高空作業,存在高空墜物傷人或人員跌落的風險。施工一般安排在生產淡季的冬季進行,車間氣溫較低。為應對上述因素,施工人員應該配備安全帶、頭盔、口罩、安全鞋等防護裝備。
一些現場儀表(流量計、電導率儀、溫度計等)的安裝位置在滿足測量準確的前提下,盡量不安裝在高空,以便于日后參數的設置和數據的觀測。現場客戶為趕工期常要求乙方連夜安裝調試,因此需要合理分配人員和時間,準備照明和施工臨時電源,夜里盡量多做地面工作,把高空作業安排到白天進行。
在最后通電調試階段,須反復檢查接線無錯誤之后再通電。通電前,確保電柜和現場都有人員值守并保證通訊(對講機或手機)暢通,然后逐一通電,邊通電邊觀察,一旦發現異常立即通知相關人員切斷電源。對電機、水泵等,要點動觀測,調整為正轉。
應重點關注過濾槽的耕刀升降旋轉系統。如果耕刀升降超出極限位置高度,將嚴重損壞過濾槽。調試時,需要設備廠家、低壓電工,PLC 工程師一起,緊密配合調試。首先應將耕刀手搖至中間安全位置,再點動確定升降方向是否正確,然后調試保護措施。一般是,三重檢測保護和一重執行保護:編碼器輸出連續高度、行程開關確定極限位保護(信號串接到交流接觸器的控制回路)、接近開關確定工作點位及極限位保護、增加總交流接觸器確保能正常分斷電路。只要嚴格按照上述步驟調試,確保所有保護措施都起作用,即可保證耕刀正常運行。生產過程中,上述任何保護措施出現故障,應立即暫停生產待維修正常后再繼續生產。即使生產正常,也應定期核查保護措施。
糖化系統中需要控制的參數較多,主要是溫度、流速等,通常采用PID 控制。系統輸出到發酵車間的醪液溫度、流速非常重要,溫度通常要求控制在8 ℃左右,流速在600 kL/h 左右。流速控制相對容易,而溫度控制精度一般要求為±0.5 ℃或者更高。由于系統的大滯后性以及現場的波動,普通的PID 控制無法達到控制要求,故在此采用了預判趨勢主動抗干擾加分階段自動調整PID 系數的方式,結果取得了較為理想的控溫效果。
糖化車間自動化控制系統,是啤酒廠較為復雜的控制系統,設備和管道多,傳感器和執行器多(閥門、電機、水泵等),工藝步驟多,參數復雜,安裝調試工作量大且有一定的危險性。該糖化車間項目在安裝調試期間嚴格遵守各項制度,與啤酒廠及其他施工方密切合作,使生產線按時順利投產。該控制系統自動化程度高,實現了減員增效的既定目標,同時系統運行穩定可靠,在保證糖化生產質量的同時大幅提高了生產效率,達到8 鍋·次/d,獲得了廠家的好評。