王典
摘 要:本文基于元寶山發電有限責任公司碎煤機生產實踐,探討了KRC12×21型碎煤機存在缺陷,對其進行分析,并提出了有針對性的改進措施,對碎煤機缺陷處理有借鑒意義。
關鍵詞:碎煤機;缺陷;診斷;維護
1 設備概述及工作原理
碎煤機是火電廠破碎煤的主要設備,我廠三期輸煤系統共安裝兩臺由沈陽電力機械廠生產的KRC18×21型環錘式碎煤機,布置于滾軸篩下部碎煤機室內。
碎煤機的工作機構是一個繞主軸旋轉的轉子部。煤塊進入碎煤機后,受到高速旋轉的環錘的沖擊作用被初碎,初碎的煤高速沖向破碎板和篩板,再次被撞碎,同時,煤塊之間相互撞擊,接著小煤塊在篩板上再次受到旋轉環錘的擠壓、剪切、磙碾、研磨、最后從篩孔中排出機外。不能破碎的雜物,如鐵塊等,被轉子撥進除鐵室內。
2 設備存在問題
近年來碎煤機缺陷頻繁,已經嚴重影響到機組可靠供煤工作,主要缺陷發生在轉子的環錘部分、篩板及破碎的承載部位,曾多次發生環錘碎裂脫落、篩板損壞、破碎板脫落等重大缺陷,造成碎煤機處理能力降低,失去備用。主要存在問題如下:
1)環錘脫落現象頻繁,#1、#2碎煤機在近期多次發生環錘損壞脫落故障,#4機組B修前#1碎煤機環錘脫落4件,#2碎煤機環錘脫落8件,在#4機組大修后#2碎煤機僅運行7天,即發生一環錘碎裂脫落故障,導致#2碎煤機失去備用。
2)篩板損壞現象頻繁,在不到30天的運行時間里#2碎煤機發生2次篩板損壞故障,2018年2月27日由于#1碎煤機篩板損壞,于是對#1碎煤機篩板進行全面更換,而新篩板安裝后僅運行21天,即2018年3月19日即發生篩板損壞故障,由于本次篩板損壞嚴重,中間下部損壞脫落500×500mm見方的大孔洞,導致#1碎煤機失去破碎能力從而失去備用。
3)破碎板磨損、脫落現象嚴重,在本次#4機組A級檢修#2碎煤機解體檢修過程中發現,#2碎煤機破碎板損壞脫落現象嚴重,共計6塊小破碎板居然脫落3塊,且另一塊殘缺不全,由于破碎板損壞,導致碎煤機破碎能力顯著降低。
3 存在問題原因分析
近年來由于煤源緊張,煤質變差,特別是煤中存在引起設備損壞的石塊、煤矸石,由于石塊、煤矸石較硬,對于碎煤機來說難于進行破碎處理,石塊、煤矸石在碎煤機中多次進行沖擊篩板、環錘、破碎板等部件,對破碎部件造成巨大的沖擊和劇烈的磨損,造成部件使用壽命大大降低。
現在裝環錘、篩板材質為ZGMn13,抗沖擊、耐磨性能偏低,滿足不了惡劣運行工況的正常運行。
4 存在問題的解決措施及改進方法
1)碎煤機環錘、篩板運行工況惡劣,要抗沖擊、耐磨、不能有裂紋,現在裝環錘、篩板材質為ZGMn13,其抗沖擊及耐磨性能顯著不足,且容易產生裂紋,環錘可選用了新型Cr12Mo1v1鍛造合金工具鋼,主要是因為其抗沖擊性好,有較好的淬透性與淬硬性,鍛造后硬度高,韌性好,其疲勞強度及耐磨性都較好。篩板可采用錳板材彎制加工而成,可使板綜合機械性能良好,提高篩板的沖擊韌性,且具有一定的耐磨性能。此項改造已于2017年10月份進行,截止到目前為止,碎煤機環錘已經穩定運行一年零6個月,未出現任何異常現象,極大的改進了碎煤機的破碎性能,為碎煤機的穩定運行提供了堅強保障。
2)碎煤機破碎板材質為改為ZGMn13Cr12Mo1v1鍛造型破碎板,提高破碎板的沖擊韌性,不易由于巨大沖擊發生碎裂脫落故障。
3)控制煤源,盡量減少和降低煤中存在的石塊、煤矸石,可大大降低設備破碎部件的磨損與沖擊,是提高設備的使用壽命的關鍵。
5 結論
碎煤機應用廣泛,且工作環境較為惡劣,保持設備運行的良好狀態,延長設備的使用壽命,提高運行質量,降低運營成本一直是工程技術人員追求的目標之一。本文對碎煤機局部零部件材質優化改進,達到了提高碎煤機使用壽命及可靠性能,消除了影響設備安全運行的重大隱患,保證了設備的可靠運行。
參考文獻
[1]蔡春源.機械零件設計手冊[J].冶金工業出版社,1994.
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