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淺談JLK-630 型框絞機(jī)上盤機(jī)構(gòu)的優(yōu)化改造

2019-08-06 03:02:58余德洋
中國設(shè)備工程 2019年13期

余德洋

(上海華新麗華電力電纜有限公司,上海 201802)

引言

本文以JLK-630 型37B/6+12+18 框絞機(jī)為例, 以下簡稱:37B 框絞機(jī)(三段絞籠共36 個(gè)放線盤,和前端1 個(gè)中心線放線盤),用于扇形導(dǎo)體絞制緊壓,圓形導(dǎo)體絞合拉制緊壓等。自2003 年使用至今,底部液壓上盤裝置經(jīng)多次整修, 升降系統(tǒng)可靠性仍得不到保障,影響正常生產(chǎn)。同時(shí)因液壓系統(tǒng)外漏和內(nèi)泄的原因,一方面污染周邊環(huán)境,另一方面升降過程存在較大的安全隱患。“安全”、“環(huán)?!?、“生產(chǎn)”,一系列急待解決的問題擺在我們面前。

圖0 -1 37B/6+12+18 框絞機(jī)現(xiàn)場布局圖

1 現(xiàn)況分析

1.1 機(jī)構(gòu)功能說明

底部上盤裝置由液壓升降臺(tái)、載盤平移小車和推動(dòng)機(jī)構(gòu)等組成。液壓升降臺(tái)為叉式結(jié)構(gòu),通過液壓缸的動(dòng)作可使裝載線盤的平移小車上升或下降。

平移小車上由可轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)盤,線盤推上小車后需旋轉(zhuǎn)90°,以便絞籠頂針裝夾線盤。平移小車由推動(dòng)機(jī)構(gòu)中的氣缸作用,經(jīng)過導(dǎo)軌推入液壓升降臺(tái)或拉出液壓升降臺(tái)。

圖1 -1 37B 框絞機(jī)底部上盤裝置圖(以12 盤為例)

37B 框絞機(jī)上盤流程:

“平臺(tái)上升至地面(液壓)”→“滑移小車載盤”→“小車平移至后限位(氣壓)”→“平臺(tái)上升至絞籠位(液壓)”→“線盤裝夾”→“平臺(tái)下降至下限位(液壓)”→“滑移小車平移至前限位(氣壓)”→“上盤結(jié)束”。

37B 框絞機(jī)下盤流程:

“滑移小車平移至后限位(氣壓)”→“平臺(tái)上升至絞籠位(液壓)”→“空線盤下卸至滑移小車”→“平臺(tái)下降至地面平齊(液壓)”→“滑移小車載空線盤平移至前限位(氣壓)”→“推線盤下小車”→“平臺(tái)下降至下限位(液壓)”→“下盤結(jié)束”。

由設(shè)備說明書可知液壓系統(tǒng):6 盤最大起升力為100kN,12 盤最大起升力為100kN,18 盤最大起升力為200kN。

另外氣壓部分:6 盤、12 盤和18 盤各1 套氣缸。則輸出推力5020N,輸出拉力4530N。

1.2 故障問題點(diǎn)說明

(1)液壓系統(tǒng)的內(nèi)漏外泄:一方面污染環(huán)境,另一方面導(dǎo)致平臺(tái)升降無力,特別是線盤滿盤時(shí),(單個(gè)Φ630 線盤滿盤時(shí)重量為500kg,其中6B 段承重2 噸,12B 段承重3 噸,18B 段承重4.5 噸),平臺(tái)在上升送盤過程中,上升不到位,而導(dǎo)致上盤失敗。同時(shí)因上盤失敗需操作人員下基坑處理,由此產(chǎn)生很大的安全隱患。

(2)平移小車推動(dòng)機(jī)構(gòu)氣缸劣化串氣嚴(yán)重:平移小車裝載線盤后,因無足夠的推拉力,在送盤或接盤過程中出現(xiàn)平移小車停滯不前,進(jìn)而導(dǎo)致上下線盤失敗。

(3)底部上盤裝置的不穩(wěn)定性:導(dǎo)致生產(chǎn)連續(xù)性無法得到保障,為不耽誤生產(chǎn),采用叉車上下線盤,由于操作的不可控性,存在著較大的安全隱患。

(4)維修成本高

通過對(duì)37B 框絞機(jī)底部上盤裝置2018 年上半年度修繕費(fèi)總計(jì):104621 元,其中損耗的液壓油費(fèi)用占總費(fèi)用的86%,半年高達(dá)約9 萬元,推算全年將浪費(fèi)掉約18 萬元的液壓油。若此狀態(tài)持續(xù)下去,2018 年全年的總修繕費(fèi)將高達(dá)約20 萬元。(注:不含危廢垃圾處理費(fèi))

綜上所述,徹底解決37B 框絞機(jī)因底部上盤裝置故障所帶來的一系列問題迫在眉睫。

2 新方案的制定

2.1 設(shè)計(jì)理念

要徹底解決問題,就要淘汰原來的老舊裝置。設(shè)計(jì)出安全環(huán)保型上盤裝置是我們的終極目標(biāo)。

通過與同行交流,目前新型的絞線設(shè)備已經(jīng)采用翻轉(zhuǎn)式—45°側(cè)下方絲桿機(jī)構(gòu)上盤裝置。該絲桿機(jī)構(gòu)與液壓機(jī)構(gòu)相比,除了上下線盤方便可靠之外,重要的是現(xiàn)場環(huán)境整潔。

但是該上盤裝置的絲桿易損壞,因其呈45°狀態(tài)工作,其總的提升力F,分解為水平方向力Fx 和豎直方向力Fy 所致。受力分析如下圖所示:

圖2 -1 絲桿受力分析圖

雖然該種裝置存在一些缺陷,但絲桿升降機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)無疑是一款新穎的設(shè)計(jì)理念。

2.2 改造方案擬定

通過對(duì)原底部液壓上盤裝置和側(cè)下方絲桿上盤裝置的綜合對(duì)比與分析,擬定出環(huán)保型新式底部上盤裝置方案及簡圖:

(1)6B、12B、18B 絞體分別有一個(gè)電動(dòng)升降平臺(tái),采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)帶動(dòng)升降平臺(tái)的傳動(dòng)方式。平臺(tái)采用豎直式絲桿升降機(jī)構(gòu),平臺(tái)下方四個(gè)角各裝一臺(tái)蝸輪絲桿升降機(jī),保障平臺(tái)的平穩(wěn)性。

(2)為保證傳動(dòng)比的一致性,電機(jī)通過同步齒形帶直接驅(qū)動(dòng)左右兩側(cè)蝸輪絲桿升降機(jī),前后兩側(cè)蝸輪絲桿升降機(jī)由萬向傳動(dòng)軸相連。

(3)載盤平移小車的移動(dòng)采用電動(dòng)絲桿結(jié)構(gòu),出于負(fù)荷、摩擦和運(yùn)行位置精度方面的考量,平移小車移動(dòng)導(dǎo)向采用直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌固定在升降臺(tái)上,滑塊固定在平移小車底面。

(4)升降臺(tái)基座采用厚鋼板,框架采用鋼板焊接,經(jīng)整體退火加工,確保強(qiáng)度和剛性。

圖2 -2 新型底部上盤裝置方案簡圖

2.3 主要構(gòu)件的配置

從生產(chǎn)工藝、安全可靠、采購成本及后期維護(hù)等多方評(píng)估,選型如下:

(1)蝸輪絲桿升降機(jī)選用標(biāo)準(zhǔn)型SWL10 系列蝸輪絲桿升降機(jī)(查閱JB/T8809-2010.SWL 蝸輪螺桿升降機(jī)形式、參數(shù)與尺寸〔S〕附錄C“絲桿長度與極限負(fù)荷關(guān)系表”-SWL10 系列:提升力20kN,4 組即為80kN,起升速度V=0.9m/min),現(xiàn)場需求最大負(fù)荷18B 為45 kN,升降速度0.5 m/min,滿足生產(chǎn)需求。

(2)升降機(jī)電機(jī)型號(hào)選用YES2-132M2-6 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī),P=5.5 kW,n=960 r/min (設(shè)計(jì)理論轉(zhuǎn)速1000 r/min,升降臺(tái)總功率3.56 kW;取安全系數(shù)K=1.5,具備自鎖性),符合選型要求。

(3)帶傳動(dòng)選用型:帶輪齒數(shù)Z=Z1=Z2=28,節(jié)距Pb=14M, 帶寬bS=40mm, 帶長L0根據(jù)實(shí)際長度定。(查閱機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)第2 卷“表 14.1-72”,計(jì)算得帶輪直徑d1=124.8mm;由“表14.1-69d”: 查得可傳遞功率P0=11.59kW),滿足使用需求(設(shè)計(jì)理論帶輪最小直徑109.4mm,總功率5.5kW)。

(4) 平移小車機(jī)構(gòu)選型: 平移推動(dòng)絲桿選用Tr44×12,直線滑塊(4 套)采用HGW45CC(綜合摩擦系數(shù)為0.05),斜齒-錐齒齒輪馬達(dá)KYW67S-4-Y-1.1-B3適合工況需求, 電機(jī)功率1.1 kW,速比1:4,n =1450r/min,n =362.5r/min 。

因18B 段負(fù)載最大Fa(4500×9.8×0.05=2205 N),故取18B 段數(shù)據(jù)計(jì)算(其中S:絲桿導(dǎo)程12mm,η:進(jìn)給絲桿的正效率0.94)

絲桿推力F=2πηT/S=2×3.14×0.94×(9550×1.1÷362.5)÷0.012,則F=14255.8N >Fa,故滿足使用需求。

(5)平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求:升降臺(tái)基座采用30mm 厚鋼板,框架采用鋼板及12#槽鋼焊接,經(jīng)整體退火加工,確保強(qiáng)度和剛性?;菩≤囖D(zhuǎn)盤采用45#鋼調(diào)質(zhì)處理,厚度增加至18mm,提升載盤的強(qiáng)度與剛性。

綜上所述,經(jīng)過對(duì)新型底部上盤裝置主要構(gòu)件的選型,電控絲桿上盤裝置的方案已得到確定,前期的準(zhǔn)備工作基本完成。

3 優(yōu)化改造

改造前后單次上盤數(shù)量相同,即6B 段平臺(tái)每次可上盤2 只,12B 段平臺(tái)每次可上盤3 只,18B 段平臺(tái)每次可上盤5 只。我廠的框絞機(jī)絞籠為四等分,每次上盤絞籠旋轉(zhuǎn)90°,即可實(shí)現(xiàn)6B 段裝載6 個(gè)線盤(出廠設(shè)置6 個(gè)線盤位,其它2 個(gè)為空位),12B 段裝載12 個(gè)線盤,18B 段裝載18個(gè)線盤的功能(出廠設(shè)置18 個(gè)線盤位,其它2 個(gè)為空位)。

2018 年7 月底新上盤裝置加工完成到廠,經(jīng)過基坑改造及現(xiàn)場確認(rèn)等前置作業(yè)完成后,于2018 年8 月5 日37B 框絞機(jī)新型底部上盤裝置安裝完成。經(jīng)試機(jī)作業(yè),對(duì)“上”“下”“前”“后”四個(gè)限位開關(guān)進(jìn)行了修正。測試結(jié)果:上盤裝置技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)方案技術(shù)要求并滿足現(xiàn)場生產(chǎn)使用需求。2018 年8 月8 日該上盤裝置正式投入使用。

圖3 -1 新型底部上盤裝置現(xiàn)場圖

4 改造效果

37B 框絞機(jī)底部上盤裝置改造為電控絲桿上盤裝置后,自2018 年8 月投入使用至2019 年4 月底,上盤裝置故障為零。(1)上下盤作業(yè)安全可靠,設(shè)備生產(chǎn)連續(xù)性得到有效的保障。(2)“無污染”的特性,使周邊的環(huán)境得到改善,絞線班因此在“6S”評(píng)比活動(dòng)中,取得第一名的好成績。(3)該項(xiàng)優(yōu)化改造,受到了ISO14001 環(huán)境管理體系外審組的一致認(rèn)同。(4)“節(jié)能”方面也取得一些小成果,改造前上盤裝置電機(jī)功率為15kW,改造后電機(jī)功率為6.6kW。每天實(shí)際使用2 小時(shí),則日節(jié)電約16.8 度。則年節(jié)約電費(fèi):16.8度/天×0.96 元/度×26 天×12 個(gè)月=5031.94 元。

本次改造費(fèi)總計(jì)19.5 萬元,基本與改造前全年20 萬元修繕費(fèi)持平。

5 結(jié)語

在電纜行業(yè)中,絞線設(shè)備占據(jù)重要位置。JLK-630 型37B 框絞機(jī)做為我司的主力設(shè)備,經(jīng)過優(yōu)化改造,除了去除生產(chǎn)瓶頸,同時(shí)還在“安全”“環(huán)?!薄肮?jié)能”方面達(dá)到理想的狀態(tài)。另外該項(xiàng)技改可通用于JLK 系列框絞設(shè)備。

回顧此次的改造歷程,本人也有了不小的收獲和體會(huì)。

(1)采購的新設(shè)備,除了滿足生產(chǎn)工藝要求 ,還要綜合評(píng)估“安全”、“環(huán)?!焙汀澳芎摹钡确矫?;

(2)在用的設(shè)備,預(yù)防性點(diǎn)檢維護(hù)必須落實(shí)到位,設(shè)備得到有效的維保,使用壽命得以延長,進(jìn)而為企業(yè)創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益;

(3)“工欲善其事,必先利其器”,對(duì)于老舊設(shè)備或機(jī)構(gòu),做適時(shí)的汰換或技改,以期實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)效率和降低故障率的目的;

(4)“節(jié)能減排”是企業(yè)義不容辭的責(zé)任,用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)好我們的“綠水青山”。

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