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600 MW機組軸瓦振動問題的分析及處理

2019-08-12 12:50:48葉元杰
科技與創新 2019年14期
關鍵詞:發電機振動

葉元杰

600 MW機組軸瓦振動問題的分析及處理

葉元杰

(廣州城市職業學院機電工程系,廣東 廣州 510000)

針對600 MW發電機軸瓦振動異常的問題,進行了軸瓦無功勵磁電流試驗、軸瓦剛性接觸情況檢查以及軸瓦振動頻譜圖分析,最終確定異常原因為軸頸晃動度不合格。經過對軸承座的標高、左右位置的調整,確保轉軸中心對正,解決了發電機軸瓦振動問題。

600 MW發電機組;振動;軸瓦;晃動度

1 機組概況

汽輪機組系上海汽輪機有限公司引進美國西屋公司技術生產制造,容量為600 MW,超臨界、中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式,機組型號為N600-24.2/566/566。水氫氫發電機為上海汽輪發電機有限公司制造,型號為QFS-600-2,該機組的軸系共有9個徑向軸承,其中汽輪機轉子采用六支撐結構,發電機和勵磁機轉子則采用三支撐結構。

2 故障過程

對比國內同類型機組,汽輪機組#9軸瓦普遍存在軸振偏大現象。機組#9軸瓦方向振動值一直處在報警值運行,即127 μm以上,最高達142 μm,后經解體清理處理后軸振仍沒有改善。3個月后仍有逐漸上升的趨勢,6個月后#9軸瓦方向振動值已達154 μm。而企業的另外兩臺機組也存在同樣問題,其#9軸瓦方向振動值達到130 μm,經過檢查軸瓦間隙、瓦枕緊力、墊鐵接觸、軸頸接觸情況等,但均未有明顯改善。根據《汽輪機的振動標準》規定,軸軸瓦振要求如表1所示。

表1 振動標準值評價表

振動值/μm0~7676~127127~254254以上 評價良好合格報警跳閘

同時,機組#1軸瓦振動存在持續上升趨勢。在570 MW以上工況時,#1軸瓦方向振動為最大值,達145 μm。解體后發現#1軸瓦右側下瓦磨損較為嚴重,尤其靠鍋爐側汽封,存在大面積磨損的情況,存在較大的轉子不對中問題。

3 原因分析

3.1 發電機磁場對振動的影響

在帶負荷時對振動進行監督,發現隨負荷增加,軸向振動有所增加。對發電機無功進行調整,觀察無功和勵磁電流的變化對振動的影響,結果如表2所示。從表2可知,軸向振動基本隨無功功率和勵磁電流降低而降低,但影響不大。

表2 軸瓦無功、勵磁電流試驗

實驗次數第一次第二次第三次第四次第五次第六次 無功功率/Mvar1008060403015 主勵電流/kA2.82.62.42.12.01.6 軸振/μmXYXYXYXYXYXY 861548515284152821508114981148

3.2 軸頸晃動度超標對振動的影響

#9軸瓦向軸振頻譜如圖1所示。在機組#9軸瓦消缺過程中,只檢查軸瓦裝好后的軸頸晃動度,而未檢查軸瓦未裝前的軸頸晃動度,也未對軸承座的標高、左右位置進行確認,即未對轉子中心不正進行檢查。而根據頻譜圖分析,#9軸瓦振大與晃動度引起的轉子平衡出現變化有關。

圖1中#9軸瓦振以基頻分量為主,同時伴有較明顯的2倍頻分量,低頻分量與3以上倍頻分量基本可以忽略不計,且從振動特征量分析,幅值上升或下降時,主要是基頻量出現較大變化,但相位變化不大,未出現周期性變化。因此#9軸瓦振的振動性質為普通的強迫振動,其異常波動是由基頻分量引起的,可排除自激振動、旋轉部件脫落、動靜碰磨等因素,與勵磁機轉子因熱彎曲、晃動度等引起轉子出現變化、軸瓦松動等因素有關。

3.3 高壓調節閥切換閥序的影響

從機組TSI上采集振動數據分析發現,機組高壓調節閥單閥模式運行時,#1軸瓦振動幅值在良好范圍內。在進行高壓調節閥切換試驗時,發現當只關小GV2時,軸振動迅速增大,查看頻譜圖發現軸振增大主要是由基頻振動分量增大造成的;當只關閉GV3時,#1軸瓦振動在優秀范圍內;當只關閉GV4時,軸振動迅速增大,查看頻譜圖發現軸振增大主要是由基頻振動分量增大造成的。當先關閉GV3再關小GV4時,1軸振迅速增大,查看頻譜圖發現1軸振增大主要是由基頻振動分量增大造成的;當先關閉GV3后再關閉GV2時,#1軸瓦振動比單閥模式運行時稍有增大,但仍在報警值之內。經分析認為,造成此種現象主要原因是#1瓦載荷偏輕、高中壓轉子與#1軸瓦同心度不夠、高中壓轉子高壓端偏向#1軸瓦方向或是#1軸瓦偏向方向,造成關閉GV4或關閉GV2時,#1軸承油膜剛度過低而引起#1軸瓦振增大。

圖1 #9軸瓦X向軸振頻譜圖

4 處理措施

在機組檢修周期內,解體#9號軸瓦。在做好常規的軸瓦間隙、緊力、瓦枕及軸頸接觸情況檢查并調整后,檢查在放下瓦前、放入下瓦后#9軸瓦處轉子水平位移及垂直位移的變化量,發現放下瓦后轉子向上抬0.38 mm,向主變方向移動0.15 mm。這不符合標準中向上抬升量為0.18~0.22 mm,水平位移量不超過0.05 mm的要求。

調整軸承座的標高、左右位置,確保轉軸中心對正,將晃動度調整至合格。首先將#9軸瓦承座地腳螺栓全部松掉,讓其自由擺動,并抽掉軸承座與臺板間0.25 mm的不銹鋼墊,降低軸承座標高,架表監測軸承座水平位移量,調整軸承座水平左右位置,共向爐側水平調整約0.60 mm后,再次比較在放下瓦前、放入下瓦后#9軸瓦處轉子水平位移及垂直位移的變化量,發現放下瓦后轉子向上抬0.22 mm,向主變方向移動0.03 mm,達到調整合格標準。

調整進汽閥序。先關閉GV3,其次關閉GV2,#1軸瓦振動最佳,分別為121 μm、102 μm,#2瓦溫度良好,左右側分別為91 ℃、88 ℃,而在其他閥序方式下,均存在#1軸瓦振大或#2軸瓦溫高的情況。因此改變閥序,由原GV3GV4—GV1—GV2更改為GV1GV4—GV2—GV3式。

5 結束語

通過一系列的現場試驗,并結合機組運行和檢修方面的資料進行綜合分析,得出了#9軸瓦振超標的主要原因,并采用新技術實施消除了該缺陷。同時,將所取得的經驗應用在公司其他機組#9軸瓦振偏大的處理工作中,也取得了良好的成效。該故障的處理消除了該設備存在的重大安全隱患,對同類機組類似問題的解決也有很高的參考價值。

[1]張學延,史建良,李德勇.國產600 MW汽輪發電機組振動問題分析及治理[J].熱力發電,2009(9):1-6.

[2]崔亞輝,張俊杰,葛慶.600 MW機組軸系過臨界振動故障處理措施[J].發電設備,2017,31(3):200-202.

TM621.3

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.14.002

2095-6835(2019)14-0003-02

葉元杰(1987—),男,研究方向為機電一體化、工業機器人。

〔編輯:王霞〕

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