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90 t頂吹轉爐冶煉超低磷鋼工藝開發(fā)

2019-08-14 08:49:18尚世震臧紹雙李泊陶功捷王爽高立超
鞍鋼技術 2019年4期
關鍵詞:工藝

尚世震 ,臧紹雙 ,李泊 ,陶功捷 ,王爽 ,高立超

(1.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)

隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,高級別鋼種的開發(fā)日益增多,對鋼水潔凈度、鋼坯、鋼材的質量要求日趨苛刻。2018年鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠一分廠(以下稱一分廠)板坯鑄機年修后,生產品種轉向高精端、高品質、高附加值的鋼材領域,所生產的耐候鋼、水電鋼、LNG低溫儲氣用鋼、高級別耐磨鋼、模具鋼、高錳鋼、軍工鋼等鋼種對磷、硫、氮等元素要求極其嚴格,有些鋼種甚至要求磷含量小于0.005 0%。2018年以前一分廠采取雙聯(lián)方式生產超低磷鋼水[1],轉爐冶煉熔時長,磷含量的控制限制了轉爐產能的釋放。為了加快冶煉周期,釋放轉爐生產能力,一分廠從全流程、系統(tǒng)降本的角度出發(fā),通過對全程溫度、物料以及時間等嚴格計算,開發(fā)出了轉爐雙渣冶煉沸騰出鋼、LF爐脫P冶煉超低磷鋼水的新工藝,能將成品磷含量穩(wěn)定降低0.001 9%,完全代替了之前的雙聯(lián)法,為高附加值產品的生產提供了保障。

1 超低磷鋼冶煉工藝路線及參數(shù)控制

一分廠超低磷鋼冶煉工藝路線為:90 t氧氣轉爐 (雙渣冶煉)沸騰出鋼→鋼水扒渣→LF爐脫磷→鋼水二次扒渣→LF爐精煉→VD爐精煉→連鑄。

1.1 鐵水選取

統(tǒng)計現(xiàn)場多爐生產數(shù)據(jù),得到鐵水P、Si含量對出鋼P含量的影響見圖1。圖1中虛線區(qū)域為目標區(qū)域。由圖1看出,鐵水Si、P含量對轉爐雙渣脫磷的影響較大。現(xiàn)場生產制定的鐵水選取標準為:目標要求鐵水P含量 ≤0.050%,越低越好,鐵水Si含量控制在0.25%~0.60%。

圖1 鐵水P、Si含量對出鋼P含量的影響

1.2 轉爐冶煉

轉爐采取雙渣冶煉方式,使用活性石灰快速成渣,吹煉過程控制爐渣活躍度,嚴禁爐渣返干。通過控制爐渣堿度實現(xiàn)前期快速成渣,中后期高堿度達到持續(xù)脫P效果。渣料加入時機和渣料的組成是控制的關鍵環(huán)節(jié),依據(jù)冶煉時間和鐵水硅含量確定渣料加入時間、數(shù)量及堿度的控制值。針對兩種硅含量,統(tǒng)計了渣料加入時間、數(shù)量及堿度控制情況,見表1。

表1 渣料加入時間、數(shù)量及堿度控制情況

前期去磷效果不僅與渣料加入時機、爐渣堿度有關,還與前期溫度控制情況相關。圖2為脫磷率與前期鋼水溫度控制的關系,由圖2看出,1 450~1 499℃的脫磷率最高。統(tǒng)計現(xiàn)場數(shù)據(jù)得出,在吹煉8~10 min,氧累控制在3 000~3 400 m3進行一次放渣,放渣溫度控制在1 450~1 500℃的條件下,脫磷率最高。

圖2 脫磷率與前期鋼水溫度控制的關系

放渣結束后采取二次造渣,過程參數(shù)為:氧壓0.7~0.8 MPa,氧氣流量 17 500~19 000 m3/h,槍位控制在1.5~2.6 m。終點前30 s槍位降到1.1~1.2 m,穩(wěn)定控制末期槍位。

鋼液在氧化性氣氛下的脫磷反應如下[2]:

從上述反應式可以看出,鋼液中O含量和渣中CaO含量是脫P反應的限制性環(huán)節(jié),隨著鋼液中O值增加或渣中CaO的增加,脫P向正反應方向進行。統(tǒng)計得到中間包P含量與轉爐終點鋼水P含量的關系見圖3。由圖3看出,終點鋼液中P含量超過0.008%時,中間包P含量≥0.004%,很難滿足超低P鋼的生產要求。

圖3 中間包P含量與轉爐終點鋼水P含量的關系

鋼液中氧含量與LF爐脫磷率的關系見圖4。由圖4中得出,鋼液中氧值的對數(shù)與LF爐脫P率的對數(shù)成正比例關系,隨著鋼液中氧含量的增加,LF爐脫磷率增加。由于光譜化驗偏差成品P與中間包P的偏差值在±0.001 0%,中間包P要求≤0.004 0%,LF爐脫P率≥70%,否則不能滿足鋼種成品P≤0.005%的要求。

圖4 鋼水中氧含量與LF爐脫磷率的關系

因此,轉爐終點控制目標為:鋼液中O含量≥0.06%,P≤0.008%,終點溫度控制在 1 620~1 660℃。

鋼水采取沸騰方式出鋼。出鋼前使用軟質擋渣塞對出鋼口進行擋渣作業(yè),減少出鋼帶渣,出鋼過程對鋼水罐采取罐道吹氬,氬氣控制保證鋼水罐內吹氬點附近鋼液有翻騰現(xiàn)象即可,同時往鋼水罐內補加2.0~3.0 kg/t鋼白灰小粒,起到鋼水渣洗效果,出鋼后再加入3.0~4.0 kg/t鋼白灰小粒起到保溫、隔絕空氣、吸附夾雜、稠渣等效果。

1.3 鋼水扒渣處理

對鋼水采取扒渣后入LF爐處理和不扒渣直接入LF爐處理,對比上述2種方式下各環(huán)節(jié)的脫磷情況,見表2。

表2 各工序脫磷情況

由表2看出,出鋼后對鋼水采取扒渣后入LF爐脫P效果要優(yōu)于不扒渣直接入LF爐脫磷。此環(huán)節(jié)主要控制扒渣時間和質量,由于鋼水采取沸騰方式出鋼,鋼水溫降大,扒渣過程長鋼水表面會出現(xiàn)結殼現(xiàn)象,扒渣時間不能超過15 min,扒渣后鋼水面裸露85%即可滿足LF爐脫磷要求。

1.4 LF爐脫磷處理

精煉脫磷是建立在鋼水罐中鋼液未脫氧仍處在氧化性氣氛的前提下,將渣洗方式帶入LF爐,更深入、更完全的實現(xiàn)脫P效果。入LF爐的鋼水罐內鋼液的氧含量維持在≥0.04%,在LF爐處理過程控制頂渣堿度≥7.5,脫磷率與堿度的關系見圖5。由圖5看出,隨著堿度的增加,脫磷率提高,但是堿度超過7.5后,脫磷率提高的不明顯。脫磷效果還與頂渣的流動性密不可分。保證渣中FeO≥18%并且加入螢石1.5~2.5 kg/t鋼,能保證頂渣具有良好的流動性,起到了高效的脫磷效果。

圖5 脫磷率與堿度的關系

LF爐處理過程氬氣控制如下:

加熱過程使用常規(guī)氬氣,氬氣壓力控制在0.3~0.5 MPa,氬氣流量控制為240~350 L/min;

抬電極后攪拌氬氣調整,氬氣壓力控制在0.8~1.0 MPa,氬氣流量控制為450~600 L/min。

LF爐處理過程溫度控制如下:

脫P過程溫度控制在1 560~1 580℃;

脫P結束后終點溫度控制1 610~1 630℃。

1.5 二次鋼水扒渣

LF爐搬出前進行鋼水稠渣,稠渣白灰6.0~8.0 kg/t鋼。扒渣過程中,由于溫度高、鋼水氧化性高,造成扒渣末期鋼水表面出現(xiàn)渣膜,此渣膜很難扒除,對后續(xù)處理會產生嚴重的回磷現(xiàn)象。扒渣后期鋼水只剩表層渣膜后,再往鋼水罐中加入2.0~3.0 kg/t鋼白灰小粒,通過再次稠渣將鋼水表面形成的渣膜重新熔解到新加入的白灰中,使用扒渣耙將鋼水再次攤開,使白灰覆蓋鋼水表面5~8 min,再次進行扒渣作業(yè)。

扒渣效果要求:保證鋼水95%以上裸露,扒后加白灰量2.0~3.0 kg/t鋼,起到保溫和隔絕空氣防止污染鋼水的作用。

1.6 LF爐精煉處理

扒渣后鋼水仍是氧化氣氛,鋼中含有0.03%~0.05%的氧,可有效阻止鋼水吸氮。鋼水回爐后在氧化性氣氛下進行升溫處理,溫度達到1 560~1 580℃后,對鋼水調整成分。首先,對鋼水進行頂渣改質,改質過程中沾取頂渣,根據(jù)渣樣顏色來判斷頂渣改質情況,直至渣樣顏色呈灰白色。頂渣改質后,根據(jù)鋼水成分要求配加合金。精煉采用高堿度精煉渣,具有較強的脫硫和吸附夾雜的能力[3],精煉過程保證白渣的處理時間≥30 min,氧化性(FeO+MnO)<1.0%,以保證脫硫、去除夾雜效果。

1.7 VD爐精煉處理

VD真空處理的真空度為66.7 Pa,保壓時間25~30 min,對鋼水進行脫氮處理,進站時鋼水中的氮含量為0.004 0%~0.006 0%。真空處理結束時,鋼水中的氮含量為0.001 5%~0.003 0%,脫氮率為50%~75%;VD破空后回LF爐并向鋼包中喂 SiCa線,對夾雜物進行變性處理,喂入量3 m/t;喂線后鋼包靜吹氬時間保證在>10 min,保證夾雜物的充分上浮、去除。

2 取得的效果

2.1 縮短熔時釋放轉爐生產能力

工藝改進前后的轉爐冶煉熔時對比見表3。

表3 工藝改進前后的轉爐冶煉熔時對比 min

采取雙渣冶煉后,轉爐區(qū)域縮短了爐前冶煉熔時達25 min,又將2座轉爐生產前、后半鋼的模式轉變?yōu)閱无D爐供鋼,而另一座轉爐可以正常冶煉,充分釋放了轉爐的生產能力,提高了單位時間轉爐的作業(yè)率。

2.2 降低鋼水中磷、硫、氮及全氧含量

選取5爐鋼水試樣,以檢驗工藝改進后對鋼水成分的影響。

(1) 磷含量

圖6為各工序磷含量情況。從圖6可以看出,成品磷控制在0.003 0%以下,平均磷含量為0.002 4%,較原雙聯(lián)工藝均值降低0.001 9%(原雙聯(lián)工藝為0.004 3%)。轉爐出鋼磷最高可以達到0.008 0%,但原雙聯(lián)工藝出鋼磷必須控制在0.004 0%以下才滿足鋼種冶煉要求。新工藝的實施將出鋼磷含量適當放寬至不大于0.008 0%,冶煉過程磷的控制不再是轉爐生產的限制性環(huán)節(jié)。

圖6 各工序磷含量

冶煉過程中,從轉爐出鋼到LF爐脫P都處在氧化性氣氛中,脫P效果明顯,二次鋼水扒渣后再次回LF爐配鋁調整頂渣過程到中間包成品樣的回 P量為 0.001 0%~0.001 5%。

(2)硫含量

各工序硫含量見圖7。從圖7可以看出,成品硫控制在0.000 6%~0.001 5%,平均含量為0.001 0%,與原雙聯(lián)工藝成品控制水平(0.001 1%)相近。

圖7 各工序硫含量

(3) 氮含量

圖8為各工序氮含量。從圖8看出,成品氮含量控制在0.001 5%~0.003 5%,平均為0.002 6%,比原雙聯(lián)工藝采取轉爐脫氧合金化后鋼水成品氮含量(0.003 8%)的控制水平略有降低。

圖8 各工序氮含量

(4) 全氧含量

統(tǒng)計中間包全氧含量為0.001 57%,與原雙聯(lián)工藝(0.001 48%)相比變化不大,滿足現(xiàn)有鋼種生產的需求。

3 結論

(1)鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠采用90 t氧氣轉爐 (雙渣冶煉)沸騰出鋼→鋼水扒渣→LF爐脫磷→鋼水二次扒渣→LF爐精煉→VD爐精煉→連鑄的工藝路線生產超低磷鋼水,替代了原有的雙聯(lián)工藝,既提高了轉爐爐前冶煉速度,縮短了熔時,又可以將出鋼磷含量適當放寬至不大于0.008 0%,使得冶煉過程磷的控制不再是轉爐生產的限制性環(huán)節(jié)。

(2)采用上述工藝生產的超低磷鋼水成分中,磷含量均值比原來雙聯(lián)法降低了0.001 9%,氮、硫及全氧含量均達到較低水平,滿足超低磷鋼水純凈度的要求。

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