劉長柱 殷召海 李武生 楊金生 宋武強
摘要:本文針對伊拉克哈法亞油田在開發Kirkuk油層時所遇到的工程技術問題,尤其是在對12-1/4″井眼的高壓鹽膏巖層易發生卡鉆等惡性鉆井事故的分析后,提出相應的對策,同時結合XX等井的現場施工,著重提出規避工程事故的具體措施,為該區塊后續井位的安全開發提供一定的技術指導。
關鍵詞:鹽膏層 井眼清潔 軌道優化 鉆具組合
1 哈法亞油田簡介
哈法亞油田(Halfaya oilfield)是伊拉克南部最大的油田之一,根據伊拉克政府提供的數據,哈法亞油田可采儲量約為41億桶。該項目是迄今為止中國石油單體作業量最大的海外項目。去年8月,哈法亞二期年1000萬噸產能提前建成投產,油田日產原油提升至20萬桶,成為當地石油經濟振興的重要力量。
1.1 地質構造及地層特點
哈法亞油田處于伊拉克西南部,是一個NW-SE走向的長軸背斜,背斜兩翼產狀平緩,是完整的背斜儲油構造。所鉆遇地層自上而下分別為,第三系地層和上白堊系,中白堊系,下白堊系。主要巖性依次為沙泥巖,膏巖鹽巖和灰巖白云巖地層。所鉆遇地層中有多套地層見到油氣顯示。其中在Kirkuk、 Sadi、Mishrif、NahurUmr等層位中均見到良好的油氣顯示。但是在開發Kirkuk油層時,目標層埋藏淺,目標層垂深在2100m左右,同時由于地質構造及地層特性,經常需要在Jeribe地層定向鉆進,但是該層段泥巖致密,膏巖與鹽巖相互交錯,地層可鉆性極差,鉆井事故頻發,嚴重制約著該層位油氣層的高效開發。
1.2 施工難點分析
(1)泥巖與鹽膏鹽相互交錯,易縮徑,蠕變,卡鉆事故頻發,施工風險高。如HF007-JK007井鉆進至井深1926.87m,在上提劃眼準備測斜接立柱時發生卡鉆,XX井在三開中完井深2170m,進行短起時發生卡鉆,最終都只能采取爆炸松口,側鉆作業。
(2)該井眼為12.25″大井眼,井眼環空大,環空鉆井液流速低,井眼清潔困難。
(3)該井段高比重,泥漿密度在2.23~2.35g/cm3,固相含量在40%左右,高粘度,巖屑“垂沉”現象突出,循環壓耗高,排量受限。流動阻力大,能量消耗多,功率低,鉆速慢. 在XX井中,泥漿比重在2.23~2.36 g/cm3,FV在90~130s,排量最多提到2.51m3/min時,泵壓達到3400~3500PSI。
(4)Jeribe和Kirkuk 地層中的鹽膏巖可鉆性差,機械鉆速很低,尤其是滑動鉆進,作業時間長,井壁穩定性受到極大的挑戰。如在XX井中,滑動鉆時僅為0.6-0.8m/h,復合鉆時0.8~1.3m/h,后續下入常規鉆具鉆時在1.4~1.9m/h.
(5)某些司鉆對該井眼風險認識不足,業務知識欠缺,人為事故存在。
2 鹽膏層大井眼定向技術理論研究
2.1 井眼清潔技術[1][2]
(1)井眼清潔區域的劃分:第一洗井區:井斜角0°~45°與普通定向井相同,不存在巖屑床,鉆井液流變性的影響較大。在層流狀態下,提高泥漿的動塑比,有利于攜帶巖屑。第二洗井區:井斜角45°~65°,這是最復雜的井段,不僅存在巖屑床,而且巖屑床還要下滑,在一定位置堆積起來,嚴重堵塞井眼。第三洗井區:井斜角65°~90°存在巖屑床,但不會出現巖屑下滑。在巖屑上返過程中,在重力作用下總要下沉,如果排量不足就會使巖屑床不斷加厚。所以關鍵在于加大排量,保證紊流洗井,控制巖屑床的厚度,保證循環暢通。同時,一般將井眼直徑的10%作為巖屑床的安全極限值。
(2)鉆柱轉速對攜砂的影響
利用鉆柱的的高速轉動,才能連通巖屑床和流體運動的區域,從而通過機械力攪動使巖屑進入液流中,使巖屑床與流體間形成一個傳送帶,高轉速正是操作這個傳送帶的關鍵,旋轉的速度就是傳送帶的運動速度。井眼尺寸不同,對鉆柱鉆速要求不同。鉆速過低不能發揮傳輸帶的作用,同時轉速過高會造成泥漿當量密度的增加,給井眼帶來其他的風險。因此,應控制在一個合理的范圍之內。
2.2 地應力及井壁穩定技術[5][6]
地應力:是存在于地殼中的未受工程擾動的天然應力,也稱巖體初始應力或原巖應力,廣義上也指地球體內的應力。它包括由地熱﹑重力﹑地球自轉速度變化及其他因素產生的應力。地層巖石所處的地應力一般有3個主應力:垂向應力(上覆巖層壓力)、最大水平主應力、最小水平主應力。對于復雜地層的定向井,垂向應力不再與井軸重合,水平主應力也不再與井軸正交,井周圍巖石處于三維應力狀態,這對井壁穩定性的影響極大,如圖2所示。
3 解決措施
3.1 優化軌道設計
改變設計思路,將該類井設計成最簡單的單圓弧剖面,且將造斜段提前至地層可鉆性較好,地層穩定的17.5″井眼中。12.25″井眼井段優選穩斜段或者微小增斜段。但無論選擇哪種類型, 為了降低摩阻與扭矩和防止套管被嚴重磨損,井斜角應盡量避開45~65°范圍,設計方位應避免最最大地應力方向重合,提高井眼的穩定性。在HF007-JK007井設計中,造斜段在三開12.25"鹽膏層井段,且設計最大井斜62.5°,鉆進至井深1926.87m,井斜61°多,上提倒劃眼時卡死。相反,在HF109-JK109D1井的軌道設計中考慮以上因素。
由于采用以上措施,優化井眼軌道設計,施工順利,未發生復雜事故,且整口井的機械鉆速較快,鉆井周期短,完全達到高效安全快速開發Kirkuk油層的目的。
3.2 井眼清潔措施
根據前文所述,在該井眼施工時要保證轉速 排量,井眼清潔區域中最復雜的井段是第二洗井區,第三洗井區巖屑床受鉆井液的沖刷厚度不再增加,也不產生滑移,聚集,此井段的巖屑往往被鉆井液帶到臨界角附近聚集(60°~70°范圍)。
為保證復雜井段的安全鉆進,需要采取一定的技術手段,其中包括:
①在條件允許的情況下,盡可能提高循環排量,使其接近臨界返速而消弱巖屑床,但要注意防止井徑擴大。
②提高泥漿的屈服值,增強攜巖能力,減緩巖屑的徑向沉積,也是減少巖屑床厚度的有效辦法。
③利用頂驅優勢,邊起鉆邊轉動鉆具的辦法攪動巖屑床。同時循環泥漿,清除巖屑床。
④在斜井段鉆進時,適當采取劃眼,短起下措施。倒劃眼對攜巖有一定的效果,但倒劃眼時也需要注意,首先轉速要提高到合適的范圍,如12.25″井眼在用常規鉆具時,倒劃眼鉆速40~60,正劃眼90~150,利用高轉速來發揮“傳送帶”的井眼清潔作用。
3.3 精選鉆具組合
精選鉆具組合目的主要有兩點:第一是降低鉆具摩阻扭矩,進而降低粘卡的風險:第二點是通過優化鉆具降低鉆具循環壓耗,進而提高泵排量,滿足井眼清潔,同時防止鉆頭泥包。具體如下:
第一:謹慎使用滿眼或者強剛性鉆具組合,尤其是足尺寸的扶正器,盡量減少大鉆鋌下入,尤其是大尺寸鉆鋌(如8″或者9″鉆鋌),全井盡量使用柔性鉆具組合,用非磁抗壓縮鉆桿替代非磁鉆鋌,用加重鉆桿替代鉆鋌,用大尺寸斜坡鉆桿替代普通鉆桿,在大斜度井段采用了倒裝鉆具組合,使鉆具與井壁的接觸面積減少,避免了大斜度井段易出現的粘附及鍵槽卡鉆的井下事故。同時,鉆桿要采用剛級別139.7mm斜坡鉆桿來代替普通鉆桿,減小環空間隙,提高泵排量, 降低壓力損耗, 增大環空返速, 從而提高攜巖能力。
第二:螺桿選用高扭矩低轉速中空防托壓螺桿,HL-MWD儀器配比根據該井眼的實際情況有優先選擇Poppet /Orifice Size:27.6mm/35.56mm,最大的降低循環壓耗。
第三:選擇合適的鉆頭水眼尺寸,提高鉆頭清洗能力。
該區塊鉆頭泥包現象普遍,除了所鉆遇地層特性外。經分析原因認為有以下幾點可能:
①泥漿比重高且泥巖致密,井底巖屑不能及時返出地面;②鉆進方式為頂驅立柱鉆進,接立柱時井底上空較小,考慮到鉆具伸長和井底沉沙,易造成堵水眼;③現場循環管匯限制鉆頭水眼偏大,鉆頭泥漿射速偏小。
第四:高風險井段,精簡鉆具組合,最大化的規避井下風險。
如在XX井三開的最后100m(即鹽膏層井段)下入常規鉆具,無任何扶正器,最大化的精簡鉆具,避免各種大尺寸的鉆鋌,扶正器導致的卡鉆。
4 認識與建議
(1)優化井眼軌道設計,具體如下:
第一:井眼軌道設計采用最簡單的單圓弧三段制設計,造斜段提至地層穩定可鉆性較好的二開井段,且在三開井段(12.25"井眼)最好穩斜鉆進,如需在三開井段滑動鉆進,盡可能調整至四開井段滑動鉆進。
第二:井斜角設計避開(45~65°),便于井眼清潔,方位設計要避免地層最大地應力方向,防止地層垮塌導致的卡鉆。
(2)使用Agitator等降摩減扭工具,優化不同井段鉆具組合,提高機械鉆速,尤其是滑動鉆進,最大化的減少井眼的裸泡時間來降低卡鉆風險。
(3)最大化減少鉆具靜止時間。提高司鉆技能,尤其是提高接立柱效率,縮短MWD測斜時鉆具靜止時間。
(4)采用中空低轉速高扭矩螺桿,大尺寸高強度的鉆桿來最大化的提高鉆井排量,達到清潔井眼的目的。
(5)針對巖屑床及高比重泥漿導致的“垂沉”問題,工程上要定期做短期下作業,每個單根鉆完要采用到劃眼正劃眼來確保井眼軌跡光滑,破壞巖屑床。
(6)采用優質的Nacl-poly鉆井液體系。
參考文獻
[1] 黃衛平.水平井對水力參數設計提出的特殊要求.鉆采工藝,1991,14(4):30~32.
[2] 郭曉樂,汪志明,陳亮.大位移井水力參數設計方法.石油鉆采工藝,2008,30(5):6~14.